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浅谈篦冷机堆雪人的原因与预防措施.docx

浅谈篦冷机堆雪人的原因与预防措施.docx

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1原因分析

1.1操作控制不当

风、煤、料不能完全匹配,系统通风不良,造成煤粉不完全燃烧。这种情况下窑内的熟料在翻滚过程中就很容易粘上细煤粉,一起落入篦冷机继续释放热量,使液相消失推迟而起雪人。另一方面,窑内出现掉窑皮、垮圈的情况下,大块窑皮落在固定篦板上,操作滞后未及时将其推走形成雪人。再者,固定篦板料层控制较薄,若出现大块熟料出窑就会直接扎在篦板上,由于物料较少,流动性差,越积越大形成雪人。另外,回转窑窑速与篦冷机速度不匹配,篦速过慢造成熟料在篦床上大量堆积也会形成雪人。

1.2飞砂料或液相量过大

飞砂料是堆雪人现象发生的主要原因。在配料方案硅率高、铝率低的情况下很容易产生飞砂料。飞砂料形成的细颗粒会造成通风差,篦冷机冷却风很难完全吹透,熟料达不到迅速冷却而黏结在固定篦板上逐渐形成雪人。熟料化学成分及率值见表1。

表1熟料的化学成分及率值

由表1可知,形成雪人时的熟料和正常熟料相比较,KH平均值小0.02,n平均值大0.16,Fe2O3平均值小0.19%。雪人熟料硅率高、KH偏低、铁含量偏低,这种料极易产生飞砂料。再者,煅烧温度偏高使液相量过多,过多的液相量与熟料粉尘结合在一起就会形成浮动料层,这样物料越积越多不容易推走也会形成雪人。

1.3原燃材料质量的影响

当原材料中碱含量过高时,熟料表面张力就会下降,导致熟料结粒差,飞砂料严重,这就为雪人的形成提供了有利的条件。煤粉中有害成分S或Al2O3进入熟料中,使其黏度增加。再者,煤粉水分较大时,燃烧速度慢,热力强度低,为控制熟料f-CaO含量合格率,操作员必然会增加用煤量,导致煤粉不完全燃烧,这种情况也很容易形成雪人。

1.4冷却风机风量与篦床料层不匹配

篦冷机用风不合理,尤其热端风压风量不足,使得熟料急冷效果不好,在冷却机内结成大块形成雪人。篦床料层控制太厚,冷却风不能吹透物料,很容易出现堆雪人现象。

1.5篦冷机辅助装置工作不良

空气炮安装在篦冷机进口端,起着至关重要的作用。如果空气炮动作不良,固定在篦板上的结块和堆积物就不能被及时驱散,堆积时间过长很容易形成雪人。

1.6机械原因

固定篦板篦缝堵塞,上风不均匀,在浇注料施工过程中尤其要防止篦缝堵塞,其次,窑口热态伸入篦冷机过短,使物料沿着墙壁流下,黏散料就会粘在墙壁上形成雪人。

2预防措施

(1)雪人刚形成时,操作上必须迅速采取措施,将固定篦板冷却风量开至最大,手动连续打空气炮,加快篦床速度。如果效果不明显,可以采取先降低篦速让物料与雪人堆积在一起,之后加快篦速让物料挤着雪人一起推走。

(2)合理控制篦冷机风机风量,采用“高压段高风量、低压段适当低风载负荷”的风量分配。一室风机主要作用是急冷熟料和增加斜坡物料的流动性。但一室风机风量过大,一方面会降低二次风温,另一方面会减少斜坡上的存料量,一旦大块熟料出窑会增加雪人形成概率。因此,控制高温段料层厚度约500~600mm,风鼓起来可以看到冷却气流向上喷腾的状态,但没有短路气流出现,熟料颗粒均匀分布,没有大小颗粒离析现象,当大块窑皮出现时,均应浮在熟料层上方。

(3)合理控制原燃材料质量。原材料先检验后入厂,保证生料成分和高硫原煤中SO3在指标范围内,稳定生料成分和煤粉质量,确保质量达标。

(4)一般堆雪人之前都会出现回转窑和篦冷机工况较为恶劣的现象,表现为火焰伸不进去,窑前看火变得模糊不清,窑头出现正压,不定时出现塌料现象,操作困难,质量不稳定。同时篦冷机内出现红河现象,严重时篦床上全是红料,这是窑内通风不良造成的后果。因此,保证窑内通风适当可以避免堆雪人。要坚持“统一四班保一窑”的操作思想,注意风、煤、料、窑速的匹配,做到前后兼顾,精心操作避免大变动,确保回转窑热工制度的稳定。避免窑温过高液相量大,适当控制窑头用煤量,避免顶火急烧。适当拉长火焰,缓解还原气氛,保证煤粉充分燃烧。

(5)结合生产实践经验,适当调整熟料配料方案。采用适当高KH和相对低n的配料,或高n和相对低KH的配料,不但易烧性好,而且不容易形成飞砂料。我公司实际生产中采取以下配料方案:KH=0.89~0.92,n=2.50~2.60,P=1.30~1.40,保证熟料中f-CaO在0.50%~1.8%的合格率大于85%。

(6)每次停窑检修必须对篦冷机进行漏风检查并及时补焊和堵漏,消除短路风。检查篦缝是否堵塞,确保风量和风压匹配。加强对篦冷机空气炮的维护,确保工作状况良好。增加空气炮的控制程序,将空气炮的控制程序做到窑尾控制画面,并实现程序自动控制,每10min启动一次。同时,实现集中开停程序,让所有空气炮一起打,这样可提高爆破冲击能力,可以及时处理初期形成的雪人。

3结束语

清理雪人费时又费力,操作中必须提前采取措施,在初期及时处理,这样既能确保窑系统的稳定运行,又可降低人员的

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