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第22卷第6期矿业工程

2024年12月MiningEngineering49

首钢股份滚筒粘料分析与制粒工艺高效控制

朱旺ꎬ乔红梅ꎬ贺道山ꎬ许笑铭ꎬ周建沣ꎬ赵俊花

(北京首钢股份有限公司ꎬ河北唐山064400)

摘要:通过对首钢迁钢公司二次圆筒混合机粘料位置、化学成分、粘料影响因素进行系统分析ꎬ研

究混合机筒体的粘料机理ꎬ针对性地组织加水喷头优化、控制系统升级以及安装在线清理装置ꎬ解决了混

合机筒体粘料ꎬ实现混合料-3mm粒级降低32%ꎬ料层透气性提高ꎬ台车料厚提高23mmꎬ烧结矿产量

提高20t/hꎬ燃耗降低051kg/tꎮ

关键词:混合机ꎻ筒体粘料ꎻ粘料机理ꎻ烧结

中图分类号:TF0464文献标识码:A文章编号:1671-8550(2024)06-0049-05

包含提高烧结生石灰配比、配加高钙生石灰等ꎬ

0引言

但这些措施也带来了二混混合机筒体粘料严重

制备出粒度合适、透气性好的混合料是烧的问题ꎬ其中入料口粘料最快ꎬ厚度最高达到

结机稳定运行和烧结矿产量、质量提升的关800mmꎮ从入料口粘结块(见图1)断面上看:

键[1-5]ꎮ圆筒混合机是铁矿烧结工艺中的关键粘结物粒度细ꎬ且局部有白点ꎻ沿圆筒混合机

设备之一ꎬ筒壁粘料是圆筒混合机生产中经常筒体截面方向粘料存在明显的分层现象ꎬ靠近

遇到的问题ꎮ随着粘料厚度的增加ꎬ筒体有效混合机筒体壁一侧粘结块粒度稍微偏粗ꎬ远离

容积减小ꎬ筒内物料混匀和制粒环境恶化ꎬ直筒体壁的一些粘结块粒度较细ꎮ

接影响混合料的混匀制粒效果和混合设备使用

寿命[6-10]ꎮ圆筒混合机粘料严重时不仅会导致

设备故障停机ꎬ还会清理困难ꎬ因此对混合机

筒体粘料机理进行研究具有重要的现实意义ꎮ

本文针对首钢迁钢三烧360m烧结二次圆筒混2

合机粘料严重原因进行分析ꎬ对混合系统进行

优化ꎬ解决了混合机筒体粘料问题ꎬ为烧结提

产增效创造了条件ꎮ

1混合机筒体粘料分析

2021年三烧360m烧结机投产后ꎬ为解决2

混合机筒体粘料问题ꎬ对二混、三混混合机衬图1入料口粘结块

板材质进行升级改造ꎬ将原含油尼龙材质衬板对三烧二次混合机粘结块取样进行成分检

更换为氧化铝陶瓷复合衬板ꎬ混合机筒体粘料验ꎬ从检测数据上看:粘结块TFe含量

问题得到较好的治理ꎮ随后为满足高炉对烧结3411%ꎬFeO含量1071%偏高ꎬ说明粘结块

矿的需求ꎬ烧结采取了一系列提产增效措施ꎬ中磁精粉占比较高ꎻ并且CaO含量高达278%ꎬ

仅次于TFe含量ꎬ表明粘结块中生石灰含量较

高ꎻ而生石灰消化率偏低ꎬ仅2017%ꎬ具体见

收稿日期:2023-08-03

作者简介:朱旺(1988-)ꎬ男(汉族)ꎬ河北迁安人ꎬ北京首表1ꎮ

钢股份有限公司烧结技术员ꎮ

50矿业工程第22卷第6期

表1二混入料口

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