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磨盘衬板更换后运行注意要点

三线原料立磨磨盘衬板于7月13至14日更换,结合磨辊辊皮更换后磨机运行控制经验,对新磨盘衬板投入使用时可能出现的问题及近期中控操作、现场巡检注意事项进行了讨论。整理如下:

由于磨辊辊皮刚更换一个月,磨损轻微,磨盘衬板更换后,辊皮与衬板是线接触,利于粉磨效率的提高,辊皮与衬板也不易损伤。只要控制合适的料层,基本就能保证磨机辊皮与衬板的安全和较好的磨机工况。

一、料层厚度的推测:

以史密斯方面的建议,对ATOX50磨机标准料层范围是50mm~90mm,最低不能低于40mm。而衬板更换后,磨辊落到磨盘上的料层显示为55mm,所以中控操作时料层控制在105mm~145mm是合适的。要求在磨机运行初期,料层适当偏上限控制,随后在逐步摸索。

注:测厚仪曾进行两次调整:

2004年5月3日,增加20mm;

2004年11月25日,增加25mm。

二、辊皮更换后影响:

由于磨辊辊皮磨损轻微,衬板更换后,磨机工况会有比较明显的好转,磨机台产估计能达到440t/h以上;磨机电流下降较多,估计在380A以内;粉磨效率提高,系统用风减少,3618风机电流在350A左右;选粉机转速有所下降。

但是,由于磨机喷口环盖板布置较2003年时有较大区别,料层厚度会降低,所以开机时要密切关注料层厚度的变化,防止料层过薄。如果在磨机运行过程中,中控操作采取各种调节方式料层仍然偏薄时,则需停磨对喷口环盖板进行重新调整。

三、近期磨机运行注意要点:

(一)中控操作方面:

以稳定偏厚料层控制,保证磨机安全运行为出发点;随后再逐步摸索优化系统参数。

1、按要求烘磨2小时;

2、增湿塔出口温度暂为180~190℃(窑喂料390t/h时),在窑产量低时,可适当提高,建议暂不要超过200℃;

3、在稳定磨机运行的条件下,磨机出口温度控制在85~90℃,根据磨机工况及3310温度变化再逐步调节;

4、在紧固螺栓前,研磨压力设定在90bar以内;

5、开机初期系统用风暂偏大控制,3618电流暂建议在360A,再逐步摸索;

6、降辊前,要对磨内物料进行喷水,以提高物料形成料饼的能力,建议磨机运行过程中暂时连续喷水;

7、初次降辊可稍晚些,以便能形成偏厚的料层,在降辊过程中,如果料层降到95mm仍接触不到物料,则先点击升辊,稍后再降辊。

8、关注料层厚度的同时,要参考磨机电流、振动等系统其它参数变化;

9、注意磨辊润滑站温度和吐渣料的变化;

10、在系统参数有异常变化时,可立即停磨检查。

(二)现场巡检方面:

1、加强对磨机区域的巡检,磨机振动变大或有异音时,及时通知中控;

2、停磨时,必须进磨检查磨内状况,特别是辊皮、衬板有无异常磨损,由当班组长负责;

3、铁粉或页岩断料时,及时处理,以减少磨机工况的波动;

4、在清除3307(5)除铁器铁质杂物时,请注意观察是否混有辊皮和衬板的碎块。

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