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山焦熔岩炉串罐无料钟炉顶设备EP项目月报
(2012年8月)
2012年8月10日,中冶南方向北海冶金、钢研总院提交了7月份的工作月报,8月15
日北海冶金项目部技术会议室进行了沟通,形成了会议纪要。回来后,中冶南方按照项
目计划及与会议纪要开展了工作,具体情况如下:
1.按照中冶南方的项目流程,制定了项目实施计划;根据研发项目的实际情况,与中
冶南方重工沟通协调,确定了长周期外购件、零部件出图、订货的时间表,同时制定了设计
发图时间进度。从目前的情况来看,要完成按照这个时间进度项目的实施难度很大。目
前。项目组实际实际情况,调整了设计进度(附件1)和制造进度(附件2),请北海冶金和钢
研总院。
2.设计研发工作情况
从目前的进展情况来看,项目实际进度与7月报北海冶金、钢研总院的进度有1个月左
右的滞后。主要:所有设备均为新设计,设计过程中有很多问题需要讨论,有些方案都
需要调整,目前各设备的方案基本稳定,设计正在抓紧进行。
2.1高温耐磨衬板与上、下密封阀的冷却水道
8月27日,项目组与2家铸钢厂就高温耐磨衬板与上、下密封阀的冷却水道问题进行
了沟通和讨论,确定了高温耐磨衬板的材质和使用。高温衬板采用Cr、Ni合金,表面
硬度HRC≥42,在800°C炉料的情况下,使用使用大于10个月;上、下密封阀的水道
采用在球体铸造水槽,然后用钢板封闭水槽的方式,实现高压、小流量、强制冷却的效
果,解决了上、下密封阀减小却水量和冷却水道加工、制造的难题。
2.2公司评审会
8月29日,由公司副总经理、炼铁专家臧中海主持,公司炼铁工艺专家、机械设备专
家20多人参加了评审会,与会专家对各单体设备进行了详细评审,对于设备的检修方案、
设计中存在的问题、设计中提出了为充分考虑的问题都一一,并给出了意见和建议;同
时,对于一些具体的结构提出了优化的方案供设计人参考;对设计人在设计中的一些疑问,
也给出了建设性的意见和建议;包括设计中存在及未充分考虑的问题、方案优化空间以及其
它一些建议。专家们特别提醒设计人员注意:对于高温引起的系列技术问题,需要持续的讨
论与论证,确保设备的安全可靠运行,同时,应该向材料方面的专家请教高温材料的性能和
使用过程中的注意事项。会后,项目组将专家们的意见汇总,形成了专家评审意见。
2.3上、下密封阀的球体的装配
设计研发组多次组织方案讨论,最终确定了上、下密封阀的球体安装方案:在保证整体
壳体的情况下,缩短球体的支撑轴,通过不断调整球体在可体内的位置,将球体装入壳体内
指定的位置。
2.4确定了料罐衬板的隔热纤维的材质、供货商,并初步确定了厚度。对于各种机械设
备金属表面的隔热涂料进行了初步的调研,确定了备选的供货商和涂料类型,需要进一步的
考察和沟通,预计在9月20日左右确定涂料的方案。
2.5设计研发工作进展状况
2.5.1三维模型:炉顶设备各单体设备的三维模型均已完成,即55m³固定受料罐、
DN1000上料闸、DN1150上密封阀、55m³称量料罐、DN900下密封阀、DN750料流调节阀、HG
布料器、旋转接头、布料溜槽等设备的三维模型均已完成,但是还会根据方案的调整进行调
整。
2.5.2二维CAD完成情况:DN1000上料闸、DN750料流调节阀、上、下波纹管、HG布料
器制造图喉管、布料溜槽、布料溜槽更换装置已完成施工图设计,正在审核;由于温度
应力的影响,DN750料流调节阀的强度计算还无法通过,需要进一步做工作,进行结构的优
化和调整,最终的时间还无法确定。
2.5.3实际设计进度与计划进度
下密封阀因球体安装方案优化调整,制造图进度较原计划有滞后。原定9月10日
壳体、下密封球阀阀座、下密封球阀球体、下密封球阀油缸及轴承、下密封球阀阀体的
图纸,预计要推9月20日左右,较计划延迟10日左右。下密封阀的发图时间预计
推10月10日,下密封阀制造完成时间预计在11月底,试验开始时间预计在12月
中旬左右。
料流调节阀提周期外购件、长周期零
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