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生产运营部脱硫专工年中工作总结
自2010年12月16日调入生产运营部脱硫专工岗位以
来,我认真钻研业务,虚心学习,针对脱硫系统存在的设备
缺陷多,运行调整不及时,脱硫参数经常超标等问题,在公
司领导的正确领导和部门主任的指导下,以公司全年二氧化
硫达标排放,不发生环境污染事故和环保处罚事件,脱硫系
统能耗较上年有所降低,设备健康状况良好为目标,生产运
营部灰水脱硫专业基本完成了上半年的各项工作任务,为
2011年全面各项任务的完成打下了坚实的基础,现对上半年
工作总结如下:
一、上半年的主要工作及成果:
1、2011年1月初通过半个月时间的突击设备治理、强
化运行调整,确保了脱硫系统运行稳定,顺利通过国家环保
部环保部“十一五”二氧化硫减排总量核查。
2、积极推进二期机组脱硝技改前期工作,可研报告顺利
通过集团公司审查,目前#3炉低氮燃烧器改造已经开展,
配套的环评、安评也在积极推进。
3、通过加强脱硫上料系统设备消缺和配置脱硫上料专用
铲车,优化脱硫石灰石验收、上料工作流程,上半年未发
生因上料不及时或设备故障而造成料仓空仓或浆液不足的
情况。
4、2011年3月20日至27日,山东分公司组成专家查
评组对灰水脱硫专业进行了查评,依据《章丘公司扩大性安
全性评价报告(环保专业)》,制定了整改方案,对存在的
设备问题及安全隐患逐一进行了整改。
5、利用4月15日至29日一期两台机组全停的机会对
一期脱硫系统进行了停机消缺,集中处理了一期脱硫系统大
部分缺陷(一期吸收塔#2循环浆液泵内部衬胶更换、出口
端节更换;一期吸收塔#4循环浆液泵减速机修复、出口
端节更换;一期吸收塔内部断裂氧化风管更换,部分堵塞风
管疏通;一期吸收塔四台搅拌器机封检修;一期吸收塔衬磷
修复),极大改善了设备的健康状况。
、月日利用机停机机会对脱硫进行了消缺,
645#4#4
重点对除雾器进行了冲洗,对部分堵塞的喷嘴进行了疏通,
对#4塔内氧化风管支架进行了焊补,更换了漏浆严重的#2
搅拌器机封,对、循泵入口端节进行了防磨处理,同时对
#34
GGH烟气漏点进行了焊补,使设备运行状况得到了改善,现
场跑冒滴漏明显好转。
、月号以后,脱硫在燃煤硫份较高情况下,
7520#4
二氧化硫排放参数经常超标,针对存在设备问题,5月29
日,组织进行了#4脱硫停运抢修,#4吸收塔#1循环浆液
泵更换了机封,、循环浆液泵更换了叶轮,有一定效
#2#3
果,但是#4吸收塔喷淋层喷嘴部分堵塞,氧化风管堵塞等
问题需等待停机处理。
、月日组织对二期原灰库进行了清理,疏通了堵
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塞了气化风管,对内部杂物进行了清理,对原灰库卸灰系统
存在的设备缺陷进行了集中处理,提高了设备运行稳定性。
9、认真做好#3机大修脱硫专业各项准备工作,编制了
大修项目计划及相应的技术措施,目前#3脱硫大修工作正
在有序推进。
10、对输灰系统部分故障率高的圆顶进料阀进行了改
型,更换为陶瓷摆动式进料阀,目前改型后的阀门使用效果
良好,保障了输灰系统的稳定运行。
11、统一完善了公司脱硫设备的相关运行要求及标准,
统一下发了吸收塔浆液控制指标,对石膏脱水系统的投运及
石灰石质量验收进行了规范。
12、制定了球磨机维修及消缺计划,对C磨筒体进行
了衬胶防腐、衬板进行了更换,目前B磨传动机构检查、调
整正在进行,A磨内部筒体检查计划6月15号开始。
13、上半年共签订合同7份,技术协议2份,完成可研
报告2
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