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将水泥磨开路系统循环风改造成开路风,循环风机改造成尾排风机,取消一台大风机,通过外部环境风量的补入,降低系统风温并减少装机功率,从而达到降低水泥温度和工序电耗的目的。
1、存在的问题
华润水泥(昌江)有限公司金江粉磨站1#水泥粉磨系统是带动态选粉机的联合开路粉磨系统,自投产至今一直存在以下问题:
(1)出磨水泥温度偏高,在125~130℃左右,水泥性能波动大,水泥库结壁严重,水泥出库困难,28d抗压强度变异系数偏高。
(2)水泥粉磨工序电耗在28kWh/t左右,与行业标杆值差距较大。
(3)工业粉尘排放浓度要求≤10mg/m3,水泥粉磨系统外排粉尘浓度在9.4mg/m3,有超标风险。
2、原因分析和改造措施
2.1原因分析
(1)1#磨为开路系统,一直存在磨内物料流速慢的问题,导致磨内温度高,这是造成出磨水泥温度居高不下的主要因素,也会造成水泥假凝现象。
(2)入辊熟料温度偏高,熟料虽已采用多库搭配和喷淋雾化水等降温措施,但只能在输送皮带上进行,降温时间短,物料未能及时充分降温就已进入辊压机,且现场工艺设备不具备磨内喷水的条件,这也是造成出磨水泥温度偏高的主要因素。
(3)粉磨系统配置见表1,系统装机功率偏高,虽经多年的工艺优化,但系统实际运行功率仍有6?500kW。
2.2改造措施
将循环风机改造成尾排风机,并改造相应工艺管道,循环风改造成开路风,把降温措施由磨尾调整至磨前进行,通过冷风阀补入温度较低的环境风对磨前物料进行降温,进而降低出磨水泥温度。具体措施如下:
(1)原放风系统袋除尘器处理风量为229?400m3/h,新增一台处理风量为114?700m3/h的脉冲袋式除尘器,使处理能力达到320?000m3/h,进气口接入沉降室(新增)方向主管道,排料口接入下部斜槽一同入磨,出气口与风机进气口管道相接。
表1粉磨系统配置
(2)将循环风机(900kW)移至磨机房东南侧,重新浇筑基础,风机进气口管道与袋除尘器出气口相接,风机出气口排向大气。
(3)取消原放风风机(电机功率220kW)。
(4)出辊物料中约10%合格细粉(比表面积在400~600m2/kg)经尾排收尘器收集后与出磨水泥混合进入水泥库。
技改后粉磨系统工艺流程见图1。
图1技改后粉磨系统工艺流程表2P·O42.5水泥主要工艺参数对比
3、效果
(1)P·O42.5水泥主要工艺参数对比见表2。
由表2可见,技改后停用放风风机,磨机电流基本未变,尾排风机转速上升23r/min,选粉机转速下降290r/min,电流下降15A,系统工序电耗下降0.85kWh/t。
(2)P·O42.5水泥(熟料配比80.7%)温度对比见表3,技改完成后,在相同的入辊熟料温度下,出磨水泥温度和入库水泥温度分别下降13℃和18℃左右。
表3P·O42.5水泥温度对比℃
(3)P·O42.5水泥(熟料配比80.7%)质量对比见表4,从表4可知,技改后P·O42.5水泥45μm筛筛余上升0.5%,比表面积上升13m2/kg,标准稠度用水量下降0.52%,28d抗压强度变异系数下降0.7%,水泥的使用性能得到了提升。
表4P·O42.5水泥质量对比
(4)由于停用了放风风机,减少了系统装机功率,并大幅降低了系统温度,工序电耗下降0.85kWh/t,以年产量120万t水泥计算,年节电约102万kWh,价值68万元,同时降低了员工劳动强度。
(5)由于新增一台尾排收尘器,处理风量增大,提升了系统粉尘收集能力,经第三方检测,外排粉尘浓度2.4mg/m3,较技改前下降7mg/m3,以实际用风量250?000m3/h、年运转率80%计算,每年可减少外排粉尘12.3t,减排效果明显。
(6)技改完成后,磨机滑履温度下降8℃左右,确保了主机设备的安全运行。
4、结束语
开路磨系统通过循环风技术改造成开路风对入磨物料进行降温,可有效降低出磨水泥温度,同时把通过辊压机后细度部分合格的细粉直接入库,降低了磨机负荷和返回辊压机细粉数量,提高了台时产量,水泥温度进一步下降,形成良性循环,可以达到改善水泥性能、节能减排的目的。
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