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加制氢装置安全事故案例--第1页

加制氢装置安全事故案例

1.大庆石化炼油厂制氢装置低变反应器超温

1980年1月11日22:25分由于氢压缩机倒车,电压波动,造成控制仪表

(容-2温度表)及低变CO分析仪表分析保险爆,使其电源中断,失去自动调

节及自动分析的作用,而引起低变反应器超温。

此次事故并非技术性质的,完全是责任心不强,在岗位上马马虎虎及弄虚

作假造成的。因为:

a、23点的记录不但提前记而且还没有按自动显示开关,所以23点低变床层温

度到底是多少不知道。

b、23点的录记完后又搞卫生准备下班,这样在22:25分压缩机倒车时,虽然

操作室内的照明出现闪动,但当班操作员也没有到仪表盘前检查各仪表运行情

况,以至两块表电源中断也不知道,致使低变急冷水量回零,一直延长到零点

班接班者准备记24点录时才发现,但低变反应器已经超温了。

另外交接班不执行对口交接,检查也是走马观花,主要控制参数该看的不

看,也是事故发生的一个主要原因。

2.大庆石化炼油厂制氢装置瓦斯爆炸着火造成人员伤亡

87年6月22日制氢装置接到开工指令后,准备动作,当时装置检修还没

有全完,有的还在交叉作业。当班操作工在看到机修将裂化瓦斯盲板拆除把好

后,等了一段时间就认为机修已将炼厂瓦斯盲板也拆除把好了。没有按规程检

查一下,就将炼厂瓦斯阀裂化瓦斯阀打开了,此时炼厂瓦斯盲板刚刚抽出,还

没把好,这时裂化瓦斯就在此法兰处逸出,当操作工发现了这一情况并将炼厂

瓦斯阀关死时,逸出的瓦斯气散布在管廊中间,此时有人误拉机修正在使用的

电焊机开关,引起瓦斯爆燃,造成10人轻伤、一人重伤,经经抢救无效死亡。

这次事故属违章责任事故,在操作前没有详细检查流程及管线、阀门情况,

只凭自己的感觉行事,所以酿成大祸。

3.大庆石化炼油厂制氢装置转化炉灭火

92年5月20日15:25分由于B炉瓦斯控制阀瞬间关死,使得B炉瓦斯流

量回零,造成B炉灭火。发现后,立即切除原料气和甲烷化,并组织人力关死

B炉所有火嘴小阀,同时联系化验做爆炸分析,合格后点火。这次B炉灭火的

原因是:

a、重整氢排油量瞬时过大,这样瓦斯量就减少,因此瓦斯控制阀关的速度就要

快,直到关死,待B炉床层温度开始下降时,瓦斯控制阀在打开就没有开起来。

据仪表工讲,控制阀关的快,再打开时有可能有卡的现象。所以造成炉子灭火。

b、一般来讲瓦斯控制阀的阀芯与阀座之间都人为的留有一定的空隙,以便在控

制阀全关时仍有漏量。但由于漏量较小,付线开的也小,另外风机的抽力又大,

即使漏点量火嘴也都被抽灭了。

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b、一操作监盘不认真,没有及时发现瓦斯流量下降和烟气温度的变化。如果发

现及时,把付线稍开一些,炉子是不会灭火的。

4.石油五厂制氢装置转化催化剂结碳事故

2002年9月制氢转化炉配汽阀阀芯卡,蒸汽量减少,造成转化催化剂结碳,

虽然经过烧碳处理,但催化剂活性无法完全恢复,且系统压差大,被迫更换转

化催化剂。

此起事故虽然是控制阀有问题造成的,但是操作工在处理过程中也有判断

不及时、处理不够果断的问题,同时也反映出了操作工技术不够熟练。

同类事故在天津石化也发生过,事故后果也是停工更换了一炉转化催化剂。

5.大连西太平洋制氢装置加氢反应器超温事故

在1995年制氢装置开工初期,在所走原料相同的情况下,发生两套相同系

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