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电力系统故障诊断与排除案例
电力系统作为国民经济的命脉,其安全稳定运行至关重要。故障的发生往往具有突发性和复杂性,快速准确的诊断与排除是保障供电可靠性的核心环节。本文将结合几个典型案例,深入探讨电力系统故障诊断的思路、方法与实践经验,希望能为一线技术人员提供一些有益的参考。
引言:故障诊断的核心要义
电力系统故障诊断与排除,是一项融合技术知识、实践经验与逻辑推理的系统性工作。它不仅要求技术人员对电力系统的构成、运行原理及各类设备特性有深刻理解,还需要具备敏锐的观察力、清晰的分析思路和果断的处置能力。在故障发生时,时间就是效益,任何犹豫和误判都可能导致故障范围扩大,造成不可估量的损失。因此,建立一套科学的诊断流程,积累丰富的实战经验,对于提升电力系统的安全运行水平具有不可替代的作用。
案例一:配电网线路单相接地故障的精准定位与快速隔离
故障现象与初步判断
某日凌晨,调度中心接到某区域用户报修电话,反映家中无电。同时,配网自动化系统发出10kV某某线接地告警信号,母线电压显示A相电压降低,B、C相电压升高,线电压基本正常。根据这些信息,初步判断为该10kV线路发生了单相接地故障。
故障排查过程与分析
单相接地是配电网常见故障,通常需要迅速确定故障区段并隔离,以恢复非故障区域供电。
1.信息收集与梳理:技术人员首先调取了该线路的拓扑结构、负荷分布以及近期的运行状况记录。同时,仔细查看了配网自动化系统中该线路各分段开关的遥测、遥信数据,特别是零序电流信息。
2.初步筛选与缩小范围:根据“选择性”原则,结合各分段开关的零序电流大小和方向指示(若具备此功能),初步排除了线路首端及部分主干线段路故障的可能性,将故障点大致锁定在某几个分支线路。
3.分段试拉与故障定位:考虑到该线路部分区段尚未完全实现自动化,技术人员采用了传统的“分段试拉法”配合自动化开关遥控操作相结合的方式。先遥控拉开某分支开关,观察母线接地信号是否消失。若未消失,则合上该开关,继续试拉下一个分支。当拉开某分支线路的#314杆柱上开关后,调度端接地告警信号消失,母线电压恢复正常。由此判断,故障点位于该分支线路#314杆之后的区段。
4.现场巡查与确认:运维人员立即赶赴#314杆之后的线路进行徒步巡查。由于故障发生在凌晨,光线条件较差,巡查人员携带了红外测温仪和绝缘杆等工具。在巡查至某农田附近时,发现一基电杆的绝缘子有明显的闪络痕迹,且下方有烧蚀的枯草。进一步检查发现,该绝缘子由于长期积污,加上夜间湿度较大,导致绝缘击穿,形成了单相接地。
故障定位与处理
确认故障点后,运维人员立即汇报调度,申请将该故障分支线路转为检修状态。得到许可后,迅速做好安全措施,更换了受损的绝缘子,并对周边其他绝缘子进行了清扫和绝缘测试。
经验总结与反思
此案例体现了传统方法与自动化手段结合在故障排查中的应用。
*自动化系统的优势:配网自动化系统能快速提供故障初步定位信息,大大缩短了排查时间。
*传统方法的必要性:在自动化程度不高的区段,“分段试拉法”依然是有效的手段,但需注意操作顺序和安全。
*细节决定成败:现场巡查时,对环境因素(如天气、地形)和设备细微异常(如绝缘子的微小闪络痕迹)的关注至关重要。
*预防措施:加强线路设备的定期巡检和清扫,特别是在污秽严重和潮湿地区,应适当缩短清扫周期或采用防污型绝缘子,可有效减少此类故障的发生。
案例二:主变冷却系统故障导致油温异常升高的综合诊断与处理
故障现象与初步判断
某变电站运行人员在日常巡视中发现,#2主变本体油温较往常同一时段偏高约8℃,且温度仍有缓慢上升趋势。同时,主变冷却器控制屏上显示#2冷却器(共三组,“二运一备”)电源指示灯正常,但其中一组冷却器的风扇和油泵均未启动。
故障排查过程与分析
主变油温异常升高,若不及时处理,可能导致主变跳闸,甚至损坏设备。
1.紧急措施与信息核实:运行人员立即汇报调度,并密切监视主变油温、油位、声音及各冷却器运行状态。同时,检查了主变负荷情况,发现近期负荷虽有增长,但仍在额定范围内,排除了因过负荷导致油温升高的主要因素。
2.冷却系统控制回路检查:技术人员首先检查故障冷却器的控制回路。测量该冷却器的动力电源电压正常,控制开关位置正确。进一步检查控制回路熔断器,发现其中一相熔断器熔断。更换熔断器后,风扇和油泵仍未启动。
3.电机及热继电器检查:随后,技术人员断开该冷却器的电源,对风扇电机和油泵电机进行绝缘电阻测试,结果均合格。检查电机电源端子电压,发现更换熔断器后仍无电压。顺着控制回路往下查,发现该冷却器的热继电器动作后未复位。手动复位热继电器后,再次合上电源,风扇和油泵仍无反应。
4.接触器及控制模块检查:拆检该冷却器的控制接触器,发现接触器线圈烧毁,导致无
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