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液压动力转盘使用情况汇报.pptxVIP

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液压动力转盘使用

情况汇报;

;

;(二)主要技术参数

1.动力箱

(1)额定工作压力:25MPa

(2)额定排量:690L/min

(3)发动机功率:239kW

(4)油箱容积:1500L

(5)管线耐压:35MPa

2.转盘

(1)主通径:Φ186mm

(2)最大输出扭矩:11500N.m

(3)最大输出转速:120rpm

(4)速比:4.6666;

;1.施工目的

通过大修作业捞出井下桥塞,并进行修套作业,作业完成后进行改层射孔(老井转回注)作业,满足气田回注水需求。

2.主要问题

井深1235.16m处存在缩径,Φ118mm铅印打印有明显切痕,最小缩径至Φ93mm,侧面有啃噬痕迹。;3.施工方案

搬迁安装压井起出原井管柱通井打捞桥塞套、磨铣打铅印打通道通井刮削射孔下完井管柱

4.主要工序

1)起出原井管柱;Φ150mm通井规通至桥塞塞面1232.43m。

2)可退式捞矛捞出桥塞;Φ114mm铅模打印,铅印单侧有切削痕迹,切口80mm长,最小缩径至89mm。;4.主要工序

3)Φ150mm梨形铣锥磨铣9小时;钻压5-15kN,转速50-70r/min,泵压0-4MPa,排量450-550L/min,磨铣井段1235.21-1235.74m,进尺0.53m,返出少量铁屑,进尺缓慢。

管柱组合:Φ150mm梨形铣锥+DANJ-105安全接头+Φ105mm钻铤3根+Φ73mm反扣钻杆125根+方钻杆

4)Φ140mm复合铣锥磨铣7小时;钻压10-15kN,转速50-70r/min,泵压0-3MPa,排量450-550L/min,磨铣井段1235.21-1266.23m,进尺31.02m,返出铁屑及地层砂。

管柱组合:Φ140mm复合铣锥+DANJ-105安全接头+Φ105mm钻铤3根+Φ73mm反扣钻杆125根+方钻杆;4.主要工序:

5)Φ150mm梨型铣锥磨铣5小时;钻压5-15kN,转速50-70r/min,泵压0-4MPa,排量450-550L/min,磨铣井段1235.21-1266.56m,进尺31.29m,返出铁屑。

管柱组合:Φ150mm梨型铣锥+Φ150mm铣柱+DANJ-105安全接头+Φ105mm钻铤3根+Φ73mm反扣钻杆125根+方钻杆

6)Φ73mm笔尖冲砂至人工井底1403.50m,冲砂井段1266.75-1403.50m,进尺136.94m,泵压0MPa,排量450-550L/min,返出地层泥砂。

7)Φ150mm通井规通井至井深1235.41m遇阻。

8)Φ148mm铅印至井深1260.60m;铅印单侧有轻微划痕。

9)Φ148mm通井规通井至人工井底1403.50m,大修施工完井。;?1.施工目的

通过实施大修作业,捞出原井防砂工具及落物,清理井筒沉砂至人工井底;通过进行改层射孔(老井转回注??作业,满足气田回注水需求。

2.存在问题

1)井内未捞出防砂管柱组合井段1278.86-1286.02m,长度7.16m。鱼顶位置1278.86m,鱼顶为Φ114mm筛网。

2)井内留井防砂管柱组合井段1230.91-1279.48m,长度48.57m。;3.施工方案;二、施工情况简介;(三)涩R90-3情况;3.施工方案;3)下倒扣捞矛+Φ73mm反扣钻杆,未捞获,捞矛卡瓦拔脱;

4)下Φ114mm套铣钻头+Φ114mm套铣筒2根套铣,返出地层泥砂;

5)下长杆倒扣捞矛+Φ73mm反扣钻杆打捞倒扣,捞获筛管2根8.98m;

6)下长杆倒扣捞矛+Φ73mm反扣钻杆打捞倒扣,捞获Φ73mm油管1根;

7)下Φ114mm套铣钻头+Φ114mm套铣筒2根套铣,返出地层泥砂;

8)下滑块捞矛+Φ73mm反扣钻杆打捞,捞获Φ73mm油管2根;大修完井。;(一)在动力转盘使用过程中,司钻要做好与转盘操作人员的配合,严防事故发生;

(二)使用前与转盘操作人员进行沟通,对存在的风险进行识别,并制定措施;

(三)施工作业过程中如钻进遇卡致使管柱及管线反转打扭,应立即停止钻进,缓慢泄压释放扭矩后,上提钻具至安全位置;

(四)施工作业过程中液压管线破裂,应立即停止钻进,上提钻具至安全位置,更换完管线再进行施工;

(五)钻进过程中注意观察转盘运转情况,发现问题立即通知转盘操作人员进行停车处理,设备正常后方可继续施工。;汇报结束

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咱是石油工业一块砖,哪里需要往哪搬

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