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辊压机、打散机和磨机常见故障及分析处理.pdf

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一、辊压机常见故障及分析处理

辊压机是利用高压料层粉碎的机理,采用单颗粒粉碎群体化的工作方式进

行连续工作。常见故障有:两辊异常振动,动、静辊电流不稳,挤压效果不

佳,出辊压机斗提负荷过重,甚至压死斗提等,我们主要从入磨物料的性质

和辊压机的操作参数以及设备三个方面进行分析,并采取措施,具体如下:

1)配料中(特别是熟料中)含有大量的细粉,熟料飞砂量较多,这是引起

辊压机异常振动的主要原因。对此从两方面进行调整;一是减少配料库中熟

料的离析现象。原来两台水泥磨熟料配料共使用一个配料库,因库顶熟料进

料口稍微偏离中心位置,库内熟料离析严重,对此将原设计而未用的石灰石

库启用改为熟料库,库下的配料秤作相应调整,实现水泥磨双系统分别单独

配料,减小了熟料的离析;二是当熟料中细粉较多时,可增加混合材中沸石

掺量,达到调整物料平均粒径的目的。根据经验,入辊压机物料平均粒径在

20mm以上,最好在35mm-45mm之间,辊压机不易振动且挤压效果好,

如物料太细,可将动、定辊之间的垫铁加厚,由原来的10mm加为12mm,

液压压力也可适当降低,以减小振动。

2)打散分级机分级能力降低,回粉中细粉太多,循环负荷加大,导致总配

料量降低,辊压机缓冲小仓中含有较大颗粒的新鲜物料减少。

3)入辊压机小仓皮带处漏风严重,或者系统收尘风机风量过小,造成布料

器通风少,收尘效果差,细粉不能被及时抽走,进入小仓内细料较多。

4)入磨物料中综合水分太小。如物料中平均粒径偏低,含水分也偏低,物

料通过辊压机时,两辊之间的啮合角就小,物料很容易顺辊隙冲下,不易形

成稳定的料饼,造成辊压机振动和挤压效果差。根据经验,入辊压机物料综

合水分控制在0.8%-1.3%之间比较理想,我们采取在熟料配料秤上增加淋

水装置,来控制适宜的物料水分,改善了挤压效果。

5)入辊压机物料粒径不均,夹有较大的颗粒,在两辊挤压过程中,较细的

物料下泻过快,容易造成辊压机两端辊缝偏差大,不能形成稳定的料层,从

而引起振动或跳停。我厂配料中较大的颗粒主要来自石膏和沸石,所以要经

常对破碎机进行检查、调整和处理,保证物料粒度在60mm以下。如进辊

物料中混有较大铁块或其它异物,会引起辊压机液压系统振荡。对此应及时

卸掉液压系统高压,将动辊退出,检查排除铁块和异物,并仔细分析铁块混

入原因,检查除铁器的工作性能。

6)稳流承重仓控制料位过低,辊压机上方不能形成稳定的料柱,使承重仓

失去靠物料重力强制喂料的功能,且容易形成物料偏流入辊的现象,而引起

振动或跳停。根据经验,把小仓料位定在60%-80%比较适宜,但应定期清

理小仓内壁上因物料潮湿而粘附滞留的积料,否则会影响小仓的实际有效

容积。

7)两辊之间辊缝设置过大或两轴承座之间被物料阻塞,造成两辊之间辊缝

加大,使液压系统所施加的挤压力未完全作用于被挤压的物料上,造成挤压

效果下降。一般应保持原始辊缝在10mm-12mm之间,另外应设置合适的

辊缝偏差,由于我厂采用的是大直径窄辊型辊压机,辊压机在运行时两辊两

端间隙偏差较大,如偏差值设置过小,辊压机跳停频繁,我们根据经验设定

偏差值在30mm以内,运行比较平稳。

8)进料系统手动调节插板调得过高或插板端部过度磨损,致使物料饼过厚,

磨辊两端漏料严重,循环负荷增加,造成辊压机负荷增大;相反如调节插板

调得过低,两辊上方的料柱压力就小,物料容易从辊缝间冲过,不能形成稳

定的料层,使液压系统所施加的压力不能完全作用于被挤压的物料,造成挤

压效果下降。根据生产经验,调整辊压机调节插板至合适位置,使挤压出的

料饼厚度在25mm-40mm之间波动,挤压效果良好。

9)因辊压机侧挡板下端衬板过度磨损或变形外翘,使磨辊边缘影响区扩大,

造成大量物料未经挤压就通过磨辊,循环负荷增大。在生产过程中,要加强

对侧挡板的检查,并防止侧挡板的压紧螺栓松动,保持侧挡板与磨辊端面之

间间距在2mm之内,效果较为良好。

10)辊面磨损的影响。磨辊表面的棱型花纹能保证物料啮入而不产生滑移,

并充分受到挤压破碎形成料饼。辊面磨损严重,辊面凹凸不平时或成不规则

的圆型时,两辊的间隙会忽大忽小,液压压力则忽高忽低,电机电

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