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近几年煤炭价格大幅度提升,热值在5?500kcal/kg左右的原煤价格由700元/t左右涨至1?300元/t左右,甚至更高,给水泥企业造成了巨大的成本压力,水泥企业面临着严峻的考验。
1、技改前生产情况
定华能源建材有限责任公司(以下简称定华建材)有一条2?500t/d生产线,煤磨为Φ3.0m×(7.25+1.75)m风扫煤磨,生料立磨规格为ZJTL3840,回转窑规格为Φ4.2m×60m,窑头燃烧器配置艾法史密斯DBC-220-450-615燃烧器;分解炉规格为Φ5.4m×36.2m,预热器系统采用单系列五级预热器;篦冷机规格为4m×16.8m。定华建材采购原煤900元/t,煤矸石11元/t,二者有巨大的价差。煤矸石掺加量偏低,基本维持在原料配比中的2%左右,掺加量再提高,容易导致窑筒体内长后窑皮和结圈、分解炉锥部结皮、C3旋风筒锥部积料、塌料。技改前该线熟料烧成标准煤耗高达118kg/t。该公司为增加煤矸石掺加量、降低煤耗,与合肥水泥研究设计院有限公司合作,于2020年9月开始进行针对性的技术改造工作。
2、原燃材料情况
2.1原料情况
原料配比见表1,改造前后入窑生料分析见表2。
表1原料配比?????%?
2.2燃料情况
入窑煤粉及煤矸石工业分析见表3。
表3入窑煤粉及煤矸石工业分析
2.3熟料情况
改造前后熟料质量对比见表4。
3、采取的技术措施
3.1生料立磨进行漏风处理
煤矸石含有6.4%的水分,增加其在生料中的掺加量,势必导致生料综合水分的增加,导致立磨系统烘干能力的下降,在其他系统不变的情况下,立磨系统的堵漏最简单有效,而生料立磨磨辊门和排渣系统的漏风处理则是重中之重。
定华建材立磨磨辊门和排渣系统漏风比较大。磨辊门采取的密封方式是废旧帆布或者硅胶布,密封效果不好且磨损量大,使用寿命短,维修更换不方便。排渣系统采用敞开式皮带输送,立磨排渣口和入循环斗式提升机都是较大的漏风点。对其分别进行改造,磨辊门采取环形弹簧式密封(见图1),排渣系统采用完全密封式振动给料机输送(见图2)。
图1磨辊门密封改造前后对比
(a)皮带机输送(b)振动给料机输送
图2排渣系统改造前后对比
3.2分解炉扩容+C4下料双分料入炉
煤矸石掺加量的增加,改善了生料的易烧性,掺加量越大,易烧性越好,在煤矸石掺加量达到生料配比中的4%~6%时,分解炉锥部结皮严重(见图3),针对此现象,决定采取分解炉扩容+C4下料双分料入炉的方式。
图3分解炉锥部结皮
拆除现有分解炉,分解炉直径由5.4m改为6.2m,原分解炉炉容(690m3)+鹅颈管容积(364m3)=1?054m3,扩容至分解炉炉容(980m3)+鹅颈管容积(364m3)=1?344m3;C4下料入分解炉采用双分料方式(见图4),保证分解炉炉内温度场分布均匀,避免产生局部高温,进而导致炉内结皮。
图4分解炉分料改造示意
3.3优化预热器各级旋风筒的结构
随着煤矸石掺加量增加,为避免预热器各级旋风筒出现结皮、积料等现象,对各级旋风筒进行了优化处理,加大C2~C5出风管直径,优化各旋风筒进口形式,将旋风筒加高加大,取消相关平段降低积料风险,减小旋风筒进口阻力损失,C5旋风筒改造示意见图5。
图5C5旋风筒改造示意
3.4更换适应性更强的窑头燃烧器
煤矸石掺加量的提升,也对窑头火焰提出了更高的要求,需要配置适应性更好的HP3500强涡流型大推力燃烧器(见图6),一次风机配置变频罗茨风机,风量94m3/min,风压58.8kPa,加强窑头燃烧器对逐步提高煤矸石掺加量的适应性。
图6HP3500燃烧器端面
3.5整体更换第四代步进式冷却机
定华建材原采用第三代往复推动篦式冷却机,故障率高、出篦冷机熟料温度高,整体更换为第四代步进式冷却机,破碎机采用中置辊破,增加篦床有效宽度和长度,根据冷却机空间受限、长度偏短的情况,创造性地采用了八道传动系统,定制短宽的第四代冷却机(见图7),篦床面积由61.2m2增至85m2,以满足窑提产之后熟料冷却需求。
图7改造前后冷却机对比
3.6优化各个撒料箱的高度和角度
针对煤矸石掺加量提升后C3锥部积料、塌料情况,将C3上升管道上的C1撒料箱距离C3旋风筒顶盖距离加高,同时将C3上升管两个撒料箱底部角度由18°调整为14°(见图8)更换撒料箱,并对位置进行调整,进一步改善撒料效果,防止煤矸石掺加量增大后,C3锥部积料、塌料。
图8改造前后C3上升管道撒料箱结构
4、效果
针对定华建材增加煤矸石的用量、降低煤耗、降低生产成本的目标,本次技术改造项目实施完成后,效果显著,煤矸石掺加量由2.5%左右提升至9%左右。通过生产调试和日常生产过程中工艺参数的控制和
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