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维普资讯
350MW机组
风罩回转式空气预热器改造
邱万方,刘钊,曹定强,李凌阳,金正怡,胡新武
沙角B电厂,广东东莞523937
[摘要]介绍了沙角B电厂2号350Mw机组锅炉风罩回转式空气预热器的改造及改造中出现的
问题和采取的措施。将原来罗斯缪勒风罩回转式空气预热器更换为受热面旋转的容克式
空气预热器,并对空气预热器蒸汽吹灰系统进行了改造,加装了燃气脉冲吹灰装置。通过
改造,满负荷下空气预热器漏风率从原来的15.0下降到5.0,锅炉排烟温度从原来的
140℃下降到134℃,锅炉效率提高约0.5。
[关键词]350Mw机组;空气预热器;漏风率;排烟温度;锅炉效率
[中图分类号]TK223.34
[文献标识码]B
[文章编号]1002—3364(2007)06—0052—03
(2)换热元件堵灰和腐蚀严重1988年9月,2
1存在问题号炉空预器停炉检查发现换热元件底部结有水泥块状
物,并导致底部变形。1990年第4层换热元件脱落,
沙角B电厂2号350MW机组锅炉配用日本IHI造成多次飞灰系统E阀卡堵和布袋过滤器损坏。
公司设计生产的罗斯缪勒风罩回转式两分仓空气预热(3)漏风率增大2号炉空预器的设计漏风率为
器(空预器),传热元件由4层组成,径向布置5圈,周7.1,而实际漏风率1989年为9.12,1990年为
向布置40个仓格;传动装置由1台电动机及减速箱、l1.79,1991年为14.2,1992年达到31.0,已严
传动齿轮、传动围带组成。烟气与空气流通截面积之重影响机组负荷。
比为55:45,风罩转速为1.32r/rain,配有蒸汽吹灰和(4)维修费用高到2003年底,2台空预器已运
消防水冲洗装置。空预器主要设计参数:型号VulO.6/行了16年,如热端定子密封面、冷端定子平面、仓格
0.9+0.9+0.9+0.3c,定子直径10600mm,传热元板、风罩框架结构件、推力轴承、导向轴承轴套、导向轴
件总高3000(900+900+900+300)mm,烟气进、出口承等许多部件已磨损变形,维修困难,费用高。
温度365℃、123℃(修正值),空气进出、口温度29
℃、342℃,漏风率:7.1,烟气侧压差3001Pa。2改造方案
自1987年机组投产后,空预器主要存在以下问题:
(1)阻力大幅增加空预器设计烟气压差为1.27方案1:采用密封间隙自动跟踪系统以改善密封,
kPa,在投运不到半年,堵灰压差上升到2.35kPa,其减少空预器漏风。
后每隔2~3个月就必须停炉两天进行水洗,严重降低方案2:更换换热元件,降低排烟温度。
了锅炉的可用率。方案3:更换为容克式空预器。
作者简介:邱万方(1970一),男,毕业于重庆大学,从事电厂锅炉和烟气脱硫设备的维修。
E-mail:qiuwanfang@163.com
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