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机修员的工作总结优质2篇
第一篇
凌晨四点二十,我推开车间侧门,一股带着铁锈味的热浪扑面而来。夜班刚停机的三台龙门铣像刚跑完马拉松的壮汉,浑身冒着白汽,地坑里积着半尺深的乳化液,踩上去“咕叽”一声,鞋帮瞬间湿透。我先把昨夜紧急更换的Y轴伺服电机电缆用扎带重新固定——昨晚因为拖链内隔片断裂,屏蔽网被拉出一截,导致脉冲丢步,零件表面留下一道0.8mm深的锯齿纹。我蹲在地上,用尖嘴钳把每根屏蔽丝重新拧成麻花,再套热缩管,热风枪温度设定在280℃,让套管收缩到刚好勒出六角形,这样既能抗干扰又不会在拖链里鼓包。
天微亮,白班组长老周把一叠新的“设备异常清单”拍在我桌上,最上面一张用红笔写着“卧加A09主轴温升35min内跳闸3次”。我抬头看他,他眼角挂着熬夜后的青灰,只说了一句:“今天客户验厂,十一点到,你搞定。”我点点头,把记录本塞进裤兜,顺手拎走工具箱。
卧加A09是2017年进口的日立精机,主轴BT50-8000rpm,轴承润滑是油气混合方式。我先调PMA-07温控仪的历史曲线,发现跳闸前10min油温从38℃飙升到61℃,而主轴外壳却只升到45℃,说明热量堆积在轴承内圈。拆下主轴后盖,油气分配阀的铜管接头处凝着黑色油泥,用一次性注射器打0.5ml清洗剂,油泥化开后像墨汁一样淌下来。我再查油气泵的节流嘴,发现2号嘴孔径被铝屑堵了70%,用φ0.3mm钨钢微钻通一遍,吹气时发出清脆的“啾”声,才算通畅。为了验证,我把K型热电偶塞进轴承外圈预钻的φ1.5mm孔里,用导热硅脂封住,空跑3000rpm,温升曲线在22min后趋于平缓,最终稳定在52℃,符合日立给出的55℃红线。
十点半,客户穿着一次性鞋套进车间,我守在A09旁边,手里握着红外测温枪,像给皇帝试菜的太监。主轴6000rpm跑空刀,温升曲线投在55寸电视上,客户频频点头,我后背的汗却顺着皮带沟往下淌,直到他们竖起大拇指,我才偷偷在口罩里长出一口气。
中午没来得及扒饭,维修部的微信群弹出一张图片:数控车床C12刀塔撞机,刀盘整体下沉3mm,刀柄卡在卡盘爪里,像被鳄鱼咬住的羚羊。我跑过去,先按急停,再拍断电照片,写“首发现场记录”。拆下刀塔后发现是伺服电机抱闸失效,电机轴在断电后自由下滑。抱闸片磨损只剩0.4mm,而手册下限是0.8mm。我翻仓库找到同型号旧电机,把抱闸片拆下换上,用扭矩扳手把六颗M6螺栓打到12N·m,再贴0.05mm塞尺检测间隙,插不进去才算合格。通电试机,刀塔正反转20次,重复定位精度0.003mm,比出厂报告还好一倍。
下午三点,计划部突然把下周的“大保”提前到今天晚上,设备是2011年的五面体龙门,X轴行程12m,导轨是THK的滚柱线轨,滑块型号HRX55。最棘手的是导轨无预压,铣钛合金时振刀纹像洗衣板。我先用激光测平仪把床身水平复测一遍,发现中间段因为地基沉降低了0.12mm,用自制楔形垫铁垫高,垫铁斜度1:100,敲入4mm,理论抬升0.04mm,分三次打表,最终把0.12mm消化成0.02mm以内。再换预压滑块,THK官方要求预压等级C1,我手边只有C0,于是把滑块拆开,把φ6mm滚柱换成φ6.003mm的G5级滚子,预压从0增至12μm,推拉力从280N升到420N,振刀纹深度从6μm降到1.5μm,客户第二天来验活,拿指甲在侧面刮,再也刮不到凹凸感。
夜里十一点,我把最后一颗导轨螺栓涂完Torque-Seal防松胶,关灯锁门。走出车间时,月亮像被砂轮磨过的钨钢刀,白得发蓝。我掏出手机,步数停在32874。那天我写了19张维修记录,用了7种润滑脂、3种密封胶、2种轴承,把三台“病危”设备拉回生产线。回宿舍冲冷水澡,发现右手虎口裂了条口子,铁屑渣嵌在肉里,像一幅微缩的河谷地貌。我挤上碘伏,疼得直咧嘴,却笑得比白天还开心——那道口子是我今天最好的签名。
第二篇
立冬后的第一个夜班,空压站干燥机突然罢工,压缩空气露点从-18℃飙升到+12℃,全厂铝件加工中心的水汽像刚揭盖的蒸笼,玻璃防护门上挂满水珠。我拎着露点仪赶到时,维修工小姜正急得团团转,说“换了控制板也没用”。我瞄一眼双塔干燥机A塔消声器,排气声像破风箱,周期阀该切换却没动。拆下先导阀,发现线圈电阻680Ω,手册值540Ω,漆包线老化导致吸力不足。我拆下线圈,放进烘箱80℃烤2h,让潮气蒸发,再浸绝缘漆,滴干后继续烤4h,阻值回到560Ω,装回后切换声清脆如啤酒开罐。露点仪屏幕上的数字从+12℃一路俯冲到-25℃,像跳水运动员压出漂亮的水花。
凌晨两点,卧式加工中心H03主轴异响,声音像钝锯切钢筋。我关电,用手盘主轴,每转一圈就“咔
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