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轮库输油首站联锁逻辑优化论证分析报告.pdfVIP

轮库输油首站联锁逻辑优化论证分析报告.pdf

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轮库输油首站联锁逻辑优化论证分析报告

一、分析背景

轮库输油首站1995年建成投用,全站设置有自动启停输和联锁保护逻辑,

保护逻辑主要包括全站ESD、SSD和全线ESD、SSD保护程序。鉴于轮库输油首站

运行时间长久,工艺(设备)运行条件发生变化,近年来误触发联锁停产率升高,

故召开此次逻辑优化论证分析会。

二、控制系统概况

轮库首站已建自控系统包括站控系统和ESD系统,站控系统采用施耐德公司

昆腾(Quantum)系列冗余PLC控制系统,现场IO点数为1350个,ESD系统采用

AB公司ControlLogix5000系列冗余PLC控制系统,现场IO点数为200个。

三、联锁逻辑概况

轮库首站SSD联锁包括储罐高低液位联锁、泵保护联锁、进出站阀门联锁停

站等,ESD联锁包括站内ESD按钮、泵温度超高、震动过大等。

关键联锁条件如下:

1、给油泵区

(1)给油泵入口压力低报警值:0.01MPa

(2)给油泵出口压力高报警值:1.2MPa

(3)进出口阀门不在全开位

2、输油泵区:

(1)输油泵入口压力低报警值:0.3MPa

(2)输油泵入口压力低保护停机值:0.25MPa(压力开关值)

(3)输油泵出口压力高报警值:7.0MPa

(4)输油泵出口压力低报警值:1.5MPa

(5)进出口阀门不在全开位

3、发球区(出站区)

(1)出站压力高报警值:5.8MPa

(2)出站压力高开关保护值:6.0MPa(压力开关值)

(3)出站压力低报警值:1.0MPa

三、末站工艺运行参数指标

水击泄放阀泄放值:1.0MPa

末站进站压力高报警值:0.9MPa

第二节主要输油设备运行参数指标

1、给油泵过电流保护值:143A

2、输油泵过电流保护值:69A

3、给油泵电机电压范围:380V±10%

4、输油泵电机电压范围:10kV±10%

5、给油泵机械密封泄漏极限值(即停机值):目前没启用

6、输油泵机械密封泄漏极限值(即停机值):目前没启用

7、输油泵泵壳温度高报警值:60℃;停机值:80℃

8、输油泵端、腰瓦温度高报警值:90℃;停机值:110℃

9、输油泵端、腰瓦振动高报警值:2.8mils;停机值:3.3mils

10、输油泵电机端、腰瓦温度高报警值:95℃;停机值:115℃

11、输油泵电机端、腰瓦振动高报警值:2.8mils停机值:3.3mils

12、输油泵电机A、B、C、相绕组温度高报警值:105℃;停机值:120℃

13、给油泵泵壳温度高报警值:60℃;停机值:80℃

14、给油泵电机端、腰瓦温度高报警值:95℃;停机值:115℃

15、给油泵电机A、B、C、相绕组温度高报警值:105℃;停机值:120℃。

四、联锁逻辑优化的分析和提出

通过对现有站内逻辑的梳理和总结,结合生产实际并通过初步分析论证,提

出了如下联锁逻辑优化建议:

1、建议取消给油泵进口阀门不在全开位置连锁停泵逻辑;

2、建议取消给油泵出口阀门不在全开位置连锁停泵逻辑;

3、建议取消输油泵进口阀门不在全开位置连锁停泵逻辑;

4、建议取消输油泵出口阀门不在全开位置连锁停泵逻辑;

5、建议取消“启站条件中,库尔勒原油末站中进站区阀门开到位、在运行

状态中”两个条件联锁逻辑及程序。

五、联锁逻辑优化分析论证

为了切实保证联锁逻辑优化方案的可行,对所有优化建议开展PHA分析论

证,论证通过后方可开展下一步工作。

论证结果如下:

通过PHA分析得出结论,5条联锁逻辑变更现有风险等级均为Ⅰ级,满足实

施条件。

附件(人员签到表和联锁逻辑表):

人员签到表:

轮库输油首站联锁逻辑统计表:

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