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本文以某轮辅机经过常规性修理后排温过高故障为例,着重对该机排温过高的问题进行了较详细的分析和解决。
提醒同仁在实际修理工作中不要陷入思维定式,出现修理困局时要注意调整修理思路才能赢得修理时间,提高修理效率。
一、概述
柴油机的排气温度过高直接导致柴油机热负荷增加,不仅使热应力增大,材料的机械性能下降,润滑条件受到高温破坏而加剧柴油机磨损,甚至使零件表面烧伤、腐蚀。
下面以某轮为例介绍排除辅机因常规性修理导致排温过高的故障。
事故船舶的发电柴油机使用3台日本大发6DK—20型柴油机作动力,其额定功率为720kW,转速720r/min,行程300mm;使用分三段式车杆及倒挂式主轴承,凸轮采用大直径凸轮轴,其燃油凸轮与轴和正时齿轮与轴均为液压紧固,该机使用的燃油为重油(H.O.700-180cst/50℃)。
二、修理前后经过及故障现象
该柴油机在修理前能正常使用,负荷在200kw时,其气缸排气温度处在350℃左右,增压器增压压力为0.04Mpa。
由于该柴油机做循环检验周期已到,需吊缸作常规性修理(即拆装缸盖及活塞连杆,研磨气门,更换气环及连杆瓦等)。
该柴油机修理完毕后,进行起动试机,发现增压器有喘振现象。
开始只认为是安装时加的润滑油太多产生后燃造成,运转一段时间,检查消除漏气现象,增压器增压压力正常,停机检查连杆轴承温度后,重新起动产生严重喘振现象,而且增压器进气口有烟冒出,停机后检查气门间隙,发现第六缸排气阀顶杆螺丝松开,重新检查调整气门间隙后再起动柴油机,发现增压器原有的喘振现象消失,但增压器增压压力偏低,排气温度偏高。
船方认为增压器损坏,要求修理,在拆检增压器时发现增压器喷嘴环有较严重的烧损现象,更换后重新装复增压器,试机发现排气温度偏高,增压压力更低。
三、原因分析与故障排除
通过对修理过程的观察,我们发现该柴油机同时存在两个问题:一是增压压力低;二是排气温度升高。
它们是相互关联的:
增压压力低导致进气量少,汽缸内的柴油燃烧不完全,导致排气温度升高。
第一个问题由于增压器修理过,直接排除增压器的原因,虽然没有测量到增压器的转速,但在相同负荷时与另一台柴油机的增压器转速产生的声音作比较,可粗略听到两台柴油机的增压器转速转起来的同样的尖声,最后再次检查是否漏气,经查找证实是进气管处漏气,导致增压器压力偏低。
由于该船是航修,工人连续疲劳工作,产生这种平时都不可能出现的失误。
解决完第一个问题后发现柴油机排气温度比原来好转,空载时从第一缸到第六缸的排气温度分别为:
150℃、130℃、130℃、140℃、160℃、140℃。
但是该机合上负荷并慢慢增加到160kw时,从第一缸到第六缸,各缸的温度分别为:
580℃、540℃、530℃、540℃、600℃、530℃,第一缸和第五缸的排温已达到580℃的极限温度,柴油机的各缸温度都明显偏高。
第二个问题产生的可能原因:
①排气阀研磨不好,漏气;
②喷油嘴雾化质量差;
③喷油提前角小,产生后燃。
首先按习惯性修理原则,分析由于本次修理对喷油嘴、喷油泵及喷油正时等燃油系统没有修理,而且修理前该柴油机排温是正常的,直接排除第三点提前角过小,导致后燃产生排温升高的情况;
主要从第一点和第二点中找原因,由于该机是使用重油,对喷油嘴要求比较高,于是重新把喷油嘴拆装,全部换新喷油嘴,调整喷油压力,使雾化质量符合要求后,重新装机试验,排气温度有所好转,但是在该机负荷增加到200kW时,第一缸和第五缸的排气温度又达到了580℃的极限温度,可排除由于喷油嘴原因导致排气温度偏高;
最后对第一点进行检查,为了能够互相比较,把1﹟柴油机(故障机)与2﹟柴油机并车同时带上150kW负荷,使用爆压表检测各缸的压缩压力和爆炸压力,测量结果对比,发现两台机各缸压缩压力平衡且相差无几,但1﹟柴油机各缸爆炸压力比2﹟柴油机低10㎏/c㎡左右(1﹟柴油机各缸爆炸压力分别:58㎏/c㎡、60㎏/c㎡、60㎏/c㎡、59㎏/c㎡、58㎏/c㎡、60㎏/c㎡;2﹟柴油机各缸爆炸压力分别:69㎏/c㎡、70㎏/c㎡、71㎏/c㎡、70㎏/c㎡、68㎏/c㎡、71㎏/c㎡),由于各缸压缩压力正常可排除气阀漏气、气缸密封性差等原因。
这样又重新回到第三点怀疑提前角的问题,对1﹟柴油机各缸喷油提前角检查,发现各缸提前角都是8°左右,而柴油机牌名上标着喷油提前角为12°,这就是排温偏高的直接原因。
在修理时只是拆装喷油嘴,其它部分都没有拆,为什么产生这样的结果呢?
从修理经过发现,在试机时产生过第六缸排气阀顶杆螺丝松开现象,该现象导致柴油机运转时,排气阀不能打开,气缸内产生的高温高压气体不能排出,而且该缸安全阀恰好坏了又打开不了,结果高温高压燃气产生的压力通过进气气阀、摇臂及顶杆作用在凸轮轴
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