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I/AS系统在催化装置中的应用吴国平。等

以重回到正常状态。①有效地减少了人为因素的影响和机械惯性,保

证计量和配料精度以及原料的混合质量。该系统称重

5移相触发器的设计

精度小于0.1%。由于配料精度和原料的混合质量的

移相触发器的原理图如图6所示,由粗、中、细切提高,提高了黄磷炉运行的稳定性,减少了炉的电耗,

换电路,移相、脉冲形成及同步、脉冲输出等电路组成,年均节能在30万元以上,提高了黄磷生产的经济效

其中,由继电器1K,2K以及3K组成了粗、中、细切换益。

电路。同步电压通过R2,D。以及D2获取,移相触发脉②由于采用了按配料工艺自动称、放料,选炉、选

冲信号由接点1K,2K,3K和,R6,R7,R4,G以及V组仓称、放料以及半自动称、放料三种控制方式,系统使

成的移相触发脉冲电路产生。工作过程为,PIE通过用灵活,运行人员可根据实际配料要求灵活改变配料

继电器1K,2K,3K和切换电阻,R6以及R7,改变移工艺。

相触发器的移相角,由v产生移相触发脉冲,触发可③由于采用了完善的保护、安全闭锁和抗干扰措

控硅Ⅵ’,起振给料电振机。施,控制系统运行稳定,投运至今未发生因控制系统方

面的原因而引发的停炉事故。

④该系统具有计算机屏幕和模拟盘二种显示模

式。其能够实时显示配料设备的运行工况、配料流程,

自动进行班产量、日产量累计以及生产报表的自动或

随机打印和既往参数的在线查询,提高了黄磷生产的

管理水平。

⑤将运行人员由原来的在配料现场人工操作称、

放料变为在微机房监视控制系统称、放料,改善了运行

人员的劳动环境,减轻了劳动强度。

参考文献

图6移相触发器原理图1钟肇新,彭侃.可编程序控制器原理及应用.广州:华南理工大学

出版社.1999:10~201

6结论

收稿日期:2002—05—13。

原宜集团磷酸盐化工厂的黄磷配料控制系统于第一作者王福忠,男,1961年生,1988年于焦作矿业学院获硕士学

1999年1月投入运行至今已近4年,运行情况表明,该位,教授;主要研究方向为工业过程微机控制、电气传动、计算机仿真等,

系具有配料精度高、可靠性强、使用灵活等特点。发表论文20余篇。

I/AS系统在催化装置中的应用

TheApplicationofI/ASSysteminCatalyticPlant

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