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维修主要工作业绩(五篇)
第一篇
2022年3月至2023年2月,我负责某220kV变电站全站一次设备年度检修。进站第一天,先用30kV摇表对128只220kV悬式瓷瓶做零值检测,发现7只绝缘子分布电压低于8kV,立即拍照编号并上报。第二天凌晨02:15,利用25t吊车配合完成带电更换,全过程使用120kN双钩紧线器二次保护,确保导线张力不超标。第三天,对2号主变120MVA本体排油38t,采用5级真空滤油机循环46h,最终击穿电压由38kV升至72kV,微水从42ppm降至8ppm。排油期间同步吊罩检查,发现A相高压侧套管均压环内侧有0.4mm贯穿裂纹,裂纹位于密封胶圈正上方,若继续运行遇雨雾极易进水。现场无同型号备件,我提出用6061-T6铝排手工敲制替代均压环,内径误差控制在0.2mm,经95kV耐压1min通过。第四天,对220kV母线间隔进行机械特性测试,发现203间隔B相断路器合闸时间58ms,超标3ms,拆解机构发现合闸线圈铁芯复归弹簧疲劳,自由长度由48mm缩至44mm。我利用0.3mm不锈钢丝手工绕制新弹簧,绕12圈,热处理280℃保温2h,硬度达到480HV,装复后合闸时间降至54ms,三相不同期≤1ms。第五天,全站避雷器带电测试,U1mA值整体偏移﹣3%,拆下3只220kV避雷器,直流参考电压试验发现其中1只75%持续电流超标18μA,更换阀片组件后恢复。第六天,做220kV母差保护向量试验,发现母联间隔二次电流相位反180°,原因为2019年扩建时电缆牌标错,导致A、C相交叉。我重新压接6mm2铜端子,更换110m10P20级电缆,重做接地铜排40×4mm,向量试验一次性通过。第七天,全站消防系统联动试验,发现主变喷淋阀延时继电器整定30s误动,我将其改为5s脉冲触发,加装24V中间继电器隔离,杜绝误喷。第八天,整理847张试验数据,用Python写脚本自动生成Word报告,节省人工6h。年度检修提前1.5天竣工,送电一次成功,主变空载损耗82kW,较上年度下降4.3%,得到市公司通报表扬。
第二篇
2023年5月,我牵头完成某钢厂35kV自备电站2×63MVA电弧炉变压器抢修。故障当天14:28,后台报“重瓦斯动作”,现场浓烟,B相压力释放阀喷油3m。我下令全站停电,组织11人分三组:一组取油样,二组消防,三组搭设25m脚手架。油色谱分析显示乙炔420μL/L、氢气1800μL/L,判断内部存在电弧放电。当晚20:00开始排油,使用4台10t油罐车转运56t油。吊罩后发现B相高压绕组上部3~8饼已熔化,铜渣喷溅到铁心拉板,拉板绝缘2mm厚NOMEX纸碳化。钢厂要求72h内恢复,否则每延时1h损失18万元。我提出“局部更换+整体加固”方案:用2t手动葫芦吊起变形绕组,剪掉烧毁15匝,用3×10mm扁铜手工补绕,新绕组匝数误差0,换位S弯6处,垫0.25mmDMD纸38层,热压160℃4h。铁心烧伤区域用800目砂纸打磨,喷涂180℃绝缘漆3遍。第三日06:00回装,真空注油18h后做局放,加压1.3Um下局放量120pC,低于300pC标准。送电后24h带55MW负荷运行,油温68℃,噪声78dB,均优于出厂值。钢厂奖励团队8万元。
第三篇
2023年7月,我负责某地铁4号线1500V直流馈线柜爆炸抢修。故障点位于211柜负极柜母排,短路电流68kA,持续120ms,柜体后门被炸飞15m。现场隔离后,我先用1kV摇表测绝缘,正负母对地0MΩ,判断为贯穿性击穿。拆下烧毁母排6m,发现中间300mm已气化,铜蒸汽沉积在柜壁形成0.1mm导电膜。我提出用8×80mm镀锡铜排现场弯制新母排,R弧弯半径120mm,搭接面铣槽1mm,镀锡8μm,搭接螺栓用10.9级M12热镀锌,扭矩85N·m。绝缘支撑件原设计为30mm厚SMC,爆炸后3只断裂,我改用40mm厚环氧玻璃布板,加不锈钢304拉条,机械强度提升45%。同时对全线24台馈线柜做红外测温,发现203柜母排接头92℃,超
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