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高水平长期顺稳才是最大效益

———迁钢4000m3高炉保持良好经济技术指标的秘诀

2015-10-2913:13:00

万雷 高广金 路飞 赵满祥

随着原燃料恶化和高炉大型化的矛盾日益突出,高炉的长期高水平稳顺是炼铁工作者追求的目标,摸索4000m3以上高炉的冶炼规律,提升其生产管理水平,成为一项重要的课题。当前,资源日益匮乏,人们环保意识不断增强,加上产能过剩带来的市场冲击,高炉炼铁面临更加严峻的挑战。因此,要提高企业竞争力,高炉炼铁必须同时具备“高效、清洁、节能、稳定和低成本”的生产特点。迁钢3号高炉(4000m3)开炉以后,通过采取对原燃料管理、基本操作制度的研究,以及烧结矿降镁和碱金属动态平衡等技术攻关等,取得了良好的经济技术指标。

迁钢3号高炉有效容积为4000m3,设4个铁口、36个风口,于2010年1

月8日开炉。该高炉在设计上全面吸收国内外4000m3级大型高炉的先进设计理念,对高炉炉型进行了系统优化,加深了死铁层,降低了高径比,高炉炉型趋于矮胖型,工艺上采用了全干法布袋煤气除尘系统、TRT压差发电,炉前引进全套德国TMT出铁设备,煤粉采用并罐自动喷吹系统,以及热风炉煤气和助燃风双预热等新技术,使高炉具备了长期稳定和低耗运行的硬件基础。

强化原燃料管理

供料系统改进。3号高炉投产后,供料系统压力越来越大,并暴露出系统中存在的问题和薄弱环节。为解决3号高炉供料系统存在的限制性环节,迁钢对供料系统部分进行了优化改进,采取的措施包括:一是提高二烧系统下料角度,改造后下料通畅,解决了西排料仓运输烧结矿流量超过750t/h时,容易发生涌料停机的问题。二是改造焦炭系统缓冲小仓,料仓口径扩大到1000mm×1000mm,下降的焦炭在坛子形料库内快速散开,避免料仓灌满涌出的现象。三是改造料库收口,解决了设计中分料器下料口直接对着皮带,运料时物料直接砸在皮带上对皮带冲击力大的问题。

综合炉料冶金性能研究。精料是全面提升高炉炼铁生产技术水平的基础,

在资源条件受限的情况下,精料技术工作更多体现在合理炉料结构的研究上,采用合理的炉料结构可改善高炉透气性,促进炉况顺行,提高产量,降低焦比。迁钢3号高炉通过分析不同复合炉料的冶炼效果和对吨铁成本的影响,进行了优化炉料结构的工作。例如,迁钢3号高炉通过炉料熔滴实验的研究,结合入炉综合品位和成本因素,将生矿比控制在7%~10%。

优化高炉基本操作制度

改进装料制度。装料制度是高炉重要的基本操作制度之一,它与下部调剂制度相结合,决定着高炉内煤气分布、煤气利用水平和高炉顺行状态。为获得适合3号高炉的布料规律,迁钢先后采取了确定布料框架、提高布料精度、改

迹和料面形状的测量,确定了最大矿、焦角度,为高炉日常装料制度调整提供善煤气利用等措施,具体如下:一是利用激光网格法对开炉装料进行了料流轨

迹和料面形状的测量,确定了最大矿、焦角度,为高炉日常装料制度调整提供

善煤气利用等措施,具体如下:一是利用激光网格法对开炉装料进行了料流轨

基础框架。二是为提高布料精度,主要进行了保证合理料流宽度、节流开度自

基础框架。二是为提高布料精度,主要进行了保证合理料流宽度、节流开度自

动修正和编写焦炭小程序的工作。三是为进一步降低燃料消耗,利用每一次计

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划休风,不断微调装料,将中心焦比例由25%逐步降至15%左右,改善了煤气利

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用效果。

用效果。

优化送风制度。大型高炉的初始煤气流应趋向中心发展,迁钢3号高炉炉

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缸直径为13.5m,只有保持合理的风量才能使初始煤气的径向分布趋于均匀,保

缸直径为13.5m,只有保持合理的风量才能使初始煤气的径向分布趋于均匀,保

证高炉达到最佳透气性和一定的中心煤气流,中心煤气流的大小直接影响到死

证高炉达到最佳透气性和一定的中心煤气流,中心煤气流的大小直接影响到死

焦堆大小和炉缸透气透液性。因此,高炉的风量、风口面积和动能之间只有保

焦堆大小和炉缸透气透液性。因此,高炉的风量、风口面积和动能之间只有保

持合理的关系,才能获得最佳的下部调剂制度。3号高炉开炉后风速动能一直偏

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低,风口回旋区直径较短。对此,他们将风口的长度由

低,风口回旋区直径较短。对此,他们将风口的长度由600mm逐步延长至650mm,

风口面积由

风口面积由0.4778m2缩至0.4739m2,有效提高了风口回旋区的长

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