- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
事故回顾学习记录表
时间主讲人
地点
部门/参加人员
学习内容 煤气中毒事故
事故经过:
192006年5月28日16时,甘肃省某县氮肥厂合成车间消防井因阀门漏气致4人煤气中毒,死亡1人,中毒3人。
28日16时,造气车间的地下消防栓被冻裂,大量漏水,厂方决定停车抢修,车间领导派人去消防井内排水。当消防井内存水排至一半时,水中突然冒出泡来,当时有人判断是碳化系统串气,便去关闭了碳化系统有关阀门。但不久就有人昏倒在井中,井上的人见状便盲目下井挽救,致使先后共有4人相继倒在井内,直到取来防毒面具,才将中毒人员救出。中毒人员经医护人员奋力抢救,有3人脱险,其余1人因中毒过重而死亡。
事故分析:
洗气塔煤气出口阀内有煤渣,关闭不严。
水封操作人员违反操作规程,水封中无水。
有关领导违反化工部颁发的有关规定,计划不当,劳动组织混乱,未安排人员关闭洗气塔进水阀,也未打开洗汽塔放空阀,致使煤气
从气柜经水封、洗气塔煤气出口、洗气塔进水管线反串到冻破的消火栓而逸散至消防并内。
作业人员判断处理失误,在洗气塔已由二次用水改为一次用水后,仍按用二次用水的方法切断煤气源。
检修人员违反有关规定,未办理罐内作业许可证,也未进行取样分析和全面检查便进入消防井内作业。
抢救人员违反有关规定,未采取防护措施便下井救人,以致扩大了灾情。
防止同类事故发生的预防措施:
严格执行有关安全规定,在检修前做好检修组织工作,按进罐要求做好准备,并采取有效的抢救措施。
加强安全教育,提高职工安全素质。
事故回顾学习记录表
时间主讲人
地点
部门/参加人员
学习内容 液氨储罐破裂泄漏案例
事故经过:
1981年l0月3日,湖南某市化工厂液氨储罐破裂,发生氨泄漏、立即停用,未造成爆炸事故,无人员伤亡。该储罐由湖南某化工厂机械厂制造,材料为A3,工作压力为2.5MPa,工作温度为常温,内径1300mm,壁厚8mm。材料的化学成分和机械性能均符合要求。
1981年10月1日至3日气温为26~28℃,10月2日、3日液氨贮罐压力为1.3MPa,贮罐上的压力表、弹簧式安全阀、板式液面计等安全附件,都灵敏好用,未发现异常,使用时间共8个月。10月2日3时多,操作工发现有氨味,当时只渗漏,认为只是焊缝气孔渗漏,所以,8时多将6mm胶皮把渗漏处压上,10月3旧氨味很大,经检查原泄漏处已破裂,立即停用,是一起未遂爆炸事故。
事故分析:
(1)制造中存在缺陷。贮罐有三处裂纹。两处裂纹都是以丁字口
为中心,向环焊缝接合线延伸,一处内外侧都出现裂纹,一处只是外侧有裂纹。还有一处是在纵缝上,裂纹方向垂直于纵缝并向焊缝两侧的母材延伸。焊缝外形尺寸太差,纵焊缝宽达42mm,裂纹处曾返修过,但无资料可查;环焊缝内外表面成形不符要求,太窄太高,母材与焊缝无圆滑过渡,易促使裂纹扩展。人孔补强圈角焊缝与中间环焊缝丁字口处靠得太近,使人孔补强圈上环焊缝承受很大的残余应力。有强力组装现象,有的裂纹边缘有明显的锤击印。制造厂未对丁字缝作射线探伤检验,并取消了图纸的整体热处理要求。
存在应力腐蚀。由于返修、整形和焊缝过高而引起焊缝局部受力过大,在静拉力和介质作用下,破坏了表面保护膜,产生了应力腐蚀。
防止同类事故发生的预防措施:
由于这起事故主要是制造质量问题,要求制造厂认真贯彻有关制造方面特别是焊接质量方面的规定,以保证质量,此外,投用后,使用单位应定期进行检验,发现问题,及时处理,切忌盲目蛮干,不按科学办事。
时间主讲人
事故回顾学习记录表
地点部门/
参加人员
学习内容 液氨充装金属软管爆裂事故
事故经过:
1999年1月21日9时10分,甘肃省某炼化总厂一辆液氨槽车来该化工集团公司充装液氨,槽车充装液氨数量为10吨。提货单位人员办好手续后将车停放在液氨充装平台边,充装工连接好槽车及兖装管线,即打开平台旁的液氨阀门进行充装,此时槽车充装压力为2.05MPa,槽车内压力控制在1.0MPa左右,所用充装管线索不锈钢金属波纹软管,直径50mm,当充至10时10分,该槽车液位计已到10吨位置,充装工正准备去关液氨进口阀,突然一声巨响,液氨槽车被氨气包围,液氨大量泄漏,充装工和车间人员及时切断了液氨来源,泄漏事故得到了有效控制,经检查充装金属软管爆裂开一条长约15cm的口子。
事故分析:
事故发生后,该化工集团公司组织有关部门,严格按“三不放过”原则调查事故,认真分析事故原因:
金属软管自1993年投用以来,至今未更换,也从未做过检测、试压,长期露天存放,软管严重老化,充装时软管人为弯折造成应力集中,是事故的主要原因;
液氨充装平台存
文档评论(0)