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倒立式电流互感器
常见故障及异常原因分析;生产厂家;二次电流互感器总烃超标;
220kV电流互感器内部故障;
电流互感器色谱异常;
220kV电流互感器爆炸,色谱异常;
220kV电流互感器爆炸,色谱异常;倒立式;1、结构;2、优点:
通过改变一次绕组连接方式可得到1:2:4三种电流比;正立式互感器只有两种电流比。
头部储油柜焊接密封,防渗漏油效果明显。
一次导体较短,与正立式相比容易满足较高动热稳定电流的要求,同时也不需要接一次过电压保护器。
;由于一次绕组没有电容屏,也不存在正立式一次“U”型底部受潮故障现象,因此接母差保护时可任意选择二次保护卷。;3、缺点:
由于二次绕组和铁心在互感器的头部,使得互感器重心较高。
《110(66)~500kV互感器技术规范》中2.10款,要求电流互感器的运输过程中不能有严重震动、颠簸和冲撞现象。
由于体积较小,内部绝缘的变压器油很少(约正立式同电压等级的60%),不能长期采油样化验。
对于需要采油样的倒立式互感器,采油数次后要进行补油。;3、缺点:
从结构原理上说,倒立式电流互感器优点多于正立式,但由于对其工艺和材料要求比较严格,因此国内很多厂家都不把这种结构的互感器作为主打产品推向市场。上海MWB及德国原装的倒立式电流互感器在国内也发生过很多次异常。;4、二次绕组外屏蔽
二次绕组试验合格后,放置在球状屏蔽罩内,屏蔽罩为铝合金材料
二次引线通过引线管引到CT底部;5、二次绕组外绝缘包扎
产品的主绝缘包在二次绕组屏蔽罩外,因此这部分的绝缘材料非常关键。
二次引线管为Φ44铝合金管,中间部分纸包绝缘内加26层电容屏,绝缘厚度32.5mm。;这批互感器是1998年沈变互感器厂生产,1999年投入运行,2000年发现油中总烃超标,而且H2含量很高,没有乙炔。这批产品为沈变互感器厂首批生产的倒立式电流互感器。2001年在大连第一互感器厂解体检查。解体检查发现二次包主绝缘电缆纸层间有大量凝固的X-腊,分析原因为产品结构设计不合理,造成局部位置场强分布高度集中,绝缘油在电场的作用下,分解出烃类气体,同时生成X-腊。;(二)互感器异常原因分析;(1)抽样情况
在全部返厂的60台电流互感器中,共挑选了39台有代表性的产品进行了高压试验,其中带过电的9台,未带过点的30台。
在带过电的9台互感器中,7台H2大于10000ppm,1台H2为84ppm,1台没有H2;试验项目为局部放电、介损和温升试验。(见明细表)
不带电的30台互感器全部做了局部放电试验和介损试验.所有抽查到的互感器介损全部合格。;(2)试验情况;对其中2台2×600/5A的互感器做了温升试验,加电流740A(额定电流600A的1.2倍),试验时间大于5小时,各端子温升全部合格。
没带电过的30台互感器,电压加到72.5kV时,局部放电量均不大于5pC,全部合格。
说明没带过电的互感器通过局部放电、介损试验是检测不出来的;(3)解体情况;母联C相、所内B相,也发现有同样的黑色擦痕。;进一步解体,发现甘泉二线B相、所内B相等4台互感器二次引线管电容屏多层有裂纹,而且这些裂纹全部在同一侧的同一个位置。;母联B相,解体发现一次导电管P1侧有过热迹象,经确认为P1接线端子氩弧焊时用湿麻布降温时残留水份造成,不是运行中过热产生。;绝缘材料与包扎;(4)原因分析;二次引线管的电容屏裂纹而产生低能放电,造成电容屏裂纹的主要原因是由于互感器受到了严重的摇摆或冲击。
3、关于油位普遍升高问题,是由于厂方交货时,按运行单位要求互感器内部注油偏多,由于气候变暖,油位普遍升高,属于正常现象。
4、产生互感器二次引线管屏裂的主要环节,应该在设备出厂后,到设备安装到构架上这段时间内。而这段时间只有运输和卸车两个主要环节。;电容屏产生裂纹的主要原因;技术参数,头部重量约100kg,引线管长1103mm,裂屏均发生在距尾端530~670mm间,而且均在10层以上,电容屏长350mm。
互感器倾倒时受力情况模拟图。;(三)220kV倒立式互感器爆炸及异常原因分析;2、设备基本情况;经现场查看,该电流互感器膨胀器已经完全胀开,外壳落在互感器的构架上,膨胀器上盖落在距该互感器10米远处。储油柜沿焊接面完全开裂,上半部倾斜,可见内部二次线包被火大面积烧黑迹象,二次包绝缘纸、电容屏、等电位连线多处烧断。;通过以上检查,可以断定该互感器为内部故障所引起,初步认定其直接原因为产品质量问题:;(2)解体检查发现一次绕组导电杆对二次屏蔽罩间有明显放电痕迹,说明此处主绝缘存在薄弱点,致使一次电压经薄弱点向二次屏蔽罩放电(接地),放电电弧造成内部绝缘油压力突然升高,致使互感器头部储油柜炸开,变压器油与空气接触,在
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