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Q/318-223-022-008
江苏新海发电有限公司
101A炉检分公司技术交底(共三页)
工程项目名称#1机组101A修工程
交底单位炉检分公司接收单位发电部
接收人接收时间
1.为提高输灰的可靠性,减少堵管、堵灰,现拟将一电场输灰仓泵由原来的MD型仓泵
改为适合输粗灰的MDD型仓泵,同时省煤器仓泵出口直接进电除尘B侧进口烟道,
输灰和一电场B侧仓泵分离,提高仓泵输粗灰的能力,不会发生堵管。
2.在1030MW机公用系统#4螺杆式空压机及#5干燥器接一路备用消防水水源,此水源
直接取自空压机房内的消防水管道。
3.封堵#1机组6台磨煤机进口消防蒸汽灭火管道下部至辅汽联箱三只疏水门。
4.空预器改进:1)将原有提升杆填料式密封座改为波纹管密封座;2)对原来的中心
筒密封座进行盘根和盘根压盖改造;3)将一次风侧加载机构平台整体抬高,增大密
封座安装空间,降低加载机构工作环境温度;
5.在两侧空预器出口,电除尘进口烟道各加装一块导流板,使烟气分流,减缓烟气流
动速度,减少烟道支撑磨损。
6.微油点火装臵完善化:油罐及滤网换成不锈钢材质的,油路增加再循环、每角油阀
后增加8只压力表。微油管路再循环:从两只油罐出口管道(#4角附近)引分支管
与燃油回油母管手动总门后放油一、二次门相连(燃油平台)。
各值注意:今后投用微油前,开启小油罐补油电磁阀后,先开启再循环门(共4
只阀门、B1层一只手动球阀,B2层一只手动球阀、燃油回油母管手动总门后放油一、
二次门)进行循环10分钟然后关闭再循环门,再投用气化小油枪。
7.在炉本体16楼L25-L30,R25-R30共12台吹灰器增加正压墙箱。将原有的负压墙箱
更换为正压墙箱,并在提升阀空气阀门上加接压缩空气或密封风。更换为正压墙箱
后,使得机组在运行中出现正压工况下,炉内的飞灰不会外漏,烟气不易倒灌腐蚀
阀芯。
8.高效浓缩机排污池积渣灰严重,经常造成排污泵堵塞,增加一台搅拌器,可以使池
1
内所积灰渣混入渣水有效排出。
9.空预器减速机选用英国进口的RENOLD减速机,目前该减速机存在以下缺点:1、系
统缺少流量监测装臵,发生故障不能及时发现;2、系统只有一套机械油泵,一旦发
生故障将导致机组停运;3、系统过滤器不能在线更换!现对润滑油路进行改造,新
增一套电动备用油泵并增加了流量开关,以及两只手动球阀、两只单向阀与过滤器。
具体方案见附件。
10.配合电气专业将#1炉甲乙一次风机、甲乙送风机、乙丙引风机的电机冷却器掉向,
冷却器掉向后将原来的冷却水管道重新改接。
11.将主蒸汽出口管道取样管(2根)、贮水箱取样管、给水管道取样管改成奥氏体不
锈钢(316L),更换所换管道一次门。省煤器进口取样新装一只手动门。
12.在炉本体15楼接一路仪用气源,沿钢架平台接至再热器安全门压缩空气储气罐出口
管路。增加一路仪用气源,增大运行可靠性。
13.#1炉甲、乙石膏排出泵现在改为变频运行方式,电机附近新建一个变频器小室。操
作时先合上变频器柜上的电源刀闸,把转换开关打到自动位,然后在脱硫开关室把
硫1A22、硫1B22开关手动合闸,把电送到变频器柜,这时可以在脱硫控制室DCS
画面上根据实际需要启动石膏排出泵,建议运行时给定频率在30HZ以上。
14.#1炉A、B、C、D、E、F磨煤机稀油站因设计存在缺陷,冬季润滑油温在16~20℃时
就可启运螺杆油泵,达不到减速机安全运行所要求的润滑油温(35~45℃);CKD320
齿轮油运动粘度大,造成螺杆泵振动,对减速机齿轮和轴承润滑构成潜在隐患且Ⅰ
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