结合六西格玛项目的质量改进【I阶段】设计案例1700字.pdf

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结合六西格玛项目的质量改进(I阶段)设计案例

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结合六西格理项目的质量改进(I阶段)设计案例1

1.1DOE分析计戈I」1

1.2全因子DOE实设计1

1.3DOE分析3

1.4DOED向应优化4

根据项目分析阶段的分析,最终得到了四个引起最终不良的关键输入变量,

那么质量改进I阶段的主要目标是通过改进输入变量提高关键质量特性Y,找出

总体最优的改进方案。

1.1DOE分析计划

实设计(DOE)是处理多个因子与响应变量之间关系的方法,该方法可以

同时研究多个输入变量X,确定它们对关键质量特性Y的影响,也可以通过同

时操纵多个输入,确定输入变量X之间的交互作用。DOE实设计通过分析试

数据,建立响应与因子之间的函数关系Y=F(Xi,X2,・・・,XQ+e,其中乂保…劣

为可控因子,e为由非可控因子所造成的试误差。

根据分析阶段,得出*显著因子为水洗室流量/压力、HM-S水汽比例、毛刷

使用寿命以及A/K流量。此外,y2异物断线中的Clmp寿命虽然为非显著,却

是影响PVD过程的重要可控因子,同样,y3爬坡断线中的基板预处理也影响基

板成膜后的膜质,因此,将Clmp寿命和基板预处理同步加入DOE分析,DOE

分析计划如表1.13所示。

表1.13DOE分析计划

流程目标(y)X因子LevelLow/High

yiX1-1:水洗室流量270/83L/min

液残断线Xl-3:HM-S水汽比例243/53

y2X2-1:毛刷使用寿命210/30天

异物断线X2-3:Clmp寿命2900/1100KWH

y3X3-1:基板预处理24h/24h

爬坡断线X3-3:AK流量22800/3000L/min

1.2全因子DOE实设计

为综合考虑各因素对质量特性的影响,本节采用全因子实设计,即对所有

因子的所有排列组合都进行试,优点便是方法思路简单明了,能够很清晰的看

到主效应以及各个效应之间的交互作用。在多数的初期研究中,每一因子采用两

水平,我们将k个因子的两水平的全因子试称为2KO

在此次实设计中,根据批量生产水平和设备规格范围,并结合对生产成本

的评估,在实际生产的基础上选择因子水平。判定方式为yl通过对水洗室流量

和HM-S水汽比例的调整,y2通过对部材使用寿命的调整,y3通过对成膜基板

预处理的管控及AK流量的调整,再由SL点灯S断线发生pnel数整理对应测

试数据,如表1.14-1.16所示,其中相关设计因子如下:

因子:2基本设计:2,4

试次数:8仿行:2

区组:1中心点(合计):0

表1.14yl模块DOE2K全因子设计及实结果

标准序运行序中心点区组水洗室流量HM-S水汽比例实结果S断Pnel数

51117043511

12117

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