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钻井事故案例.pptVIP

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事故原因分析现场分析认为是掉块卡钻;因为在井段4099-4126米出现27米火成岩,与岩灰胶结处很破碎,此处取芯一筒,刚刚钻过该段时曾划眼多次,现返出的掉块中有灰岩也有火成岩。泡解卡剂51:20小时因无效循环排出。A泡解卡剂47:50小时,因无效循环排出。B第三次泡盐酸20小时,注入浓度25%盐酸12方,在开泵大排量循环排酸过程中,同时增大活动幅度,当提至260吨时解卡。损失时间219小时。C事故处理经过:在泡解卡剂时要对症下药.3对卡钻的原因分析是正确的.1对掉块卡钻在活动钻具时,要以下压为主.2点评02钻井事故案例英深1井掉钻头事故01时间:2004-4-2602井身结构:133/8″*2199米03井深:3585米04地层:N2a05其它:上部井段有阻卡现象基础资料事故发生经过井口试螺杆,排量20l/s,泵压2MPa后,按标准扭矩换好121/4M1665SS钻头后,下钻至2202.46m遇阻5t,接方钻杆-划眼,无进尺,下压50t,压力不降,,起钻检查,发现121/4M1665SS钻头落井。下630×NC610接头至井深2199.00m,接方钻杆循环冲洗落鱼对扣未成功;下φ290mm铅印打印(加压8t,起出印痕分析:钻头呈30°贴井壁);2004.04.180:40下111/4″壁钩至井深2203.44m拨钻头;下NC560×630带103/4″引鞋接头,对扣打捞,捞获落鱼121/4″M1665SS钻头事故处理经过:上部井段有阻卡现象,不应该下螺杆钻具。可能在钻头上扣;螺杆测试或下钻过程中有有一些不正常的现象没被发现,否则不会出现钻头脱扣的事故发生。处理过程是对的,在无法对井下落鱼的状态做出正确的判断时,下铅印是最好的选择。点评ONE钻井事故案例XX井掉钻头事故井深结构:95/8×1004.36井深:5024米,测深5006.42米,垂深4995.29米,井斜39.5度,方位180度,水平位移54.2米钻头:81/2HJ517L,地层:C,岩性:泥岩密度:1.24,粘度:56基础资料事故发生经过起钻倒换螺杆和换钻头,下钻至4150米遇阻悬重140-100吨,上下活动无效,起钻完发现螺杆下端母扣内端面有7处压痕,前三扣磨尖,钻头掉井。掉井钻头型号:81/2HJ517L。接双母接头下钻,对扣,起钻未获。A下81/8拔钩,下钻至井深4151.14米遇阻,探到鱼顶。循环,间断拔划落鱼,落鱼下移至井深4360.56米(下移209.23米)。B接双母对扣接头+1度弯钻杆,下钻至4360.68米探到鱼顶,反复打捞,上提无显示,下放遇阻。C接81/8拨钩下钻至4360.68m遇阻,反复拔动无效。D事故处理经过:下外径208mm空心铣鞋至4360.68m,探到鱼顶套铣,井段4360.68-4360.83m.换外径208mm空心磨鞋下钻至井深4360.70米,探到鱼顶,套铣,井段。松动至4362米,下通追至4377米无阻。打水泥塞,侧钻。事故处理经过:01点评02入井钻具、工具应加强检查、复查,防止工具及丝扣原因造成事故;定向井造成了事故处理的难度。TWO钻井事故案例XX井钻具落井发生经过1991年3月16日16:04,粘卡解卡后,上提下放困难,循环划眼,钻具突然脱扣,起钻完落鱼1742.55米,井深:2143.89米。发生原因钻具未经探伤。12-1/4”钻头钻进时加压24吨,加上三个扶正器,负荷重.造成钻具先期损坏。下公锥造扣,提到80吨,倒扣,起钻.起到离转盘面4米,公锥脱扣。下公锥造扣,倒开后悬重80吨起钻完,与公锥相连的5”钻杆母扣涨大32mm.井下落鱼:107.69米。下震击器带8”钻铤对扣,捞获8”钻铤3根,第三根钻铤公扣掉1/2,落鱼为:80.48米。下5”公锥造扣,提到120吨滑扣,重复造扣,提40吨滑扣。处理经过下4-1/2”公锥造扣失败,公锥造扣部位被鱼头啃光。01下LT95打捞筒进鱼头困难,起钻。02下直径280mm磨鞋磨进0.2米,起钻。03下LT95打捞筒打捞成功,捞获全部落鱼,事故解除。04处理经过THREE钻井事故案例XX井钻具涨扣落井钻井事故案例基础资料地区:英吉沙构造,时间:95/8″*4700.70,井深6318.71m钻进参数:钻压80-100KN、转速90-100rpm、排量18l/s。钻井液相对密度:2.33事故发生经过钻进中蹩停转盘,在220-120t范围内上提下放活动钻具,提至原悬重148t转动转盘恢复正常,划眼到底,钻进至井深6318.71m,钻进中蹩停转

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