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化工生产典型事故案例;山西省安泽县永鑫煤焦化
有限责任公司
4.26煤气爆炸事故;*;10:00左右维修车间在回炉煤气总管后进行了盲板封堵,接着李长明厂长安排炼焦车间主任李志俊分别在煤气退液管、2#焦炉煤气预热器处、1#和2#焦炉回炉煤气管道末端取样,进行爆发实验,李长明厂长同时参加了试验过程,10:30分左右,爆发实验合格后,李长明厂长发布了检修命令。;平安环保部平安员张敏拿便携式可燃气体检测仪对检修场所检测,检测仪频繁报警,张敏马上向调度请示,从甲醇车间调来一台防爆轴流风机,派炉门工李根年和杜海清去拉,同时向安环部部长史国平汇报了现场情况,史国平到现场后,安排加热组的人员离开加热值班室,到推焦道心值班;焦炉间台二层值班电工在推焦道心帮助制作法兰垫片,接近12:09分时,加热组组长高海燕带着3名加热工到交换机室进行空废气交换作业,当换向进行到一半时突然一股热浪袭来,并伴有一声巨响,爆炸发生了。;气体来源:
来源1:1#、2#回炉煤气总管盲板制作及安装不标准。一是回炉煤气总管直径500mm.法兰密封面直径为582mm,实际盲板直径550mm。盲板中心与法兰中心安装时未对正,错位,最大间隙约10mm。二是法兰螺栓不全或不牢,20条螺栓,6条没上,3条不牢固。造成大量煤气从拆卸的短接处泄漏到机侧间台通廊,并通过门、窗扩散到交换机室,加热控制室等空间。;来源2:煤气从安装盲板法兰处泄漏到机侧间台二层操作平台,少局部煤气从平台伸缩缝处泄漏到机侧间台走廊。
煤气长时间泄漏〔10:30-12:09〕,并且拆开1#焦炉煤气主管短接后,泄漏量剧增,导致机侧间台走廊,换向室、加热室大量煤气聚集,与空气混合形成爆炸性气体。;间接原因分析:
一是检修现场指挥存在缺陷,主要表现在现场人员已出现煤气中毒的迹象,并且平安员检测到可燃气体严重超标的情况下,现场指挥未及时将人员撤离,排除事故隐患,这是造本钱次事故人员伤害较多的一个因素。
二是检修现场组织管理混乱,主要表现在为抢时间、赶进度,在有限空间聚集30多人进行交叉作业,这是造本钱次事故人员伤害较多的又一个因素。
??是现场作业人员平安意识淡薄,自我保护能力差,检修中在身体感到不适的情况下,未及时离开危险场所,仍在冒险作业。;2、发现紧急情况时应及时撤离人员,排除隐患
本次检修中采取的平安措施不当,当发现大量煤气泄漏后没有及时撤离人员,排查泄漏根源,而是用排风扇进行外排,同时继续冒险进行作业。
3、每一道检修工序平安措施的落实必须经专人确认
本次检修中平安措施的落实缺少确认或确认不准确,且缺少确认人的签字,如盲板封堵作业。;4、检修前对参加检修作业的人员必须进行有针对性的平安培训和教育。
?本次检修中对检修人员平安培训教育记录为局部内容空白〔缺少培训时间、培训组织人、接受培训人员签字等〕
5、清理煤气管道内的焦油杂物时,所用的工具〔铁质〕不符合要求
?建议:危险场所〔特别是爆炸危险区域〕尽量少设或不设值班室或操作室,尽可能的减少人员长时间停留在危险场所。〔随着自动化程度的提高,完全可以实现〕;*;1、生产车间〔分厂〕应预先绘制盲板位置图,对盲板进行统一编号,并设专人统一指挥作业。
2、应根据管道内介质的性质、温度、压力和管道法兰密封面的口径等选择相应材料、强度、口径和符合设计、制造要求的盲板及垫片。高压盲板使用前应经超声波探伤,并符合JB/T450的要求。
3、作业单位应按图进行盲板抽堵作业,并对每个盲板设标牌进行标识,标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致。生产车间〔分厂〕应逐一确认并做好记录。
4、作业时,作业点压力应降为常压,并设专人监护。
5、在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,作业人员应按GB/T11651的要求选用防护用具。;;化工〔危险化学品〕企业保障生产平安十条规定
(国家安监总局令第64号〕;相关条款;;阳城县瑞兴化工
“5?16〞泄漏中毒较大事故;;事故经过
?2021年5月12日、13日,二车间南炉组的班组长郭老旦在计量槽收产品时发现5#计量槽水封液位超出正常液位2-3cm,估计冷凝管漏进水。
?5月14日6:00,5#计量槽中水封液位超出正常液位3-4cm,随后,郭老旦向张家会进行了汇报,张家会安排郭老旦先把3#冷却池〔从北往南第三格〕的9#冷凝管的中心冷却管〔从北往南数第九根冷凝管〕断开观察情况;判断不是中心冷却管漏。;5月15日7:00,张家会到现场安排田艮会〔二车间南炉组保管〕用泵抽3#冷却池中的水,9:40,郭老旦对局部浸没在水中的冷凝管进行手摸检查,从水池中间往西侧,对9#冷凝管检查到1m左右时,发现在管道底部有一处小拇指大小的孔洞后,找了
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