生产车间年终总结.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

生产车间年终总结

2023年12月31日,夜班交接完毕,我把最后一组数据录入MES系统,点击“保存”的瞬间,全年累计产量定格在187642台,比年初目标高出7.3%。屏幕上的数字像一条安静流淌的河,把365天的轰鸣、焊光、油渍、汗味、争吵与笑声全部折叠进去。我关掉电脑,摘下防静电手环,顺着回字形走廊走了一圈:南线空压机还在低鸣,北线AGV停在充电位,灯带由白渐暗,像舞台落幕。那一刻,我决定把这条河还原成文字,不写口号,不堆金句,只留干货,让明年此刻的自己还能闻到今天的切削液味道。

一、产量与效率:把“多”做成“省”

年初排产大会,销售部给出192%的预测增幅,我盯着PPT心里打鼓:场地不扩、人员不增、设备只添了两台二手加工中心,怎么变出近一倍产能?我们把问题拆成三步:

1.瓶颈识别:用VSM把从钢板进厂到成品入库画成46道工序,测出CT(节拍时间),发现两处“卡脖子”——焊接工站平均CT138秒,高于客户需求TT120秒;测试工站因探伤设备老旧,换型需55分钟。

2.产能释放:焊接工站引入“双机器人+旋转工位”外协改造,节拍降到96秒;测试工站把探伤机换成双通道阵列,换型压缩到19分钟。

3.节拍平衡:用Yamazumi柱形图重新分配作业要素,把富余的12秒人工装配动作移到等待时间最长的包装岗,实现线平衡率93%。

最终,全年实际产出187642台,增幅92%,但直接工时只增加11%,换算成单位人工成本下降0.84元/台,全年节省约157万元。省下来的钱没进报表,而是换成36把扭矩枪、两台烟雾净化器、一条员工休息长椅,花得一分不剩。

二、质量:让缺陷自己跳出来

去年客诉37起,其中“异响”占21起,拆机发现90%是轴承室尺寸下限漂移。我们给“异响”建了个家谱:人机料法环测,36根枝条,最后锁定在“法”——加工中心主轴热伸长补偿值三个月未更新。

解决路径分三层:

1.防错:在OP20工序加装气动测量头,每加工一件自动对比标准值,超差0.01mm立即红灯停线;

2.预警:把主轴温度、电流、振动接入SCADA,设阈值曲线,夜间无人值守时短信推送给值班工程师;

3.闭环:每天早会前10分钟,质量科用Andon电子看板滚动昨日TOP3缺陷,责任人必须带着实物和5WHY报告现场讲解,讲不完不能坐下。

一年下来,客诉降到6起,异响归零;内部一次交检合格率从96.1%提升到99.4%,质量成本占销售额比例由2.7%降到1.3%,省下的152万元里,有37万被用来给检验员加薪,幅度18%,当晚他们就把奖金截图发到朋友圈,配文:“第一次觉得挑毛病也能被尊重。”

三、成本:把“花”变成“赚”

原材料涨价11%,公司给车间下的降本指标却是8%。我们用了三把刀:

1.技术降本:结构件把8mm钢板减到6mm,重新做CAE分析,加两道加强筋,强度不降,单台省钢2.4kg;

2.商务降本:把喷涂外协从“按件计价”改成“按公斤计价”,供应商主动把膜厚降到标准下限,全年省粉18吨;

3.流程降本:成品原来用一次性纸护角,改成可折叠塑料护角,周转30次,包装费用下降0.9元/台。

全年累计降本964万元,其中技术降本占52%,商务占31%,流程占17%。年底财务做敏感性分析:若只采用传统砍价,最多降3.2%,三把刀一起上,才逼出8%的空间。我把数据打印出来贴在食堂门口,旁边画了一把真实的锯子,寓意:成本是锯下来的,不是谈下来的。

四、设备:让“停机”成为计划事件

去年故障停机428小时,平均每月35小时,最狠一次是主减速机轴承烧损,整条线趴窝19小时。我们给设备做了“体检+健身”套餐:

1.体检:导入TPM,124台设备全部分到个人,操作工每天5分钟点检,维修工每周30分钟专业点检,工程师每月做一次红外与超声诊断;

2.健身:把易损件寿命做成“里程表”,比如主轴轴承设定6000小时强制更换,不换系统锁机;

3.竞赛:每月评“零故障机台”,获奖机台贴绿色标签,发奖金500元,操作工可自由转岗到绿色机台,形成正向流动。

全年故障时间降到96小时,OEE从81.4%提升到88.9%,多产出1.7万台。省下的停机时间被用来安排“小改小革”:员工自己设计的“快速换模小车”把换型时间从38分钟压到11分钟,车间主任看完只说了一句话:“今晚加餐,每人两个鸡腿。”

五、交付:把“急单”做成“常态”

销售部最爱说的是“客户临时加单300台,明晚就要”。以前我们听到“临时”就头皮发麻,今年把“临时”拆成数据:

1.标准工时库:把200个型号拆成1.8万条作业要素,每条要素对应标准工时,接到急单先跑系统,10分钟算出人力缺口;

2.弹性人力池:把二线职能人员培

文档评论(0)

156****9588 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档