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油田采出水处理工艺的改造和完善.pdf

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38油气田地面工程第29卷第7期(2010.7)

doi:10.3969/j.issn.1006—6896.2010.07.021

油田采出水处理工艺的改造和完善

陶树新胡新洁吕长青。习向东

1吐哈油田工程技术研究院2吐哈油田质量安全环保处3吐哈油田技术监测中心环境监测站

摘要:针对油田污水处理系统存在的问了很好效果。

题,通过改用紫外线杀菌装置解决细菌超(1)应用紫外线杀菌技术解决细菌超标问题。

标、采用化学脱氧解决溶解氧超标、调整纤雁木西油田安装了1套紫外线杀菌装置,额定处理

维球滤料类型解决悬浮物超标、优化调整加量4Om。/h。投运后,出口采出水中SRB基本检

药点位置缓解水质沿程恶化问题,提高了处测不到,TGB、FeB均为1O个/mI,杀菌效果良

理后水质,降低了单位处理成本。好。紫外线杀菌的单位成本仅为0.05元/m。,远

关键词:污水处理;微生物;过滤低于化学杀菌的平均成本(1.5元/m),按雁木西

600121。/d水量计算,年可节约杀菌费用30万元,

吐哈油田目前采出污水总量为11000ITI。/d,一年即可收回杀菌器的投资。

处理后全部用于注水,约占油田注水总量的5O。(2)应用化学脱氧技术解决溶解氧超标问题。

建成污水处理站6座,总设计处理能力16400m3/d。雁木西油田采用了化学脱氧工艺,除氧剂为

污水的主体处理工艺分两种,其中鄯善、温米、丘Na。SO。,投加量为20mg/L,配套加入1.0mg/L

陵和神泉油田采用重力沉降和两级过滤工艺,红的催化剂CoC1:,加药点设在喂水泵入口。采出水

连、雁木西油田采用了生化微生物除油,配套两级水温适宜(35℃),反应速度较快,除氧效果明

过滤。在实际生产运行中,污水处理系统暴露出以显,注水井井口溶解氧含量≤0.1mg/L,达到了

下问题:①细菌和悬浮物含量超标明显;②水质沿溶解氧控制目标。

程恶化;③处理成本高。针对上述问题,对部分处(3)调整纤维球滤料类型解决悬浮物超标问

理设施进行了技术改造和完善,实施后提高了水质题。雁木西油田采用了两级改性纤维球过滤工艺,

达标率,降低了处理成本,积累了宝贵经验。其中第二级配备压紧装置,可控制过滤精度。投产

运行后发现一级纤维球过滤器内滤料存在漂浮现

1雁木西油田污水处理系统的改造

象,不能有效地截留机杂,导致滤后悬浮物含量达

雁木西油田采出水矿化度非常高(10×10~10mg/L。经分析,滤料漂浮的原因是纤维球密度

15×10mg/I),处理难度大,采用了生化微生物太小(1.18g/cm。),而污水矿化度很高,密度达到

工艺进行处理。针对污水细菌、溶解氧、悬浮物超1.12g/cm。,密度差只有0.06g/cm。。查明原因后,

标等问题,分别采取以下技术措施进行改造,取得将滤料更换为加重式改性纤维球,密度1.38g/cm。,

井停产后可以调运到其他单井继续用于生产,节约

3结语

了成本。

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