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xx年X月X日
精品范文-连铸技术总结_技术工作总结
(文章一):2xx年连铸车间工作总结
2xx年连铸车间工作总结
今年以来,在公司和厂领导的正确带领下,在相关车间、科室的大力支持下,我连铸车间充分依靠
全体员工,紧紧围绕今年我司工作部署和生产经营目标,以提高经济效益、促进企业发展为核心,同
心协力,真抓实干,奋发图强,在各项工作中都取得了较好的成绩。截止2xx年9月31日止,车间
共生产铸坯123753(9)、04吨,比去年同期增加32628(4)、87吨(今年3#高炉提供的铁水较多);
铸坯合格率9(9)、94%,比公司要求的9(9)、5%高0.44%;平均月产量13750(4)、34吨,比去
年每月增加3625(3)、87吨;最高日产量558(1)、2吨(7月22日118炉),最高月产量15091(4)、
9吨(8月份),最高班产量96(4)、1吨(6月15日3#连铸机丙班20炉);铸机台时产量9(1)、
37吨/小时,比去年同期增加(3)、55吨/小时;铸机作业率6(9)、74%,比去年同期降低0.31%(因
铁水不足,3台连铸机一般只生产两台机,总有一台机闲置);中间包平均包龄5(2)、3炉/包,最高
包龄66炉(30小时);最高连浇炉数179炉/组;结晶器铜管平均通钢量5340.5吨/支,比去年增加
78(2)、9吨/支;月平均漏钢次数为0.59次/万吨钢,比去年同期减少0.75次/万吨钢;全流率9(2)、
04%,比去年同期提高(1)、23%;钢水收得率9((8)、)5%。
回顾全年,我们始终围绕连铸机顺产、提高钢水收得率和降本增效扎扎实实地抓好了以下几方面工
作:
(1)、提高钢水收得率
2xx年钢水收得率仅为9((8)、)41%,最低的是去年9月只有9(7)、44%。为此车间从今年6月
份开始从各个环节严抓细管,并出台对应的管理措施:
(1)定期校核行车和轧钢炉头电子称,确保其精度。
(2)减少非计划停浇事故。
(3)减少漏钢、顶坯、重接等次数。
(4)确保设备运行正常,减少因设备和人为操作原因造成的非定尺坯和弯坯数量。
(5)提高大包工在浇注末期分清钢水和红渣的能力,把钢水浇完。
(6)控制好切头和尾坯的尺寸,并减少废品。
(7)制订对标挖潜奖励措施,奖好罚差,提高职工积极性。实施后效果:截止9月底,月平均收
得率为9((8)、)5%,其中6月、7月、8月、9月收得率分别为9((8)、)61%、9((8)、)8%、9
((8)、)75%、9((8)、)85%,连续4个月都大于9((8)、)6%以上。
(2)、提高拉速
(1)6月15日起,我车间在3#机开始做提高拉速试验,单流最大拉速(3)、0m/min,正常最大
总拉速可维持在(10)、8m/min。
(2)6月25日起,我车间在1#机开始做提高拉速试验,单流最大拉速(2)、5m/min。
(3)中包加高:(增高20cm)。3#机去年已全部加高,9月13日2#机试验加高的中包(累计已加
高5个包),均成功。
(来自:fwwang.cn:连铸技术总结)加高的好处是:①随着钢液面高度增加,钢水中的夹杂物有更多的
时间上浮,钢水更干净;②能储存更多的钢水;③可以提高拉速,在同样的时间内产量更高,节约耐
材,降低吨钢成本!
(3)、降低万吨钢漏钢次数。
攻关前状况:去年同期车间万吨钢漏钢次数为(1)、34次,漏钢次数与三钢相比仍有差距,为此
车间制订了攻关目标:力争全年万吨钢漏钢次数≤1次。为了攻关该项目,车间和其它科室共8人用
了9个
月时间做了大量工作:
(1)制订合理的温度制度,钢水正点率控制在3~8分钟,并确保合适的中包钢水温度:1515~
1535℃(HRB系列);1530~1545℃(HPB235);杜绝高温钢上台。
(2)3台机全程跟踪设备安装精度,引锭杆对弧精确到0.5mm以下;流间距和外弧基准线偏差小
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