主变冷却器改造.docVIP

  • 6
  • 0
  • 约5.61千字
  • 约 11页
  • 2025-05-07 发布于广西
  • 举报

主变压器冷却器改造

电气值班员高级技师

王健

玛纳斯发电公司

2010-11-25

目录

0、前言..................................................................................................................1

1、主变压器冷却器改造原因..............................................................................1

2、主变压器冷却器改造思路…………………..2

3、主变压器冷却器技术改造方案……………..4

4、主变压器冷却器改造后的实际效果分析…………………..6

5、结束语………………………..8

主变压器冷却器改造

王健

玛纳斯发电公司新疆2010-11-25

摘要:本文主要论述通过分析主变压器冷却器运行状况,查找出主变压器冷却器设备存在的缺陷,以及各类缺陷对主变压器平安运行产生的危害性,提出主变压器冷却器改造的必要性。采用新设备、新材料、新工艺、新技术,提高主变压器冷却器的冷却效果,消除主变压器内部油流静电现象,减少主变压器油回路渗漏点,降低主设备辅机耗电量,从而保证主变压器在各种工况下能够长周期平安运行。

关键词:变压器冷却器改造

前言

主变压器是发电厂及变电站最重要的电气设备之一,主变压器的平安可靠运行和使用寿命,在很大程度上取决于主变压器冷却器的运行状况,我国20世纪90年代生产的主变压器冷却器由于技术、工艺及材料的限制,在长期运行中,暴露出结构形式陈旧、渗漏点多、运行损耗大、噪声高、冷却效率低等缺陷,直接影响到主变压器平安、经济运行,因此对主变压器冷却器进行技术改造,是各发电厂、变电站不可无视的重要工作。

我公司5号主变压器为20世纪90年代生产,容量为120000kVA,原生产厂家配置冷却器6组,每组额定冷却容量120kW,潜油泵同步转速1500r/min。共有24个风扇电机〔单机容量0.4kW〕,6个潜油泵电机〔单机容量3kW〕冷却器辅机总功率为27.6kW。2009年6月我公司对5号主变压器冷却器进行了技术改造,效果较好。下面我以此次改造为例,以供大家参考交流。

1主变压器冷却器改造原因

5号主变改造前温度压红线运行现象较多,主要表现在冷却器换热容量缺乏。冷却器本身所用冷却管技术落后,结构过时,冷却效率低;冷却器的潜油泵和风机技术落后,潜油泵属高转速立式轴流泵,结构不合理,故障率高,轴承、叶轮易产生金属粉末,进入变压器循环冷却油内,在变压器线圈缝隙等油流比拟缓慢的地方沉淀、堆积,破换变压器线圈的层间绝缘。冷却器散热片材料性能比拟差,散热片在冷却管外径绕上一定高度的薄铁片后,进行搪锡,热传导能力低,虽然该结构简单,价格低廉,但由于铁片以宽度方向绕在直径较小的铁管外表,导致铁片外表皱折严重,从而加大了风阻,容易引起灰尘的堆积,降低了散热器外表的散热效果。风机采用的是高转速风机,风扇电机故障率高,风扇叶轮机械强度低,噪音大,吹风冷却效率低。特别是经过十多年的运行后,冷却器各局部出现不同程度的磨损和老化,在夏季环境气温相对较高,冷却器散热片间如稍有风沙后积灰,就会导致冷却器换热效果恶化,油温上升,即使开启备用冷却器组,温度也会轻易到达70℃以上,严重影响变压器平安生产。

5号主变冷却器改造前冷却管直径较小,流通面积及散热面小,冷油管采用多回路结构,油阻较大,多在100kPa以上,冷却效果较差,为保证冷却效果,不得不对冷却器所配油泵扬程要求较高,以提高变压器油的循环速度〔冷却管内油流速度为8m/s左右〕。但是,加大变压器油的循环速度也同时带来了油流静电现象。快速流动的油使变压器本体产生静电,容易引起变压器内部铁芯、线圈出现局部间隙放电现象,使变压器局部发热严重,破坏变压器线圈的绝缘。

另外冷却器渗漏油现象较为严重,原冷却器密封连接面较多,采用的是老式耐油橡胶垫,受风吹日晒,橡胶垫老化严重,渗漏现象较为普遍,特别是冬季,变压器停运后温度骤冷,密封垫收缩,导致多处渗油。

当今随着技术进步,新型元件的出现,冷却技术开展很快,所以对冷却器的改造势在必行。

2主变压器冷却器改造思路

进入21世纪后,国内大功率风冷却器的制造技术已趋于成熟,各制造厂商在冷却器材料的选择、结构形式的改进、制造工艺的改进等方面作了大量的研究。对冷却器相关附件的制造,如风扇叶片、电机、潜油泵、油流继电器等,各制

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档