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1000MW二次再热机组汽轮机转子抱轴故障及措施
国家能源集团泰州发电有限公司二期机组在调试阶段时期,发生过转子抱轴
故障,运行人员会同调试单位認真分析原因,并结合其他百万机组的运行经验,
努力尝试摸索解决问题的办法。针对超高压缸/高压缸排汽温度高、轴封温度低、
超高压缸/高压缸上下缸温差大等原因进行逐一排查并实行了相对应的措施,最
终解决了问题,圆满的完成了机组168试验。在此基础上,运行人员还提出了一
系列改进和优化措施,并在之后的运行中不断摸索完善措施,避免了类似的事故
再次发生。
标签:转子抱轴;轴封;动静间隙;分析问题;解决措施;优化
0引言
国电泰州电厂二期工程2*1000机组主汽轮机是由上海汽轮机有限公司制
造,型号标准为N1000-31/600/610/610,其蒸汽参数为主汽压31MPa,主汽温
600℃,一、二次再热汽温610℃;它是超超临界二次再热凝汽式、单轴、五缸
四排汽汽轮机,工作转速3000r/min,超高压、高压、中压联合启动,全周进汽。
1事故概述
泰州电厂#3机组调试期间,由于超高排、高排通风阀排汽口位置较高(14
至15米左右),且超高排、高排排汽参数较高,造成低压缸外壳温度较高,有烤
焦现象,调试单位下令汽轮机打闸,盘车投运,锅炉未停运(做安全门校验)。
在盘车投运期间转速有波动,之后盘车转速到0,锅炉MFT动作灭火。
2处理及事故分析
锅炉灭火,随即进行闷缸直轴处理,十日之后盘动正常,一个礼拜之后汽轮
机转子又停止转动一次,投盘车无效,转速直接降到零。结合其他百万机组的运
行经验,故障原因应该是径向动静部分间隙比较小[1],经分析有以下几种可能
性:
高压缸排汽A/B侧温差大,高排逆止门不严,导致汽轮机停运后高压缸上
下缸温差大。
轴封蒸汽温度与汽缸温度不匹配。从汽轮机打闸到转子抱死,在五个小时之
内由于轴封和真空系统未停运,导致一直有与汽缸缸温不匹配的轴封蒸汽进入汽
缸,从而使动静部分径向间隙变小而发生摩擦。经对比,泰州电厂一期汽轮机由
于经常出现油中进水的情况,因此经常停机后维持轴封、真空系统不停运,直至
炉内蒸汽压力泄去后再停运轴封、真空系统,汽轮机本体也没有出现过异常情况,
但不同的是一期机组轴封处动静部分间隙比二期机组偏大。
超高排、高排通风阀排汽口位置比较高,对低压缸进行烘烤,导致低压缸膨
胀变形、动静摩擦。
超高排逆止门未关闭,蒸汽从逆止门回倒至超高压缸,对汽轮机叶片起反向
制动力,导致汽轮机惰走时间比较短,并最终盘车失败。但后来经过查阅资料,
证实由于汽轮机的叶片型式特征,汽轮机的逆止门和抽汽口的回汽对汽轮机叶片
转子起到的是正向的推力,会使汽轮机发生正转[2-3],所以后来排除了此原因。
3解决措施
在投用盘车时,通过轴封电加热器及轴封系统疏水控制轴封温度在DEH允
许范围之内。辅汽母管温度维持在270℃以上(通过辅汽至锅炉灰斗加热连续投
入运行、空预器吹灰由辅汽提供汽源、辅汽至一台小机进汽保持一定开度等手
段)。在机组正常运行及停机时,超高压缸、高压、中压缸轴封进汽温度控制在
320℃-350℃,维持低压缸轴封进汽温度300℃。机正常运行且轴封汽在自密封运
行状态时,加强各轴封段轴封蒸汽温度的监视,保证备用汽源在正常备用状态。
机组在跳机或停机后的盘车运行状态时,应加强对高压段轴封供汽温度的监
视,防止封进汽温度与轴封腔室温度温差偏大。液动盘车投入连续运行后,要记
录好主机惰走时间,判断是否正常;连续盘车期间要特别关注盘车转速的变化,
若出现不规则的上下波动且无法判断具体原因时,则尽快破坏真空停轴封,防止
轴封变形引起大轴抱死。机组停运后,严密监视汽缸温度,如果上下缸温差变大,
尽快关闭缸本体疏水门闷缸,可间断性开疏水门进行疏水。
确保超高排逆止门/高排逆止门能动作正常。机组跳闸或正常停机时,应加
强对超高缸/高压缸排汽温度的监视,及时调整轴封供汽温度,防止轴封进汽温
度与轴封腔室温度温差偏大。机组惰走过程中应尽快调整高压段轴封进汽温度达
到350℃左右,观察超高压缸1、2瓦轴振变化情况,若振动明显异常且轴封温
度无法满足上述条件时,应立即破坏真空,真空至零后停供轴封汽,防止轴封变
形引起大轴抱死。
机组非计划停运,事故原因不明或主要辅机设备故障,短时无法启动,则尽
快破坏真空停轴封,防止轴封变形引起大轴抱死。
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