一起660MW炉侧主汽压力高灭火事故分析 .pdfVIP

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一起660MW炉侧主汽压力高灭火事故分析

一、设备概况

某厂660MW机组锅炉为超临界变压直流炉,一次再热,单炉膛,前后墙对

冲燃烧方式,尾部双烟道结构,型号为DG2150/25.4-Ⅱ6,高过出口蒸汽额定压

力为25.44MPa,汽水分离器设计压力为27.89MPa,额定过热汽温度为571℃,

额定再热汽温度为569℃。锅炉高过两侧出口各装有一个PCV阀,PCV阀整定

压力值为26.6MPa,每阀的排放量为110t/h。

二、事件经过

某日上午10:45分机组运行负荷指令在491MW,负荷495MW,主汽压力

21.2Mpa,主汽温度567°C,再热汽温度568°C,给水压力23.2Mpa,此刻运行人

员发现过热器出口第五块压力表指示异常增大,11:08发现过热器出口第2、3

块压力表突然由23.3/22.6MPa,升至25.8/25.4MPa,运行人员立即通知热工人员

并下达缺陷通知单,紧接着过热器出口第4块压力表指示由24.7MPa突升至

27.8MPaM,11:10过热器第3块压力表由27.1MPa突升至35.1MPa,锅炉高过

两侧出口PCV1\PCV2相继联锁打开,此时运行人员检查发现锅炉高过出口7

个压力显示均有不同程度的异常升高,且升高的趋势基本相同,进一步检查汽机

侧主汽压力21.1Mpa,给水母管压力23.92Mpa,锅炉燃烧稳定、给水流量稳定、

机组负荷稳定(495MW),汽机侧压力和相关的分离器压力均无明显变化,由此

运行人员初步怀疑是锅炉主汽压力测点显示不准确,于是通知热控分公司自动班

同时在MIS系统中下发缺陷通知,随后手动关闭PCV1\PCV2并挂禁操牌。

在热控人员还没来得及到达现场时,于11:18:33秒,锅炉高过出口压力

升高至29Mpa,锅炉MFT保护动作(高过出口压力三个硬输入模拟量信号三取

二,保护动作值28.726Mpa且持续3秒)、锅炉灭火,同时保护联跳汽轮机,发

电机与电网解列。

三、原因分析

1、从DCS历史趋势图中可以看出,锅炉侧高温过热器出口的七台南北两侧

分别取样的压力变送器,从10:45分开始,这七台变送器的输出信号相继出现

逐渐增大的现象,在增大的过程中部分变送器信号还有突变的现象,而汽机侧压

力变送器信号基本上保持不变或变化很小,导致在锅炉MFT前机侧与炉侧主蒸

汽压力差值达到了8Mkp(正常情况该压力差值应为0.2Mkp左右),出现了严重

的不符合现象。

两只受锅炉主蒸汽压力控制的PCV阀在11:10分左右自动打开,主蒸汽压

力随即有小量的下降,主蒸汽流量和发电机功率小幅下降,锅炉给煤量、给水流

量随后上升,故运行人员判断为炉侧主蒸汽压力测量异常,大约3分钟后其手动

关闭了PCV阀,此时给水流量、给煤量恢复到原来的数值,锅炉侧主蒸汽压力

继续上升。11:17分当主蒸汽压力达到保护定值28.726Mpa后,锅炉MFT动作,

锅炉灭火,汽轮机掉闸、发电机解列。

2、现场检查情况:高过出口七台主蒸汽压力变送器分别安装在锅炉顶部下

层平台南北两侧的变送器仪表柜内,停炉后现场检查发现南侧仪表柜内的变送器

有两台从取样管接头处大量漏汽,北侧仪表柜内的四台变送器从取样管接头处均

有大量漏汽,同时发现锅炉汽水分离器出口压力变送器柜内的二台变送器也从取

样管接头处大量漏汽、储水罐水位变送器柜内有二台差压变送器从取样管接头处

大量漏汽,经检查上述发生漏汽的变送器取样管接头螺母全部能够用手轻松拧

开,拧开后接头内均没有找到任何密封垫,见图。后对其他没有发生泄漏的各个

变速器检查,发现其取样管接头不松动,且接头内密封垫均为钢纸垫,因此推断

对于发生漏汽变送器取样管接头内无密封垫的原因,是高温高压蒸汽把原有的钢

纸垫吹化,所以接头扭开后发现无密封垫。

3、经现场检查和综合分析,造成此次机组锅炉灭火掉机事件的直接原因为:

由于锅炉侧主蒸汽压力变送器取样管接头安装松动,造成压力变送器接头处主蒸

汽泄漏,泄漏的蒸汽使变送器柜内温度逐渐升高,变送器接头内钢纸垫不断被泄

漏的高温高压蒸汽吹扫,钢纸垫逐渐被分解熔化,使蒸汽泄漏量逐步增大,变送

器柜内的温度越来越高,使压力变送器随着柜内温度的升高压力测量值异常升

高,当有二台变送器的压力测量值达到保护动作值且持

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