mz gp格栅本体-模流分析与实际产品比对.pptx

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Moldflow分析结果与实际试模对标

MZGP项目格栅本体延康产品工程部前期工艺科

MoldflowAnalysisReportProjectname(SGM)(项目名)MZGPPartname(SGM)(零件名)格栅本体Partnumber(SGM)(零件号)56D_853_651_H__DMU_TM__003CADVersion(CAD模型版本)NX8.5DateofMoldflowReview(评审日期)2014-10-21MoldflowREV(Moldflow版本)Moldflow2013Mould/ProductCompany(模具/零件供应商)世泰MoldflowAnalyst(Moldflow工程师)圣万提

实际产品

一.模流流道设计与实际产品流道差异说明:实际产品流道布置与模流分析位置一致;分析材料为ASA778T/Basf(与实际一致)。

二.模流注塑参数与实际注塑差异差异(保压)说明:实际注塑工艺时间与模流分析有差异;实际V/P压力比模流小;后续主要利用端部浇口保压保证产品无缩印。对标如右上图。比对项目VP转换压力模流分析90.76MP实际工艺70MP

三.模流流动与实际注塑差异(充填过程)说明:实际充填过程与模流分析有差异,模流中显示有迟滞现象,实际过程没有,因为顺序阀的打开时间比模流分析稍晚,大面充填顺利。对标如右上图;表面有虎皮纹趋势,后续通过模温等优化,皮纹也有一定遮盖效果。

四.模流分析气泡位置与实际产品差异7说明:模流分析中困气注意部位在卡扣孔位置;实际产品没有气泡,因为卡扣处为前后模插穿,分型面有排气,所以没有气泡。

五.模流分析融接线位置与实际产品差异说明:此产品前期模流分析分析时,YFPO客户提出采用11个点注塑,保证产品端部缩印;实际分析时发现,11个点太多,导致料流紊乱,反而难以控制;优化方案:建议客户采用9个点,这样流动非常均衡,端部浇口主要起保压作用;同时可以节约成本;格栅类产品变形非常小;融接线是模流分析中的重点;11点9点11个浇口,料流紊乱。

六.模流分析融接线位置与实际产品差异9说明:实际产品和模流分析一致,模流分析融接线夹角75°,融接线主要是在卡扣孔里面和安装孔周边,但实际产品安装孔周边的融接线更长,由于本次模具水路还未好,后续有水路融接线应该会更淡。

七.模流分析缩印风险判断与实际产品差异10说明:模流分析产品整体收缩比较均匀,实际产品与模流分析比较趋近,大面收缩均匀;无明显缩印缺陷;原因分析:产品胶位均匀,端面也有设计浇口保压;保压压力较大,保压时间也很充分。

八.模流分析变形与实际变形差异11变形方向方向模流变形实际变形与模流差异Z左端/右端1.134难以测量判断很小说明:产品目测变形很小,但实际产品变形量难以手工准确测量;我们待检具出来后,上总成检具通过测量产品面差验证变形情况。

总结从模流分析与实际产品差异比对来看,融接线位置非常趋近,具有很好的参考意义;由于本次模具T0水路还未来得及全部完成,导致成型周期比预估的要长(模流分析约55S,实际周期约70S),影响了成型周期后续需要持续优化;虽然模流分析只需要708T,但实际成型考虑到安全系数,结合经验调整到1200T;实际产品网格大面没有飞边,产品状态较好。12

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