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正常运行中一台送风机跳闸处理

李吴兵:负荷600MW,ABCDE磨运行,AB汽泵运行,电泵备用。

炉风机总联锁投对,两台送引风机运行,RB,CCS投对,煤量230T/H,

给水1700T/H。

现象:送风机B跳闸,连跳引风机B,由于仿真机风机均投自动

且跟踪较好,炉膛负压波动不大(实际现场送风机为手动,且引风机

会跟踪不及时,负压波动较大)。RB动作后,煤量往120T/H减,主

汽也随之降至18.5Mpa,主再热汽下降,磨ED相继跳闸。

处理:1、通过DCS画面现象和报警判断送风机B跳闸,首先检

查RB动作正常,引风机B联跳,跳闸风机进出口挡板关闭,脱硫挡

板打开。机组切至TFB,煤量降至120T/H,给水1000T/H,煤水比

在正常范围内,必要时将给水切为手动调节,检查减温水门自动关闭,

手动关DEH调门,最终将主汽维持在19Mpa,负荷330MW。

2、同时启动燃油泵,调节好燃油压力1.5Mpa和雾化蒸汽压力

0.7Mpa,投入AB层四只油枪,ED磨跳闸后查看一次风压自动调节

情况和一次风机运行状况(若一次风压高可将一次风机切为手动调节

或者开磨煤机冷风门和出口门泄压)。

3、严密监视炉膛负压变化,现场负压波动大,须将引送风机切

为手动进行调整,保持负压正常,注意运行风机不超电流。检查和调

整其他各参数,如凝汽器,除氧器和各加热器水位,调整密封水压力

和轴封压力,检查主机DEH参数是否正常。

4、当各参数稳定正常后,检查送风机B跳闸原因,翻看送风机

B跳闸首出画面,并派人就地检查(包括6KV),查明原因及时联系

检修处理。

5、查为保护勿动,则马上解除锅炉总联锁,启动引风机和送风

机,将两台风机并入系统,投入自动,注意负压变化。将RB退出,

启D磨,缓慢撤油枪。

引送风机并入系统操作:

1、引风机B启动条件满足(a引风机轴承温度不大于85度,

b引风机电机轴承温度不大于75度,任一轴承冷却风机运

行,c引风机静叶关闭,d入口电动挡板门关闭出口挡板门

开启,e对应侧空预运行。)先启动引风机B,入口挡板门

联开,缓慢开启引风机B静叶。

送风机B启动条件满足(a送风机推力、、支持、电机轴承温度不大

张强军:这次送风机跳闸事故处理主要暴露出如下问题:

1、送风机跳闸联跳对应侧引风机,没有及时将运行的送、引风机

出力加至最大,导致氧量值较低且炉膛负压负值较大,加之RB

动作,负荷较低,炉膛温度较低,严重影响燃烧的稳定性。

2、给水流量减得太慢,同时汽机调门也关得较慢,导致中间点温

度一直较低,所以处理过程中出现主、再热汽温甩得比较厉害。

3、投油枪速度太慢,操作人员对油枪的投退还不够熟悉,尤其是

对油枪的投入条件不清楚,导致油枪迟迟不能投入。

4、对参数的关注和分析不够,事故处理本来已经告一段落,参数

基本稳定,但是在恢复负荷的过程中加煤没有考虑到实际情况,

没有考虑对其它参数的影响,没有做中间停留观察,导致煤量

加得过多,出现超温超压现象。然后减煤的时候也不注意停留

等待参数变化趋势,这样往复过调,导致参数来回波动,给调

节带来麻烦。

5、基本的逻辑不清楚,各台给煤机投自动后,总煤量投自动投不

上,原因是没有将机组跟随方式切换。在TFB方式下,系统认

为锅炉有故障,所以投不上总煤量自动,所以必须将TFB方式

切为BFT方式,才能投入总煤量自动。

6、分析问题不够透彻,加负荷过程中出现主汽压力超限的情况,

此时主汽压力测量值与设定值偏差大,导致DEH遥控跳出,在

没有分析问题的情况下一味地开调门,导致贻误了事故处理的

最佳时机。

7、事故处理全局观念不强。事故处理告一段落后,参数基本稳定,

在第四台磨启动后,燃烧已经没有问题,但是没有想到可以将

稳然用的油枪和等离子退出

王飞:3月18日,我们值#1机组人员演习

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