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枷拓2002年1期
“泾阳型窑采用预分解技术改造及操作体会
郗崇民,王梅,贺国德,张家志
1陕西省建材工业设计研究院,陕西西安710032;2.威阳菊花水泥有限责任公司,陕西泾阳713704
中图分类号:172.622.25文献标识码:B文章编号:1002—98772【002)01—0028—03
0引言充分燃烧改造后入窑物料的碳酸盐分解率都在
成阳菊花水泥有限责任公司有2条“泾阳型”立90%以上,是实现熟料稳产高产的重要保证。
筒预热器窑生产线,1993年对第1条窑采用x—L型
技术进行改造,使熟料产量由6.Ot/h提高到8.0
t/h2000年初,公司又委托陕西省建材工业设计研
究院采用预分解技术对这条窑再次进行改造,停产
23d,投资180万元,完成了带x—M型分解炉的三级
旋风预热器系统改造,并一次点火投料成功投产
15d后标定熟料产量达到12.7t/h,超过12.5t/h的
设计指标。在正常操作下,熟料最高产量达到14t/h,
可稳定实现300t/d。同时节能效果十分显著,熟料热
耗由改造前的5434kJ/kg降至39781ql/kg。本文就这
次改造情况及近一年来生产操作的体会介绍如下。
1改造规模的确定
本着“生产可靠、技术先进、节省投资、提高效益”
的设计原则,仅对中2.2m×6.5m生料磨和水泥磨进
行圈流工艺改造,以改造后的生料产量为基准,确定
圈1改造后的工艺流程
烧成系统允许的最大能力为300t/d(12.5t/h),且储
2.2改造旋风预热器.实现系统节能降耗
库基本满足要求,不须扩建。由于生产线已采用强化
由于受条件限制,改造后的预热器系统仍为三级
预热等技术进行改造,则此次改造总投资不会超过
布置。因此,只能在不增加阻力的同时最大限度地提
200万元,改造周期在1个月内即可完成。
高预热器的效率。主要措施有:对预热器简体结构、进
2主要技术方案及特点出风口及内筒等进行优化设计;适当扩大换热管径,
改造后的工艺流程见图1。降低管道风速,延长物料停留时间;对锁风下料器、撒
2.1开发x—M型分解炉.保证物料分解率料板进行改造,在保证均匀下料的同时,尽量减少系
作为技术改造的核心,我们结合现有工艺流程,统漏风;选用优质耐火保温材料,减少散热损失。使系
开发设计出x—M型分解炉代替原有立筒预热器。物统实现低阻高效,达到节能降耗的目的。在正常生产
料由分解炉下部的旋流室进人炉内,出窑高温烟气从时,出一级预热器的负压为3.OkPa左右。当分解炉温
分解炉底部缩口处形成高速气流,使物料呈流态化,度达900℃时,一级预热器出口温度450℃。熟料热
并形成一次喷腾;物料再与炉内煤粉燃烧生成的高温耗降到3978kJ/kg。
气体一同进人混合室并在中部缩口处形成二次喷腾2.3改进窑头罩,提高窑转速
后出分解炉经三级旋风预热器进人窑尾烟室。进分解为适应预分解窑的需要,更换窑中传动电动机,
炉的三次风管道采用倾斜式布置,从窑头罩抽取热并对减速器进行改造,使最高窑速提高到3.0
风。三次风温达650℃以上,确保了分解炉内煤粉的
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