氯气压缩机两起故障预防性检测及处理.pdf

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氯气压缩机两起故障预防性检测及处理

德国西门子公司在我公司使用的氯气压缩机有2台,一台使用

在隔膜烧碱氯气处理后的氯气输送;另外一台使用在离子膜系统

氯气处理后的氯气输送。

我公司使用的西门子公司制定的氯气中间冷却器为双管板式6

管层列管式换热器,氯气走壳层水走管层,这种双管板式制定具

有较好的预防性检测口,为防止焊接点的泄漏而制定的双管板将

氯气和水之间设置了两个隔离腔,换热器两端各设置一个,接触

氯气的这端管板与管束采纳胀接的工艺,而水管侧管板与管束采

纳焊接的工艺。一般来说,只要管道不存在缺陷,氯气处理干燥

比较彻底,水分能够满足要求,碳钢管道的腐蚀还是比较缓慢的,

这样基本可不合计管束在氯气腔中由于管道的缺陷造成的泄漏,

只合计胀接和焊接质量造成的泄漏,因为这种泄漏产生的概率较

之管道缺陷造成的泄漏,在概率上要大很多。

这样,无论何种介质泄漏,都首先进入管板腔,如果焊接质量不

好或者由于水质的原因造成焊接处的腐蚀穿孔,水将首先进入管

板腔而不是氯气腔;同样氯气泄漏也只能是胀接不好或者是氯气

处理不好含水高导致氯气侧管板出现泄漏,从而进入管板腔。如

果不设置管板

腔,一旦泄漏,将导致水和氯气直接接触,产生高温的氯水在局

部快速反应,导致管道或管板快速减薄。为保护氯气压缩机的安

全,氯气压缩机氯气中间冷却器要严格控制气相压力大于水压力,

这样氯气就会串至水侧从氯气中间冷却器的水侧泄漏出来,可以

通过取样口用淀粉-KI试纸检测出来,初期不显然时在氯气压缩

机循环水地池设置的PH仪会将循环水因氯气污染造成的PH细小

变化反应出来,泄漏严重会导致PH值下降较快,甚至急剧下降,

所以氯气压缩机工序的DCS操作人员要密切关注氯气压缩机水池

的PH值变化,现场巡检人员要及时检测各级氯气中间冷却器无压

出水的游离氯状况,及时给生产以指导。

我公司离子膜氯气压缩机为四级压缩冷却,本次一级氯气冷却器

出水在发现淀粉-KI试纸变蓝前,PH值从8.3继续降低至7.4,

出现了微弱的变化,及时停车将氯气压缩机内的气体抽净氮气置

换干净,将一级氯气中间冷却器内水排净,其它三只氯气中间冷

却器用大系统循环水进行清洗置换。

在一级氯气冷却器内水排净后,迅速安排人员将一级氯气冷却器

两侧的封头打开,将氯气腔的排污阀打开排去氯气腔的积水,用

氮气进行打压试验管束哪一根出现泄漏,发现一根泄漏,用氮气

吹干后,马上组织人员进行两端封堵补焊,封闭该管后重新打压

试验,并组织人员用清水对各管束进行贯穿式清洗直至出水检测

不出游离氯为止,由于发现处理果断及时,措施得当,避免了泄

漏的扩展及设备的严重性损坏。

我们在氯气压缩机本体上安装了氯气报警仪,此次发现的氯气压

缩机端盖密封处渗漏氯气现象较为微弱,报警仪显示0~0.1ppm的

微量报警,因浓度较低,现场巡检没有发现任何氯气刺鼻的感觉,

而氯气报警仪已经检测出来,在将氯气压缩机进行彻底的清洁清

扫后,第二天发现端盖与本体密封处有胶状物渗漏并伴随断续的

极为细小的氯气气泡外溢,检测为微量的氯气,此时氯气压缩机

内氯气压力为0.5MPa左右,为此我们停车对氯气压缩机端盖密封

使用HylomarAF密封胶进行重新涂胶,用1mm四氟密封线进行密

封,封盖后试压试漏没有任何跑胶的现象,在运行后效果很好达

到预期的效果。

下面介绍一下端盖与本体的密封面处理。氯气压缩机在打开前切

记一定要用氮气对氯气压缩机内部气相进行彻底的置换直至气相

没有氯气方可打开,为确保置换彻底,可在进氮气打压至0.2MPa

时迅速将去废气处理的调节阀利用废气处理的负压进行微负压抽

吸,反复几次可保证大部分氯气被处理干净。在做好上述工作后,

为防止氯气中间冷却器内壁上长期凝结的氯油气化及蒸发产生部

分的氯气味,必须用氮气进行不少于12小时的置换后方可打开。

在打开端盖前可拆掉一只氯气压力表,从阀门处检测氯气腔有无

氯气残留。

打开氯气压缩机端盖后,氯气压缩机的主轴将暴露在空气中,如

果湿度较大,氯气管道内没有置换干净,产生的微量氯气会在空

气水分的共同作用下,在氯气压缩机碳钢制作的主轴及氯气腔内

壁产生腐蚀性吸潮,使得氯气压缩机主轴及内壁上好似蒙上一层

水雾,导致进一步腐蚀,所以开盖前一定要保证氯气腔置换干净。

氯气压缩机端盖内往往含有凝结性残留游离氯,必须要进行彻底

的清理,用蒸汽对端盖内壁进行高压清洗,保证清洗后端盖内壁

没有任何油状物质及氯气味残留,用高纯氮气将端盖进行仔细的

吹扫,直至所有空隙吹干吹透,不能遗留死角没有吹到,以免

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