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制造业设备故障分析报告范文

一、报告基本信息

项目

内容

:---------------

:-------------------------------------

**报告编号**

FA-____

**设备名称**

精密数控车床

**设备型号**

CK6140

**设备编号**

SC-____

**使用部门**

机加工车间

**故障发生日期**

2023年10月25日

**故障发生时间**

上午10:30

**故障发现人**

李师傅

**报告编制人**

王工程师

**报告编制日期**

2023年10月26日

二、故障现象描述

2023年10月25日上午10:30左右,机加工车间编号为SC-____的CK6140型精密数控车床在正常加工过程中突发异常。据操作员李师傅反映,当时设备正在执行一道精车外圆工序,突然听到主轴箱部位传来明显的、不规则的“咔咔”异响,声音较平时正常运转噪音有显著差异,且伴随有轻微的机身震动加剧。

同时,数控系统未立即报出明显故障代码,但加工件的尺寸精度出现严重超差。当即停机检查,用手盘动主轴,感觉阻力较正常状态增大,且在特定角度存在卡滞现象。再次尝试启动主轴,异响依旧,为避免二次损坏,操作员立即按下急停按钮,并上报设备管理部门。

三、故障发生背景与初步检查

3.1设备运行背景

该CK6140型数控车床于2018年5月投入使用,主要承担各类轴类、盘类零件的精密加工任务。近期主要加工材质为45#钢及部分铝合金零件,加工负荷中等,日均运行时间约6小时。设备按计划进行日常点检和月度保养,最近一次保养日期为上月末,未发现重大异常。

3.2初步检查情况

故障发生后,设备工程师第一时间到达现场,进行了如下初步检查:

1.外观检查:主轴箱外部无明显漏油、变形或异物卡滞痕迹。电机与主轴连接皮带松紧度适中,无明显磨损裂纹。

2.启动测试:尝试点动主轴,异响确实来自主轴箱内部,且在低速和高速旋转时均有发生,但高速时更为明显。

3.参数检查:数控系统各项参数显示正常,无相关报警信息存储。

4.手动检查:切断电源后,手动盘动主轴,能感觉到在特定角度存在明显的卡涩感和轻微的径向、轴向窜动。

四、故障原因分析

根据初步检查的结果,我们判断故障根源极可能在主轴箱内部传动或支撑部件。为进一步定位,决定对主轴箱进行拆解检查。

4.1主轴箱拆解与关键部件检查

拆解过程遵循设备维护手册,逐步打开主轴箱盖,重点检查了以下部件:

1.主轴轴承:拆检发现,主轴前轴承(型号:7012AC/P5)内外圈滚道有明显的点蚀和剥落现象,滚动体表面也存在划痕和麻点。后轴承状况相对较好,但也有一定程度的磨损。

2.齿轮传动副:检查各级齿轮,齿面光洁,无明显胶合、断齿现象,齿侧间隙在允许范围内。

3.主轴:主轴本身无弯曲变形,轴颈表面光滑,未见异常磨损。

4.润滑系统:检查主轴箱内润滑油,发现油液色泽偏深,且底部有少量金属碎屑沉淀。油位正常,油路通畅。

4.2故障原因推断

综合以上检查结果,我们对故障原因进行如下推断:

1.直接原因:主轴前轴承(7012AC/P5)因疲劳磨损及润滑不良导致其滚道和滚动体损坏,无法正常支撑主轴旋转,从而在主轴运转时产生异响和振动,并直接影响了加工精度。这解释了手动盘车时的卡涩感和加工时的精度超差。

2.根本原因:

*润滑因素:虽然油位正常,但润滑油已部分老化,清洁度下降,且含有金属碎屑,表明润滑效果不佳,未能有效保护轴承。这可能与润滑油更换周期较长或油液过滤不良有关。

*维护因素:日常点检中,对主轴轴承状态(如温度、振动)的监测可能不够细致,未能及时发现早期异常。虽然按计划进行了保养,但可能对轴承的实际使用寿命评估不足。

*工况因素:近期加工的45#钢零件切削力相对较大,且可能存在断续切削情况,对主轴轴承冲击较大,加速了轴承的疲劳过程。

五、故障处理措施与过程

针对上述故障原因,我们采取了以下处理措施:

1.部件更换:

*更换主轴前轴承(7012AC/P5)和后轴承(型号:NU212E/P6),选用同品牌高精度等级轴承。

*彻底更换主轴箱内润滑油,选用设备手册推荐的N32号精密机床主轴油。

*清洗主轴箱内部,特别是油池和油路,确保无残留金属碎屑。

2.装配与调整:

*严格按照装配工艺要求进行主轴组件的重新装配,确保轴承预紧力适当,主轴径向跳动和轴向窜动控制在0.005mm以内(精密级要求)。

*重新调整皮带轮张紧度。

3.测试与验证:

*装配完成后,进行空运转测试:低速(500r/min)、中速(1500r/min)、高速(3000r/min)各运转30分钟,监听有无异响,监测主轴温升(正常应≤40℃)。

*进

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