数控机床电器及PLC控制技术(第3版).ppt

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******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************2.主轴停车后产生短时反向旋转这一故障一般是由于速度继电器KS动触点弹簧调整得过松,使触点分断过迟引起,只要重新调整反力弹簧便可消除。3.按下停止按钮后主轴电机不停转产生故障的原因有:接触器KM1主触点熔焊;反接制动时两相运行;SB3或SB4在启动M1后绝缘被击穿。这三种故障原因,在故障的现象上是能够加以区别的:如按下停止按钮后,KM1不释放,则故障可断定是由熔焊引起;如按下停止按钮后,接触器的动作顺序正确,即KM1能释放,KM2能吸合,同时伴有嗡嗡声或转速过低,则可断定是制动时主电路有缺相故障存在;若制动时接触器动作顺序正确,电动机也能进行反接制动,但放开停止按钮后,电动机又再次自启动,则可断定故障是由启动按钮绝缘击穿引起。4.工作台不能作向上进给运动由于铣床电气线路与机械系统的配合密切和工作台向上进给运动的控制是处于多回路线路之中,因此,不宜采用按部就班地逐步检查的方法。在检查时,可先依次进行快速进给、进给变速冲动或圆工作台向前进给,向左进给及向后进给的控制,来逐步缩小故障的范围(一般可从中间环节的控制开始),然后再逐个检查故障范围内的元器件、触点、导线及接点,来查出故障点。在实际检查时,还必须考虑到由于机械磨损或移位使操纵失灵等因素,若发现此类故障原因,应与机修钳工互相配合进行修理。下面假设故障点在图区20上行程开关SQ4-1由于安装螺钉松动而移动位置,造成操纵手柄虽然到位,但触点SQ4-1(18-24)仍不能闭合,在检查时,若进行进给变速冲动控制正常后,也就说明向上进给回路中,线路11-21-22-17是完好的,再通过向左进给控制正常,又能排除线路17-18和24-25-O存在故障的可能性。这样就将故障的范围缩小到18-SQ4-1-24的范围内。再经过仔细检查或测量,就能很快找出故障点。9.8.4电气线路的故障与维修5.工作台不能作纵向进给运动应先检查横向或垂直进给是否正常,如果正常,说明进给电动机M2、主电路、接触器KM3、KM4及纵向进给相关的公共支路都正常,此时应重点检查图区17上的行程开关SQ6(11-15)、SQ4-2及SQ3-2,即线号为11-15-16-17支路,因为只要三对常闭触点中有一对不能闭合有一根线头脱落就会使纵向不能进给。然后再检查进给变速冲动是否正常,如果也正常,则故障的范围已缩小到在SQ6(11-15)及SQ1-1、SQ2-1上,但一般SQ1-1、SQ2-1两副常开触点同时发生故障的可能性甚小,而SQ6(11-15)由于进给变速时,常因用力过猛而容易损坏,所以可先检查SQ6(11-15)触点,直至找到故障点并予以排除。6.工作台各个方面都不能进给可先进行进给变速冲动或圆工作台控制,如果正常,则故障可能在开关SA3-1及引接线17、18号上,若进给变速也不能工作,要注意接触器KM3是否吸合,如果KM3不能吸合,则故障可能发生在控制电路的电源部分,即11-15-16-18-20号线路及0号线上,若KM3能吸合,则应着重检查主电路,包括电动机的接线及绕组是否存在故障。7.工作台不能快速进给常见的故障原因是牵引电磁铁电路不通,多数是由线头脱落、线圈损坏或机械卡死引起。如果按下SB5或SB6后接触器KM5不吸合,则故障在控制电路部分,若KM5能吸合,且牵引电磁铁YA也吸合正常,则故障大多是由于杠杆卡死或离合器摩擦片间隙调整不当引起,应与机修钳工配合进行修理。需强调的是在检查中11-15-16-17

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