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甲醇制烯烃装置急冷塔优化的改造措施
摘要:甲醇制烯烃技术摒弃了传统的石脑油制烯烃工艺,从有机化工原料中
获得理想的烯烃组分,开辟了生产低碳烯烃的新技术。基于此,本文分析了甲醇
制烯烃装置急冷塔的优化措施。
关键词:甲醇制烯烃;急冷水;优化措施
为降低急冷水固含量,采用注入高温萃取剂、增加急冷水催化剂排放及增加
固液分离设备的方法。其中,增加急冷水催化剂的排放量,可从急冷水旋液分离
器或急冷塔旋液侧外排,但最终会进入污水池并沉积在其中,影响污水系统的正
常运行,存在一定的风险。在急冷塔旋液侧抽出泵出口增加一条管线至污水处理
厂,通过急冷水排放调节阀控制外排量,在原有过滤设备的基础上增加固液分离
设备,可减少排入污水池的沉积问题,降低风险,维持急冷系统长期稳定运行。
一、急冷水水系统简介
MTO反应是一种经典的湍流流化床生产工艺,主要生产乙烯、丙烯及其衍生
物等复杂烃类,产品气从急冷塔下部进入。急冷塔配有人字挡板,共14层。自
下而上的产品气在人字挡板处与急冷塔顶的循环冷却水逆向接触,既能脱除产品
气中的水汽,又能对产品气急冷降温,使产品气中夹带的大量催化剂细粉得到洗
涤及脱除。循环洗涤的急冷水从塔底分为两股;一股急冷水增压泵增压后分成两
路,一路送烯烃分离单元作为低压脱丙烷塔的热源,换热后经急冷水干式空冷器
冷却至60℃左右,返回MTO急冷水系统,急冷水经循环利用作为急冷剂返回急冷
塔,大幅降低了装置用水量。另一路急冷水经急冷水旋液泵加压后进入急冷水旋
液分离器,通过一、二级旋液分离器后,去除急冷水中携带的催化剂细粉,旋液
顶部清液排出返回急冷塔作系统补水,其余浓缩后急冷水从旋液分离器底部排至
污水池,去除系统中的固含量。
由于旋液分离器一般由金属烧结旋分单管组成,在催化剂细粉及无机盐结晶
共同作用下,随着时间推移,旋液分离效果逐渐变差,导致系统中固含量增加。
同时,由于反再系统工艺的改变,催化剂细粉含量增加或跑损,致使急冷水系统
固含量增加。
二、造成急冷水固含量高的因素
1、急冷水固含量随反应细粉量升高而升高。MTO反应是一种气固反应,固体
催化剂在使用中,由于机械强度或水热稳定性的恶化而使催化剂破碎,产生细粉。
因新鲜催化剂在常温下,加入系统前含有一定量的水分,加剂时,低温催化剂与
再生器中的高温催化剂相遇,导致催化剂热崩,破损,形成一些细粉。另外,催
化剂在反应器与再生器环再生-反应-再生过程,流化状态的颗粒间相互磨损,流
化床中气泡破裂和热崩是催化剂在高速运动中产生磨损,在运动中催化剂与反应
器和再生器内件接触而破碎产生细粉。为降低甲醇制烯烃工业装置急冷水中催化
剂颗粒浓度,在反应器一、二级旋风分离器出口设置三级旋风分离器,它依靠强
旋流产生的强离心效应将固体颗粒从气相中分离出来,是该装置的重要设备之一。
2、立换(甲醇-反应气换热器)吹灰导致急冷水固含量增加。MTO生产工艺在
三级旋风分离器下游设有立换,由于反应油气携带的催化剂细粉具有一定的吸附
性,会逐渐粘附在甲醇反应气换热器的管壁上,在管壁上形成热阻,降低了换热
器的换热效果,导致进入急冷塔的反应气温度过高,增加了整个水系统的热负荷。
为了提高立换的换热效率,实现高位热能利用,对甲醇反应气换热器管束进行在
线吹灰,利用高速氮气气流将氢氧化钙颗粒吹入甲醇反应气换热器管束,并将附
在管束上的催化剂带入急冷塔中,这是急冷水系统固含量增加的原因之一。
3、旋液分离器易堵塞,除固能力降低,急冷水系统固含量增加。甲醇制烯
烃装置急冷水除固装置运用旋液分离器,利用旋流管内不同介质高速旋转产生的
离心力将催化剂与急冷水分离。在催化剂细粉及无机盐结晶共同作用下,细催化
剂颗粒堵塞了旋风单管的孔隙,同时,由于无机盐结晶和催化剂细粉在管束表面
形成的污垢层降低了其除固能力,使急冷水中的固含量增加。
4、生产异常波动导致急冷水固含量增加。产品气压缩机作为调节反应器压
力的唯一方式,在调节范围较大时会导致反应器压力的波动。若气相甲醇进料负
荷过大或过小,或气相甲醇进料负荷升降过快等,会破坏反应器内的流态化平衡。
同时,导致反应一、二级旋风分离器入口线速度过低或过高,催化剂跑损,最终
导致急冷水固含量增加。
在生产过程中,急冷水固含量问题不能及时解决,随着固含量的积累,装置
的长期稳定运行将受到影响。在实际生产中,通过技术改造、工艺操作优化等方
式进行多方面的改进。
三、优化措施
1、工艺操作优化
减少催化剂跑损。减少催化剂跑损,可
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