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汽机事故案例分享
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汽机事故案例分享
汽机事故案例分享
一、事故案例一
某年某月某日,某发电厂汽机车间一台300MW机组在运行中,突然发现汽机主油泵进口油压下降,随即主油泵出口油压下降,汽机润滑油压随之下降,汽机润滑系统连锁动作,机组打闸。此时,主油泵油压自动上升,并超过正常油压的5%以上,最终引起调速系统机械故障。此故障出现后,整个汽轮机的调速气门发生堵塞现象,检查发现系统气门处于最大开启位置没有异常发现,整个系统并无泄露。分析事故原因是:制造期间因无压力检测设备或方法不可靠导致疏油口漏油,在运行中油压波动时,疏油口被堵住,导致主油泵进口油压下降。
二、事故案例二
某发电厂汽机车间一台600MW机组在运行中突然发生汽机轴向位移增大,推力轴承金属温度急剧上升等轴向摩擦问题。当班运行值班员通过监视确认汽机轴向推力增大时果断进行打闸。通过运行分析该起事故的发生主要原因是汽轮机高压转子大轴弯曲。主要问题是长期积累缺陷到一定程度产生的后果。从缺陷原因分析主要有:长期高负荷运行;机组大修后对大轴挠度的检查、处理、测量、判断不足;对转子工作状态的监查、维护不足;检修工艺存在问题;大轴弯曲超标后未能及时发现和有效处理。
三、事故案例三
某发电厂在机组检修后启动时发生汽轮机通流部分故障,造成汽机主气门无法正常开启,最终导致机组跳闸。经过检查发现是由于汽轮机高压缸进有杂质,杂质卡在汽机主气门内并顶在第一道气门顶杆上而卡住,进而使第二道主气门开度不够或关闭不完全而引发此次事故。造成汽轮机油系统进水的原因:
一是转子表面或轴瓦有高点面向上倾斜,且有接触死区,易积水;二是轴封供油设计不合理或长期运行轴封损坏严重供油不畅;三是轴封弹簧压力调整不当或磨损使动静部分间隙增大易进水;四是油系统阀门检修时关不严等情况。当汽轮机油系统进水后将使油质乳化、劣化加速,危及机组安全运行。因此必须加强设备巡检及检修质量把关等工作防止此类事故的发生。
四、防范措施
针对以上几起事故案例的分析和总结,对于防范汽轮机组事故的发生应采取以下措施:
一是加强设备巡检工作,定期对设备进行全面检查,及时发现并处理设备缺陷和隐患;
二是加强检修质量管理和验收工作,确保检修质量符合要求;
三是加强运行值班员的培训和技能水平提高工作,确保能够及时发现和处理异常情况;
四是加强对设备的安全管理和监督工作,严格执行安全操作规程和设备操作规定。同时严格执行国家安全生产法规和制度要求,加强对职工的安全教育和技术培训等工作,提高职工的安全意识和素质水平。
汽机事故案例分享
一、前言
在电力行业中,汽轮机是重要的组成部分,其运行的安全性和稳定性直接关系到整个电力系统的正常运行。然而,由于各种原因,汽轮机在运行过程中可能会出现各种事故。本文将分享一些汽轮机的事故案例,通过分析事故原因和采取的措施,为相关人员提供参考和借鉴。
二、事故案例分析
案例一:油系统故障
某电厂汽轮机在运行过程中,油系统突然发生故障,导致机组跳闸。经过调查发现,原因是油系统中的滤网堵塞,导致油品质量下降,最终引发了故障。针对该问题,电厂采取了定期清理滤网的措施,确保油系统的正常运行。
案例二:轴承损坏
某电厂汽轮机在运行过程中,轴承突然损坏,导致机组跳闸。经过调查发现,原因是轴承的质量问题,以及在日常维护中未能及时发现和更换。针对该问题,电厂加强了轴承的检测和更换工作,确保其质量和性能符合要求。
案例三:超负荷运行
某电厂汽轮机在运行过程中,由于操作不当导致机组超负荷运行,最终引发事故。经过调查发现,操作人员未按照规定进行操作,导致汽轮机长时间处于高负荷状态。针对该问题,电厂加强了操作人员的培训和管理,确保其能够按照规定进行操作。
三、应对措施
1.加强设备维护和检修工作,确保设备质量和性能符合要求。
2.制定应急预案,对可能发生的事故进行预判和防范。
3.定期对设备进行检查和检测,及时发现和解决问题。
4.加强操作人员的培训和管理,确保其能够按照规定进行操作。
5.建立完善的设备管理制度和流程,确保设备维护和检修工作的规范化和标准化。
四、总结
通过以上案例分析和应对措施的介绍,我们可以看到汽轮机事故的原因多种多样,但只要我们加强设备维护和检修工作,制定应急预案并严格执行,就能够有效避免事故的发生。同时,我们也应该从这些事故中吸取教训,不断提高自己的技能和管理水平,确保电力系统的安全和稳定运行。
最后,我们希望通过本文的分享,能够为相关人员提供一些参考和借鉴,同时也呼吁相关单位加强设备管理和维护工作,确保电力系统的安全和稳定运行。
附件:汽机事故案例分享内容编制要点和方法
好的,下面是一份关于汽机事故案例分享的文章内容及写作建议:
一、事故背景
*描述汽机设备在日常运行中
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