2025年钢厂个人年终工作总结样本(四).docxVIP

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2025年钢厂个人年终工作总结样本(四)

一、岗位履职与年度目标达成

2025年我被安排在炼钢二厂转炉作业区,岗位为“炉前主控”,全年承担三座120t转炉的吹炼节奏统筹、终点控制模型维护、合金成本核算及班组安全网格化管理四项核心职责。年初厂部下达的KPI指标共九项,其中与我直接挂钩的有六项:①转炉终点碳温双命中率≥92%;②合金收得率≥97.2%;③吨钢综合成本降低8元;④全年零工伤;⑤设备误时≤38分钟/月;⑥环保超限次数为零。截至12月25日,六项指标全部超额完成:双命中率93.7%,合金收得率97.8%,吨钢成本降低9.4元,全年零工伤、零环保超限,设备误时29.6分钟/月,创作业区历史最优。

指标背后是一组更细颗粒度的数据:全年组织吹炼炉数4126炉,其中高拉碳炉次占比由去年的18%提升到31%,减少后吹比例2.1%,直接降低氧气消耗0.9m3/t;通过“硅锰替代部分高碳锰铁+窄成分内控”组合,合金成本吨钢降低3.7元;终点氧活度由平均512ppm降至428ppm,连铸中间包温度合格率提升4.6个百分点,全年因低温回炉废钢减少127吨,折算效益约38万元。

二、工艺技术创新与难点攻关

1.低氮钢种[N]≤30ppm稳定控制

上半年,汽车面板钢DC06因氮含量波动导致冷轧起皮,客户投诉3起。我牵头成立“低氮攻关小组”,把问题拆成“转炉终点氮”“出钢过程增氮”“合金增氮”三段,用鱼骨图锁定21项末端因子。通过三班倒跟班,采集1126组数据,发现“出钢口散流卷吸空气”贡献度达46%。于是自主设计“出钢口整流套管”,用废钢管+耐火浇注料预制,内径由φ160mm缩至φ140mm,并在套管内壁开3道螺旋导流槽,使钢流密实度提升27%。配套将出钢时间由118秒延长至135秒,降低散流卷吸。优化后DC06氮含量稳定在22—28ppm,下半年实现零投诉,吨钢溢价提升60元,全年创效约192万元。

2.转炉“一键炼钢”模型2.0升级

原模型对铁水[Si]>0.85%的高硅铁水适应性差,后吹比例高达14%。我利用工余时间自学Python,把2021—2024年6.8万炉历史数据导入MySQL,用LightGBM算法重新训练终点碳温预测模型,新增“铁水硅锰比”“上一炉溅渣层厚度”等8个特征变量,模型命中率由89.2%提升到94.6%。为了让岗位工人敢用、会用,我把界面改成“红绿灯”模式:绿灯直接执行,黄灯提示“建议降枪30秒”,红灯强制人工确认。升级后高硅铁水后吹比例降至4.1%,全年减少氧气消耗102万元。

3.溅渣护炉“微孔枪”改造

炉龄进入6000炉后期,溅渣层出现蜂窝状侵蚀,补炉料消耗升高。我提出“微孔枪”概念:在氧枪外层均布φ1.2mm微孔120个,溅渣时通入压缩空气,形成“气幕”包裹氮气射流,降低熔渣飞溅角度,提高溅渣命中率。试验炉次溅渣时间缩短38秒,吨钢氮气消耗降低5.2m3,炉衬侵蚀速率由0.18mm/炉降至0.11mm/炉,全年减少补炉料消耗87吨,节约耐材费用约43万元。

三、成本精细化管控

1.合金“分米称”改革

合金成本占炼钢总成本18%,过去称量以“袋”为单位,误差±3kg。我推动安装“分米称”(分度值0.1kg),每袋合金扫码入库,系统自动匹配炉号,实现“一炉一秤一码”。全年合金溢耗由1.8%降至0.7%,直接降本约156万元。

2.废钢分类“颜色革命”

废钢堆场过去只有“重废”“轻废”两类,成分混杂导致热量计算偏差大。我牵头制定“颜色革命”方案:用5种颜色油漆标记废钢架,红色为重型压块(密度≥1.2t/m3),黄色为拆船板(碳当量0.35%),蓝色为车削压块(碳当量0.18%),白色为低锰边角(Mn≤0.25%),绿色为返回钢(Cr、Ni系)。每垛废钢挂二维码,扫码即可读取碳、硅、锰、磷、硫五元素加权值。系统上线后,废钢配比模型命中率提升11%,吨钢钢铁料成本降低4.6元。

3.能源“日清日结”

我推动建立“能源小账本”制度:氧气、氮气、压缩空气、电、蒸汽五项能源按班统计,每班下班前自动生成折线图,异常波动>5%立即推送值班长。全年氧气单耗下降0.31m3/t,氮气下降0.24m3/t,综合能耗创效约218万元。

四、设备管理与隐患治理

1.氧枪横移小车“双限位”改造

原设计只有机械限位,曾出现限位失灵导致氧枪坠枪事故。我提出增加“编码器+激光测距”双限位,编码器精度±1mm,激光测距±0.5mm,两者差值>3mm立即连锁停机。改造后全年零坠枪,减少潜在损失约120万元。

2.炉后挡火门“伺服电机”替代

炉后挡火门原用液压驱动

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