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英东区块二次作业分析.pptxVIP

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英东区块二次作业分析

目录1数据统计2施工经过及原因分析3防范措施545

一、数据统计截止2019年8月25日,英东采油厂作业施工共计完成工作量468井次,其中标准井次361井次,零星73井次,拆分34井次,其中:二次作业4井次,施工一次合格率99.14%。

一、数据统计序号作业队井号施工日期第二次施工日期备注1S04809(2)队英29-8-A0井7.7-7.107.24-7.252S04809(2)队英29-8-A3井7.7-7.97.21-7.233XO4823(5)队英28-2-A2井7.7-7.97.19-7.204XO4823(5)队英34-2-A5井6.20-6.217.21-7.23二次作业井统计表

目录1数据统计2施工经过及原因分析3防范措施545

二、施工经过及原因分析(一)英29-8-A0井施工经过英29-8-A0井为投产作业,2019年07月10日搬迁至该井,07月12日施工结束。7月12日起抽观察,双凡尔失灵,安排返检作业。2019年07月23日搬迁至该井进行返检作业,25日起出井内全部原井杆柱,检查活塞完好;25日起出井内全部原井管柱,检查φ38mm整筒泵球座处有焊渣。

二、施工经过及原因分析(一)英29-8-A0井原因分析由于固定凡尔上有焊渣,导致固定凡尔漏失,活塞上下做功,油管内憋不起压。由于该井完井基建焊接流程过程中,焊渣未进行清理,起抽后,因流程回压的作用,焊渣落于井内,排液过程中将焊渣抽至泵筒内。

二、施工经过及原因分析(二)英29-8-A3井施工经过英29-8-A3井为投产作业,2019年07月05日,搬迁至该井。2019年07月07日至07月08日,完成替浆、通井、射孔、下生产管、杆柱施工,试抽正常,起抽后憋压合格,完井。2019年07月12日,建设方检查游动凡尔失灵。

二、施工经过及原因分析(二)英29-8-A3井施工经过2019年07月20日,接建设方通知,搬迁至该井进行起泵检查作业。2019年07月21日,起出井内全部原井杆柱,检查活塞完好。2019年07月22日,起出原井生产管柱,检查抽油泵泵口上有一只抽油杆扶正器。

二、施工经过及原因分析(二)英29-8-A3井原因分析该井在投产下生产管柱时,岗位人员采用抽油杆扶正器过油管,抽油杆扶正器落入油管至抽油泵泵口,且没有及时发现,致使活塞没有进泵筒,导致不出液,造成二次作业。

二、施工经过及原因分析(三)英28-2-A2井施工经过2019年6月30日X04829(5)队搬迁至英28-2-A2井进行投产作业。2019年6月30日至7月4日,分别进行了替浆、通井、射孔、下生产管柱、下生产杆柱作业,完井后于2019年7月9日12:00起抽,起抽后憋压合格、排液正常。2019年7月11日11:00,接建设方通知,该井憋压不起压,井口不出液。

二、施工经过及原因分析(三)英28-2-A2井施工经过2019年7月13日,组织进行了碰泵,防冲距为0.7m,碰泵无异常,并热洗井30m3,洗井后活塞上行下行憋压正常、无漏失且井口出液,并告知了建设方。2019年7月18日,接建设方通知,采油五厂安排作业2队进行起泵检查作业,起出原井管、杆柱,检查抽油泵,打开固定凡尔,发现固定凡尔座上有焊渣,未见其他异常情况,检查全程由采油五厂监督旁站。

二、施工经过及原因分析(三)英28-2-A2井原因分析该井完井后,建设方在焊接流程后,对焊渣未进行清理,起抽后因流程回压的作用,焊渣从油管落入泵筒,导致固定凡尔与固定阀座密封不严,活塞下冲程时,固定阀关闭不严,导致固定阀漏失,油管无液面,油管内憋不起压,井口不出液。

二、施工经过及原因分析(四)英34-2-A5井施工经过2019年6月19日,英34-2-A5井因杆卡解卡无效,X04829(5)队搬迁至该井,进行检泵作业,热水25m3洗井、泄压。2019年6月20日-06月21日,起出井内全部原井杆、柱,下完全部生产管柱,泵挂1673.77m,试抽正常,起抽后憋压合格,完井。

二、施工经过及原因分析(四)英34-2-A5井施工经过2019年6月22日,建设方通知该井憋不起压,现场观察抽油机上行至上死点时,压力骤降,泵有漏失,热洗井25m3,洗井至进出口液性一致,起抽后,憋压合格,无压降。2019年7月1日,接

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咱是石油工业一块砖,哪里需要往哪搬

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