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篦冷机三代改四代高效节能改造.docx

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葛洲坝集团下属公司现有一条4?800t/d干法生产线,篦冷机采用第三代NC42340推动篦式冷却机,自投产以来已运行15年。由于使用年限过长和系统产量提高,该篦冷机出现了冷却效率低、出料温度高、漏料严重、故障率上升、效率降低、电耗升高等现象。为满足系统降耗要求,同时提高篦冷机的冷却效率,降低出料温度,减小篦冷机设备故障率,将现有篦冷机改造为第四代SINOWALK步进式篦冷机。

1、第四代篦冷机改造布置与工作原理

第四代SINOWALK步进式篦冷机采用模块设计,型号为SCLW4-12×8.4+12×6.4-CM,设计生产能力6?500t/d,活动篦床由两段12列组成,有效面积为150.72m2(改造前133.2m2),一、二段间安装中置辊式破碎机对熟料进行破碎。为减少篦床磨损,在篦床上填充鹅卵石作为保护层。熟料拉链机因未受影响,无须进行改动。原窑头罩,余热发电风管和煤磨风管维持不变,和原接口连接。

1.1篦床

篦床运动原理见图1。

图1篦床的运动原理

篦床由两段12列组成,各列相对独立。如图1所示,所有列一起向前运动,带动料床向前运动,然后所有列分三次分批间隔后退。整个篦床为减少漏料,在列间装有气封装置和尘封装置。篦床之间的连接及篦板结构如图2所示。为保证凹凸密封间既满足密封要求又能平稳地进行相对运动(不产生刮蹭),使用塞尺抽检凹凸密封安装间隙位置,如图3所示。

图2篦床连接及篦板结构

图3凹凸密封间隙

1.2辊式破碎机

辊式破碎机正常运转速度大约4r/min,可选择自动或手动操作模式,当选择自动操作模式时,可选择高破或低破模式(见图4)。

图4辊式破碎机运转模式

1.3液压系统

篦床由两段12列组成,每段中各列有1台液压缸驱动。液压缸的最大行程为330mm,在实际工作行程设置时适当预留极限行程距离,防止运行中液压缸活塞运行到两端极限位置而发生硬性碰撞,见图5。

图5篦床液压缸运行时行程设置与反馈

2第四代篦冷机的优势

(1)设计生产能力提升至6?500t/d,有效面积从133.2m2增至150.72m2,大幅提升了篦冷机的工作效率和生产负荷能力。

(2)由紧凑的模块组建而成,模块的优化组合减少了用于设计和安装的时间,并且易于维护,在此模块的基础上,不同型号的篦冷机在制造厂家就已集成完毕,形成大的模块,从而大大减小了现场安装时间和费用。

(3)进料端固定篦床采用多风机供风系统,适应离析颗粒特性的需要,热回收效率高,可基本消除堆雪人现象;同时在进料端配置推雪人装置,并在周围配置10个空气炮,出现雪人能及时进行处理。

(4)篦床上填充鹅卵石作为保护层(见图6),同时独特的纵向密封结构实现了篦床的无漏料运行,篦板表面始终有与篦板之间几乎无相对运动的熟料层,有效降低了篦床磨损。

图6铺设鹅卵石的篦床

(5)活动篦床各列独立,支持单列跳停,在线维护不会因单列故障而停机,各列独立的液压缸驱动,可实现不停机维护和更换;各列可整体调整篦速和独立调整行程,红河出现后,缩短边列行程,最短可缩小至80mm,有效消除红河现象。

(6)篦床采用托轮支撑,结构简单、可靠,每个托轮装置只有一个润滑点,润滑点总数少,且托轮内有储油腔,单次加油后可保证托轮长时间运行。

(7)篦床用风机采用永磁电机驱动(0~50Hz),变频调节,根据熟料在篦床上分布特点,精细化分区供风,风压风量精准匹配,用更少的风,获得更高的热回收效率和冷却效率。

(8)采用中置辊破,辊式破碎机将红热熟料及大块窑皮破碎到<25mm粒径后,继续进行二次冷却,可显著降低熟料的出料温度,熟料冷却效果更好;辊破的某一个辊也可以剔除,不影响其他辊运行,辊轴上的辊圈交错排列,增加对物料的破碎能力,辊圈虽为易损件,但更换方便。

(9)多种监测设备和安全保障,对油温、液位、出口压力均有监测和反馈。

3、改造后运行效果

篦冷机改造工期为45d,改造完工后,对篦冷机进行试车,篦冷机冲程正常情况下控制在250mm左右,为避免篦床两侧出现红河现象,边侧两列篦床冲程设置比中间篦床冲程短,使两侧熟料与冷却风充分热交换,空车试车时篦床压力一般不超过8MPa,投料后篦床压力一般控制在12MPa以下,超过20MPa篦床可能会被压死跳停,其中1列跳停达到设置时间后,可自动解除跳停列,其他列继续运行。

篦冷机改造前后性能参数对比见表1,篦床风室风机分布见图7,操作画面见图8。篦床面积增加27.52m2,风室总装机风量增加39?804m3/h,对比改造前(上一年度检修后正常生产时数据),熟料产量增加444t/d,二次风温升高50℃,三次风温升高50℃,整机电耗降低1.2kWh/t,吨熟料余热发电量升高6kWh/t,热耗降低383kJ/kg,出篦冷机熟料温度平

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