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任务3.1刀架故障维修
修德
创新
致远
塑能
情境3辅助系统故障维修
工作目标
1.能够描述电动刀架的工作过程;
2.能设计刀架的电气电路;
3.能构建出电动刀架故障的基本思路;
4.能分析理解并设计刀架等辅助机构控制电气线路;
5.能排除数控机床刀架类常见故障;
6.能在完成任务过程中培养安全意识,锻炼职业素养,诚实守信,有团队意识,工匠精神,培养爱岗敬业和爱国情怀。
任务描述
某数控企业一台FANUC0iMate系统数控车床,配有四工位数控刀架,执行换刀指令后,刀架电机转位不停,然后出现报警信息,如图所示。请根据故障现象,按照“检查——计划——诊断——维修——试机”五步故障维修工作法排除故障。
一、电动刀架的机械结构及强电回路
相关知识
(一)电动刀架的机械结构
一、电动刀架的机械结构及强电回路
(二)电动刀架控制的硬件连接
一、电动刀架的机械结构及强电回路
(三)电动刀架的强电回路
二、电动刀架的控制原理
三、电动刀架的工作过程及刀位检测原理
(一)电动刀架的工作过程
四工位电动刀架正常情况下可以装4把刀,它是以脉冲电波的形式接受指令的,刀架内部有一端带有蜗轮的蜗杆,刀架和底座接触面上各有一个端面齿轮和两个限位块,正常情况下两个端面齿轮啮合时,底座上面装有电动机并有连轴蜗杆,当接收到换刀指令时,电动机反转,蜗杆带动蜗轮的同时刀架蜗杆转动使刀架上升,两端面齿轮分离,当刀架升高到一定程度时,刀架连同刀架蜗杆一起旋转,旋转90后遇到限位块阻挡,在电动机受到阻力达到一定程度时开始正转,刀架自然下降并与底座端面齿轮啮合,限位块锁死,完成换刀。
三、电动刀架的工作过程及刀位检测原理
(二)电动刀架的刀位检测原理
任务分析
由电动刀架换刀的过程和工作原理可以了解到,其不能正常换刀的故障成因如下:
(1)面板按键损坏失效,造成没有给出换刀信号导致没有换刀动作。
(2)信号控制回路线路连接松动或导线失效,造成继电器不得电导致没有换刀动作。
(3)刀架控制回路中继电器损坏无法正常工作或连接线路不正常,造成接触器不得电导致没有换刀动作。
(4)刀架控制回路中接触器损坏无法正常工作或连接线路不正常,造成刀架电机不得电导致没有换刀动作。
(5)刀架电机驱动电源相序接反或刀架电机正反转信号接反,造成刀架换刀方向反向导致没有换刀动作。
(6)刀架电机驱动电源缺相,造成刀架电机无法正常工作导致没有换刀动作。
(7)电动刀架机械部件损坏,造成传动系统卡死导致没有换刀动作。
任务实施
以“刀架不能正常换刀故障维修”任务为例,按照“检查——计划——诊断——维修——试机”五步故障维修工作法排除故障。
1.检查
(1)故障发生之前,机床换刀功能一直正常。
(2)本机床最近没有任何维修记录。
(3)自动方式下,刀架也不能正常换刀。
2.计划
根据对数控机床现场检查情况,进行团队会议,并填写工作单中的计划单、决策单和实施单。刀架一直逆时针旋转,不能锁紧,直到超时找不到刀号报警,故障原因有可能是在刀架正转信号给出后没有执行。
任务实施
3.诊断
通过监视PMC状态,我们发现在复位后重新执行换刀时,输出信号Y2.3有信号发出,而且此时与该信号相接的中间继电器KA23得电动作,但是驱动刀架逆时针旋转的接触器KM2F没有动作。然后关闭电源,利用万用表蜂鸣档查看接触器线圈与中间继电器动合触点连通情况,经过检测发现,与该接触器线圈相连的线路松动虚接,出现断路。经修复后,刀架恢复正常逆时针运转。
检验正常选刀操作,其它刀位换刀正常,但是当换2号刀位时候,又出现刀架旋转不停,然后出现超时报警,说明刀塔没有收到2号刀位检测信号,查看系统PMC信号X3.3、X3.4、X3.5、X3.6,同时MDI手动方式换刀,发现信号X3.4一直为1,而X3.3、X3.5、X3.6是1、0之间变化的信号,说明刀位信号X3.4没有检测到,由此可以推测X3.4刀位信号断路。
任务实施
4.维修
打开刀架上盖,发现2号刀位上,线路断开,接上信号线。
5.试机
当接上信号线后,重新利用程序自动换刀,刀架能正常选刀,故障排除。
THANKS!
修德
创新
致远
塑能
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