SAN反应釜系统流程及操作.pptxVIP

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SAN反应釜系统流程及操作;;原料苯乙烯、丙烯腈,按生产不同牌号产品进行连续配料,配制好的混合单体送至反应釜中,在热引发(引发剂)条件下,进行聚合反应,聚合物经齿轮泵输送至一、二级脱挥器中,脱除未反应的单体后,熔融聚合物进入造粒系统,SAN颗粒送至料仓储存,掺混生产ABS树脂,或包装出厂作为产品销售。;反应釜流程介绍;反应釜流程介绍;SAN装置反应釜数据对比表(新旧);;导热油流程介绍;导热油流程介绍;导热油流程介绍;导热油流程介绍;导热油流程介绍;导热油温度控制;导热油温度控制;;流程简介;2、反应釜气相

反应釜采用气相冷却的方式去除聚合反应热,大量未反应单体(包括乙苯)吸收聚合反应热量后汽化,气体进入反应釜顶部气相冷凝器E-1104中进行冷凝。

气相(管程)在冷凝器进行冷凝,进入冷凝液罐D-1108中,通过P-1113冷凝液泵送至反应釜中继续进行反应。未冷凝的气体,进入一级脱挥器中。

冷凝器上封头中设置喷淋液对气相进行喷淋、冷却、冲洗。;流程简介;3、反应釜物料循环

反应釜配置搅拌器,转速控制范围

60~66rpm(62),搅拌器采用三层轴向

搅拌叶片(老装置是两层),保证反应釜

内物料搅拌均匀,各点温度稳定。搅拌器

密封采用双端面机械密封。使用能与共聚

物相溶的密封液,采用压差控制回油压力。

反应釜底部设有循环齿轮泵,将釜底物料与新鲜、回流、循环、TDM进料充分混合,从釜顶返回釜中,保证反应釜上下温度稳定。;流程简介;流程简介;参数控制;参数控制;参数控制;参数控制;参数控制;单位名称;;1、防爆膜起爆事故

①、事故经过

1998年3月19日,四点班操作人员接班后,发现SAN反应釜(R-101)反应温度低(115℃左右),当班人员采取升温措施,但温度上升速度较慢,至19:45时才升到119.9℃,操作人员继续升温到20:00温度升到127.1℃。20:15温度升到158.5℃,此时操作人员准备采取紧急措施,以降低反应温度,当正准备开现场放空阀时,PS-1017防爆膜起爆,向事故槽D-101中泄料,随后操作人员切断了进料,进行降温,值班人员和操作人员对PS-1017防爆膜进行了更换。

②、事故原因分析

a、反应???量积累导致温度和压力升高,在升温过程中必须会产生较多的热量,如果对这一点估计不足就会使热量积累,其结果就是使温度升高和压力升高,尤其是会导致温升速度过快,此次防爆前已反应出这种情形。20:10~20:15间就由141.6℃升到158.6℃,同时使压力由0.307MPa升到0.6MPa,引起防爆膜起爆。;b、操作人员经验不足,操作人员的经验是实现安全生产和平稳运行的关键,由于经验不足,对反应釜中可能产生的热量估计不足,其产生的后果也估计不足,因此在操作上温升速度过快,引起压力超高,所采取的防范措施不利,所采取的紧急措施也不够及时,如启动联锁泄压装置迟缓,没能使压力及时降下来,结果导致压力急骤上升。

③、改进措施

我们针对此事故情况,在新装置的设计时,将反应釜的温度设置为反应初期的联锁条件,当反应釜升温过程中,稳定的超过设定值时,也会触发联锁动作,打开泄压阀门,保护反应釜。同时,反应釜的压力联锁保护保留。;2、PV-1002调节阀橡胶膜片泄漏事件

①、事故经过

2013年7月5日12:00时,发现PIC-1002控制阀有关不严的现象,判断可能是阀座内有物料掩住,7月5日21:00时,调节阀无法正常控制压力(主要表现为,调节阀开度在100%时,调节阀处于全开位置,其余阀位均为关闭位置),操作人员关小调节阀前截止阀,改为手动控制。7月6日8:00时检查发现调节阀有漏气现象,拆开分析膜片上有漏点,修补后使用正常。7月8日9:00时,膜片再次泄漏,更换新膜片。(近年又发生两起)

②、事故原因分析

主要原因是PIC-1002调节阀动作频繁,工作环境温度较高,造成膜片老化,泄漏。;③、处理措施

手动调节副线,控制反应釜压力,更换膜片。

准备备品备件,检修时检查该调节阀膜片等。

;3、反应釜视镜破裂事件

①现象:反应釜视镜破损主要是内层视镜玻璃出现裂缝,物料渗漏至两层玻璃中间和空气中,造成事故隐患。

②原因分析:由于反应釜频繁进行提降量、载液停车等操作,反应釜视镜出现温差变化,使视镜破裂,造成泄漏。

③改进措施:新建装置在反应釜视镜下

方增加球阀,发现视镜异常时,关闭该阀

门可以实现在线更换视镜。?;汇报结束,谢谢大家!

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