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地基下沉注浆桥架施工方案

一、工程概况

1.1项目基本信息

XX项目位于XX市XX区XX路,总建筑面积XX万平方米,其中地上XX万平方米,地下XX万平方米。项目功能为商业综合体,包含商场、办公及配套用房。建筑主体为框架-剪力墙结构,基础形式为筏板基础,地基持力层为粉质黏土,地基承载力特征值180kPa。项目于2020年竣工,2023年发现局部区域地基出现不均匀下沉,最大沉降量达120mm,沉降速率0.15mm/d,已影响上部结构安全及桥架系统稳定性,需进行地基下沉注浆处理及桥架修复施工。

1.2工程与水文地质条件

场地地层自上而下为:①杂填土(厚度1.2-2.5m),松散,含建筑垃圾;②粉质黏土(厚度3.0-5.5m),软塑-可塑,承载力120kPa;③细砂(厚度2.8-4.2m),中密,渗透系数1.2×10?3cm/s;④粉质黏土(厚度≥6.0m),硬塑,承载力200kPa。地下水位埋深3.5-4.8m,水位年变幅1.0-1.5m,地下水类型为孔隙潜水,对混凝土结构无腐蚀性。

1.3地基下沉现状分析

地基下沉主要集中在A区商业裙房及B区办公塔楼连接部位,沉降区域呈不规则条带状,长42m,宽18m。经检测,下沉导致首层地面开裂(最大宽度8mm),局部框架梁出现细微裂缝,桥架支架变形、扭曲,部分桥架接口错位5-10mm,影响线路安全。沉降原因为场地东侧市政管网渗漏,导致地基土长期浸水软化,承载力下降。

1.4桥架设计参数

项目桥架系统为强弱电分离设计,采用钢制托盘式桥架,规格为200×100mm(强电)、150×75mm(弱电),材质为Q235B热镀锌,支架为角钢L50×5,间距1.5-2.0m。桥架安装路径沿地面及墙面敷设,总长度约850m,其中沉降区域桥架长度180m。原设计荷载:强电桥架均布荷载3.0kN/m,弱电桥架均布荷载1.5kN/m。

1.5施工环境与周边条件

施工区域位于建筑首层及地下室,场地狭窄,需保留部分通道保障商场正常运营。周边存在地下管线(给水管、电力电缆、通信光缆),其中给水管距注浆区域1.2m,需重点保护。施工期间需确保商场正常营业,采取降噪、防尘措施,避免影响顾客及商户。

1.6编制依据

(1)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012);(2)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015);(3)《既有建筑地基基础加固技术规范》(JGJ123-2012);(4)《岩土工程勘察报告》(2023年X月);(5)项目原结构设计图纸及桥架系统图纸;(6)《施工合同》(编号:XX-2023-XX);(7)现场勘查资料及沉降监测数据。

二、施工准备

2.1技术准备

2.1.1图纸审核与交底

施工团队首先对项目图纸进行全面审核,重点检查地基下沉区域的桥架系统设计图纸与现场实际状况的匹配度。技术负责人组织设计单位、监理单位及施工单位代表召开图纸会审会议,核对原桥架安装路径与沉降区域的冲突点,确保注浆施工不影响桥架结构安全。会议记录中明确标注了桥架接口错位位置及支架变形区域,并形成书面交底文件,下发至各施工班组。交底内容包括注浆孔位布置原则、桥架临时固定措施及施工顺序,确保所有人员理解技术细节。例如,针对A区商业裙房沉降段,图纸审核发现桥架支架间距需从原1.5m加密至1.0m,以增强稳定性。

2.1.2方案优化

基于现场勘查数据,技术团队对原注浆方案进行优化调整。优化过程结合《岩土工程勘察报告》中的土层参数,调整注浆压力范围至0.5-1.2MPa,避免压力过大导致桥架二次变形。方案细化了注浆孔的深度控制,根据粉质黏土层厚度,孔深设定为5.0-6.0m,确保浆液渗透至持力层。同时,引入动态监测机制,在注浆施工前安装沉降观测点,每2小时记录一次数据,实时反馈浆液扩散效果。优化后的方案通过专家评审,批准实施,并纳入施工组织设计。

2.1.3测量放线

测量人员使用全站仪和水准仪进行精确放线,确定注浆孔位和桥架修复基准线。放线工作以建筑物轴线为基准,标注出42m×18m沉降区域的边界点,并每5m设置一个注浆孔标记。测量过程中,校核了桥架支架的垂直度偏差,确保修复后的支架垂直度偏差不超过3mm。放线数据录入施工管理系统,生成可视化图纸,指导现场作业。测量团队还复核了地下管线位置,特别是东侧给水管,通过探地雷达扫描确认注浆孔位距管线至少1.5m,避免施工破坏。

2.2材料准备

2.2.1注浆材料

注浆材料选用P.O42.5普通硅酸盐水泥,掺加5%膨润土和1%减水剂,以改善浆液流动性和凝结时间。材料进场前,供应商提供产品合格证和检测报告,项目部取样进行试验,验证其28天抗压强度不低于20MPa。水泥浆液配合比通过试配确定,水灰比控制在0.5-0.6,确保浆液在细砂层中的渗透系数达到

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