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缸盖气门导管座圈的加工及改进
作者:王晓俊
来源:《工业设计》2016年第06期
摘要:L46发动机缸盖的气门座圈和气门导管均为粉末冶金压制烧结而成,具有较高的硬
度,是整台发动机的材料中耐冲击、耐磨性最好的材料。在加工上有一定难度,而在实际应用
中,由于切削状况复杂,对刀具以及设备均有很高的要求,所以经常发生多种问题。本文中对
加工所用的刀具以及加工工艺的改进的指导思想,就是解决在汽缸盖加工中经常发生的问题。
关键词:导管座圈加工;同轴度及跳动量;刀具成本
汽车发动机缸盖是整台发动机中的重要零部件之一,而缸盖的气门座圈密封面和导管孔加
工是缸盖加工的关键工序。气门座圈的密封性直接影响发动机的做功效率及动力输出。
缸盖的座圈和导管均为粉末冶金压制烧结而成,具有较高的硬度和材料密度,是整台发动
机的材料中耐冲击、耐磨性最好的材料。加工时有一定的难度,对刀具的要求和加工设备的精
度、刚性等要求都非常高。在实际应用中,由于切削状况复杂,在加工过程中发生多种问题。
因此对刀具改进和工艺改进的指导思想,就是为了解决在L46发动机的缸盖加工中发生的问
题:
(1)座圈密封面对导管孔的跳动量达不到工艺要求;
(2)座圈刀片易出现爆口,刀具成本上升;
(3)刀具耐用度低;
为此,就针对这些问题进行了分析和作了一些改进。
缸盖座圈及导管加工的工艺1简介
缸盖座圈及导管的加工是L46采用GROB公司提供的BZ500型CNC加工中心。刀具是选
用了Mapal精密刀具公司的刚性组合刀具。工艺上分二各工步来完成座圈和导管的精加工。
(1)先用Ø7.9×Ø8.002的阶梯先导刀具进行导管孔的预加工;
(2)再用Ø8.01的(PCD)铰刀和(CBN)精密镗铰刀的组合刀具一次成形,加工完成
导管孔和座圈孔的加工。(精密镗铰刀和镗刀一样,采用单刀刃切削。其基本原理是利用支撑
导条来吸收切削产生的阻力和振动。其独特的结构,超精密的内孔精度,优异的表面粗糙度及
高经济效益,已被汽车工业广泛采用。)如下图1所示:
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工步1,采用先导刀具加工一段长度12mm的预加工孔,是考虑到后工序的导管孔Ø8.01
铰刀自身刚性较差,为消除前工序所加工的(导管底孔、导管压装)位置度误差,采用先导刀
具加工一段长度12mm的预加工孔,帮助工步2的导管孔Ø8.01PCD铰刀找准进刀起始位
置。
工步2,对导管孔和座圈密封面采用一把复合刀具一次加工完成,是考虑到工艺上气门座
圈相对于导管孔轴心线的同轴度要求,以及机床加工节拍等因素。
座圈及导管加工加工中存在的主要问题及问题解决2
座圈密封面对导管孔跳动问题2.1
2.1.1问题的出现
我们在GROB公司预验收机床时,Mapal公司制造的这一复合型刚性刀具,加工座圈和导
管时就出现难以满足座圈对导管的跳动量Ø0.035mm的要求。在试切工件100件,作能力预
验收时,对气门导管座圈的跳动量进行100%的测量。但测量值经过统计分析机床能力非但达
不到CPK≥1.67(机床验收最低标准)的要求,而且还有很多工件的跳动量超过0.035,合格
率只有87%左右。为了解决此难题,GROB机床公司和Mapal刀具公司的有关技术人员共同
做了多项工作:重新研究加工工艺;座圈压装前的底孔与导管底孔的同轴度测量;导管外径与
内孔的跳动量测量;甚至增加了座圈支承壁厚强度,再进行座圈与导管的加工,跳动还是不能
满足要求等等。
2.1.2问题产生的可能原因
2.1.2.1非问题原因
人:因为人在这里只是做上下料的工作,对工件的夹紧放松不起任何辅助作用,因此人对
加工不产生直接影响。
冷却液:机床采用湿式加工,因此切削液混合比为1:9的乳化液。并且达到未加水前切
削液本身含有55%以上的矿物油成份。刀具内冷的流量值和压力值均达设计要求。
2.1.2.2可能的直接原因
机床:机床的切削参数适宜刀具材料。转速3000r/m
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