精益化项目效率提升案例(18页PPT).pptVIP

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八件碗工位效率提升

八件碗工位效率提升发表顺序活动主题发表者:包健部门:华东运营部LPS圈名:探索圈发表日期:2015.04.231.小组概况2.现状调查3.要因分析4.课题选定5.推进计划6.改善实施7.效益评估8.成果展示9.标准化P2P3P4P5P6P7P8~P12P13P14

1.小组概况圈员LPS自动化以彩虹为桥梁,创造“0”不良,“0”浪费的作业职场口号陈小河包健陈阳冉伟平黄荣畅章旭军指导员计:11员圈长改善推进改善协调工时数据支持车间配合改善资料制作改善提出与负责改善总跟进加工厂家联系现场跟踪确认改善全面推行三维图纸绘制

2.现状调查C/T=82秒8号线山积图更换套筒后问题点在哪里为什么会是瓶颈1.工时分析2.动作分析3.现场讨论4.目标设定打大八件碗打小八件碗C/T=68秒改善后

为什么?3.要因分析人员设备方法套筒较长,角度不适合员工安装小部分前叉螺纹歪八件碗工位效率低员工技能熟练度不够劳动强度大,疲劳操作大小套筒反复更换,效率浪费物料、工具摆放凌乱工艺排序不对工具损坏材料为什么?为什么?未按标准作业气动、套筒需弯腰拿取

4.课题选定项目重要性紧急性可行性经济性评分每辆车大小套筒反复更换443314套筒较长,角度不适合员工安装21249气动、套筒需弯腰拿取334212小部分前叉螺纹歪12115需优先解决问题:大小套筒反复更换,气动、套筒弯腰拿取分析上表可得:①②③

5.推进计划项目内容执行人对策评价推进时间2015.04-05第一周第二周第三周第四—六周ABC方案确定确定套筒结构样式包健√样品试做联系厂家制作样品章旭军陈阳√现场跟踪8号线车款试用陈阳冉伟平√效果确认问题点改进包健√全面推行全车间推展使用黄荣畅√实际计划八件碗工位效率提升改善推进表

6.改善实施流程1.现场尺寸测量3.图纸绘制(伸缩样品)4.试用并标准化套筒气动一体化2.方案讨论

效果确认主题:八件碗工位效率改善改善效果改善后改善前改善事例①改善对策:将套筒轴距缩短至15.2cm,方便员工对孔安装问题点:原套筒轴距过长(21.7cm),员工打八件碗时,对孔不方便,存在浪费21.7cm6.5cm15.2cm

效果确认主题:八件碗工位效率改善改善效果改善后改善前改善对策:套筒改为可伸缩的,打八件碗时手动嵌入,打小八件碗时自动回弹问题点:套筒更换时间较长,反复更换套筒还须弯腰,劳动强度大,疲劳操作,降低工作效率伸缩套筒大小套筒更换自动回弹调节改善事例②打大八件碗打小八件碗

效果确认主题:八件碗工位效率改善改善效果改善后改善前改善对策:将套筒与气动一体化并将气动悬挂至流水线上方,增加气动某著名企业滑轨,消除拿放问题点:气动使用完毕后需来回拿放,增加作业时间,存在不便改善事例③手工拿取滑动轨道

附注:每项最高得10分(2).有形效果(1).无形成果?改善评价表?雷达图?提升了工作士气及团队精神?改善後不良推移7.改善效益评估(1)QC手法品质意识团队精神工作士气责任感改善前改善后

7.改善效益评估(2)C/T=82秒8号线山积图C/T=68秒降低14秒改善前:改善后:瓶颈工位时间递减降低流水线节拍时间(▲17%)

8.成果展示

9.标准化标准作业指导书制作?作业规则的遵守教育说明写真目视化管理道具

下一课题全车间10条线华南事业部8号线八件碗中支撑→边支撑尾牌→后泥板脚踏板→踏板盖现阶段全车间10条线全面推广绿源电动车全面推广水平推广华北事业部

10.活动心得1.本期改善案件针对流水线瓶颈工位,标准化并全车间推广,横展开为工具自动化改善2.本期QCC活动与公司内推行TPM设备改善类活动结合,用WHYWHY分析及脑力风暴的方法找出不良问题点在新手法的运用下,使本圈对改善的能力更为加强.加油加油加油加油

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