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120万吨每年连续重整装置反再单元设备介绍;装置概况:
120万吨/年连续重整装置,由石脑油加氢、连续重整、催化剂再生、芳烃抽提、变压吸附(PSA)五个单元及相配套的公用工程组成。装置于2019年9月30日建成终交,2020年10月24日一次开车成功,共有压力容器215台、管壳式换热器91台、加热炉9台、安全阀302台、压力管道1013条、机组9台、机泵172台。
;连续重整反再框架;连续重整反再框架;重整是一个化学反应的过程,存在着多种化学反应。原料油分子在一定的操作条件下,由于催化剂的作用,使其分子结构发生重新组合,从而最大限度地促进芳烃的生成和分子异构化,达到制取芳烃或提高辛烷值的目的。
在重整催化剂上发生的基本反应是:
六元环烷的脱氢反应
五元环烷的异构脱氢反应
烷烃的脱氢环化反应
直链烷烃异构化反应
烷烃的加氢裂化反应
该反应是使分子量变小的过程,反应速度慢,放热耗氢,不利于生产芳烃,使液收降低,增加催化剂积碳速度。这类反应主要在四反进行。反应温度和压力提高,空速降低,加氢裂化反应速度将加快。;反再主要设备介绍
1、重整反应器、再生器、重整加热炉、重整进料换热器、余热锅炉、再生空冷器、双切安全阀。
2、循环氢压缩机、再生风机、提升风机。
3、特殊阀门、L阀组、催化剂提升管线、闭锁料斗、联管器、核料位仪、粉尘收集器、催化剂分离料斗、电加热器。
;;压缩机-K201;机组干气密封系统;;四合一加热炉;四合一加热炉;加热炉-四合一炉;加热炉-四合一炉;加热炉-四合一炉管;四合一炉;连续重整装置外操在巡检过程中发现二反前加热炉F202出口集合管法兰盖发生轻微泄漏着火。加热炉F202出口集合管法兰垫片变形损坏是导致本次非计划停工的直接原因。拆解发现垫片内环严重变形,密封缠绕带散溃变形,石墨缠绕垫完全损坏失效。;盲盖上的凹坑和旋槽;泄漏原因一方面为垫片加工尺寸偏大,在把紧时螺栓压到垫片部位,导致垫片局部发生凹坑及应力变形。另一方面由于高温油气经过辐射段的大U形炉管,切向高速进入集合管产生旋转冲刷管壁,在夹带少量的催化剂颗粒的旋转气流冲击下??作用在法兰盖内侧,不仅将盲盖旋出凹坑,对缠绕垫片内环也造成巨大的破坏,导致密封垫内环变形,强度下降,石墨缠绕部分溃散,进而导致垫片失效。
针对四合一炉出口集合管盲法兰部位泄漏问题,法兰密封垫片升级为波齿垫,提高抗干扰能力和密封效果;在盲法兰中心部位设计加装防涡流设施,减少流体介质对法兰的冲刷。;重整进料换热器E201;绕管换热器;绕管换热器;连续重整反应器R201~204;反应器;连续重整反应器;连续重整反应器;连续重整反应器;连续重整反应器;反应器;反应器;连续重整反应器;反应器检修;反应器;;一、原理:气相的烃类分子吸附在金属的表面,吸附的烃类分子经过分解、脱氢反应,在金属表面生产炭原子,碳原子逐渐溶入或渗入金属的晶粒间或金属的颗粒间,随着时间推移,金属颗粒上炭不断像颗粒间转移,逐渐形成丝状炭,最后将金属颗粒推离金属母体。
二、经验:重整新装置开工时要进行金属器壁的钝化。开工时一定要保证足够的注硫量,硫的分析要在仪器检测限内准确报出。注硫泵要保证开工时工作正常,并定期对泵的运行情况进行检查,而且要预备一台备用泵,一旦原注硫泵出现故障,马上使用备用泵来保证注硫量。
三、危害:1.损坏反应器、再生器及内构件;
2.再生器床层超温;
3.催化剂大量损失。;器壁积碳对设备损坏;器壁积碳对设备损坏;再生器;连续重整催化剂再生系统为反应高苛刻条件下操作提供了可能性,在高苛刻条件下,催化剂由于快速积碳而迅速失活。为了恢复催化剂的活性,就要对催化剂进行烧焦处理,同时补充催化剂在烧焦过程中和反应过程中失去的部分氯化物,并还原活性金属,在连续重整中,这一过程是连续进行的。首先,再生催化剂从重叠布置的末级反应器流出,被提升到催化剂再生系统,再生催化剂按四步完成再生:氧化烧焦,氯氧化,干燥、冷却,还原。烧焦后的新鲜催化剂被循环提升到反应器顶部的还原区,依靠重力进入重整第一反应器。
氧化烧焦:
氧氯化:
干燥、冷却:
还原:;L阀组件、提升管线;L阀组件;提升管线;管道连接器;连续重整反应器;管道连接器;1、再生器椭圆封头、内部吊筒、料腿、内网总重量3.55吨。
2、内网长度5675,封头+内网总长度6745。
3、内、外网最小间隙值127.5mm。
;再生器R301;再生器R301;再生器R301;再生器封头及内构件;再生器R301;重整反再系统催化剂粉尘异常;分别对循环机和增压机过滤器内大量的催化剂粉尘,叶轮上附着的粉尘和转子结垢进行清除,并将过滤器补加的
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