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混凝土配合比优化设计案例

摘要

本文结合某实际工程项目,针对混凝土施工中出现的强度波动、工作性不佳及成本偏高等问题,进行了系统的配合比优化设计。通过对原材料性能的重新评估、胶凝材料体系的调整、骨料级配的优化以及外加剂的合理选择,最终确定了兼顾技术性能与经济性的优化方案。工程实践表明,优化后的配合比不仅满足了设计强度和耐久性要求,混凝土工作性显著改善,同时有效降低了水泥用量,取得了良好的技术经济效益。

关键词

混凝土;配合比优化;工作性;强度;经济性;耐久性

一、引言

混凝土配合比设计是混凝土工程质量控制的核心环节,直接关系到结构的安全性、耐久性以及工程的经济性。在实际工程中,由于原材料品质波动、施工条件变化或初始设计考虑不周等因素,原配和比往往难以完全适应工程需求。本文以某高层住宅楼项目C35泵送混凝土为例,详细阐述配合比优化的全过程,为类似工程提供参考。

二、项目概况与技术要求

本项目为一栋地上三十层的住宅楼,主体结构采用框架-剪力墙体系,混凝土设计强度等级为C35,抗渗等级P6,采用泵送施工。原施工配合比在应用过程中暴露出以下问题:一是混凝土坍落度损失较快,尤其在夏季高温时段,泵送至高层时易出现堵管现象;二是混凝土28天强度离散性较大,部分试块强度略低于设计要求;三是水泥用量偏高,导致混凝土水化热较大,且成本控制压力显著。

三、原始配合比及问题分析

(一)原始配合比情况

原始C35泵送混凝土配合比(kg/m3)为:P·O42.5水泥450kg,Ⅱ级粉煤灰60kg,机制砂780kg,5-25mm碎石1050kg,萘系减水剂1.8%(折固),水180kg。设计坍落度180±20mm。

(二)问题初步分析

1.工作性问题:萘系减水剂虽成本较低,但保坍性能相对较差,高温环境下坍落度损失加剧。机制砂含粉量波动较大,也对混凝土流动性和粘聚性产生不利影响。

2.强度稳定性问题:水泥用量偏高,单方用水量180kg对应的水胶比为0.36(假设粉煤灰全部计入胶材),理论上强度有富余,但实际因砂石含泥量、施工振捣等因素,导致强度不稳定。过高的水泥用量也可能引入更多水化热裂缝风险。

3.经济性问题:水泥用量高达450kg/m3,远高于同强度等级混凝土的常规用量水平,直接推高了材料成本。

四、配合比优化设计思路与方案

(一)原材料性能复核与选择

1.水泥:仍选用P·O42.5水泥,其3天抗压强度28MPa,28天抗压强度48MPa,安定性合格。

2.矿物掺合料:将原Ⅱ级粉煤灰更换为Ⅰ级粉煤灰(需水量比95%,烧失量3.0%),并引入S95级矿粉(7天活性指数85%,28天活性指数98%),以改善混凝土工作性,降低水化热,提高后期强度。

3.骨料:对机制砂进行严格筛分,控制其含泥量≤3.0%,石粉含量≤7.0%,细度模数调整至2.8-3.0。碎石采用5-25mm连续级配,压碎指标≤10%。

4.外加剂:更换为高性能聚羧酸系减水剂,要求减水率≥25%,坍落度经时损失(1h)≤30mm,并具有一定的保水增稠功能。

(二)优化目标设定

1.强度:确保28天抗压强度≥40MPa(富裕系数1.15),7天抗压强度≥30MPa。

2.工作性:初始坍落度180-220mm,1h后坍落度仍能保持在150mm以上,粘聚性、保水性良好,无离析泌水。

3.耐久性:满足抗渗P6要求,氯离子渗透系数降低。

4.经济性:在满足上述性能的前提下,最大限度降低水泥用量,控制单方混凝土成本。

(三)配合比优化方案设计

基于上述分析,优化方案主要围绕以下几个方面进行调整:

1.降低水泥用量,增加矿物掺合料掺量:采用“双掺”技术,利用粉煤灰和矿粉的“协同效应”。初步拟定水泥用量范围为300-350kg/m3,粉煤灰与矿粉总掺量为胶凝材料总量的35%-45%。

2.降低水胶比,提高减水剂掺量:在保证工作性的前提下,适当降低单方用水量,目标水胶比控制在0.38-0.42之间。通过提高聚羧酸减水剂的掺量(折固掺量1.0%-1.2%)来弥补因水泥用量降低可能导致的流动性不足。

3.调整砂率:根据机制砂的特性和泵送要求,砂率初步设定在40%-43%之间,通过试验确定最佳砂率。

(四)正交试验设计与结果分析

为高效确定各因素的最佳组合,采用正交试验法,选取水泥用量(A)、粉煤灰与矿粉比例(B)、砂率(C)、外加剂掺量(D)四个关键因素,每个因素设置3个水平进行试验。重点考察混凝土的坍落度、1h坍落度保留值、7天强度和28天强度。

经过多组试验数据分析,最终筛选出一组最优配合比(kg/m3)为:水泥320kg,粉煤灰80kg,矿粉70kg(胶凝材料总量470kg),机制砂800kg,碎石1020kg,水175kg,聚羧酸减水剂1.1%(折固)

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