天车个人总结.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

天车个人总结

天车操作与维护个人工作总结

一、工作职责概述

本人在过去一年中主要负责工厂内天车设备的日常操作、维护保养及安全管理工作。天车型号为QD型5吨双梁桥式起重机,主要负责车间内重型零部件的吊装、转运及精密设备的安装调试工作。工作区域覆盖生产车间A区、B区及C区三个主要生产单元,服务对象包括机械加工、装配、焊接等多个工种。

二、工作内容与流程

2.1日常操作工作

每日平均完成吊装作业35-40次,累计吊装重量约180-220吨。工作内容包括:

-原材料入厂吊装:日均12次,单次重量0.5-3吨

-半成品转运:日均15次,单次重量1-8吨

-成品出库:日均8次,单次重量2-10吨

-设备维修辅助:日均5次,单次重量0.2-5吨

2.2操作流程标准化执行

严格执行五步操作法:

1.检查设备状态:每日班前检查平均用时15分钟,检查项目包含制动器、钢丝绳、限位装置等23个关键点

2.确认吊装方案:根据工件特性选择合适的吊具,平均每次方案制定耗时3-5分钟

3.规范操作执行:严格按照吊装路线图操作,平均每次吊装耗时8-12分钟

4.过程监控调整:全程监控吊装过程,平均每班次调整操作15-20次

5.设备复位记录:工作完成后设备复位并填写操作记录,平均每次5分钟

三、设备维护保养记录

3.1预防性维护

按计划完成月度、季度、年度保养工作:

-月度保养:12次/年,每次保养耗时4小时,更换润滑油3.5升,检查调整制动器间隙12处

-季度保养:4次/年,每次保养耗时8小时,更换钢丝绳2根,检查电气系统32个节点

-年度保养:1次/年,耗时3天,全面检查更换易损件18项,精度校准15项

3.2故障维修处理

全年共处理设备故障23次,平均修复时间2.5小时:

-电气系统故障:8次,占总故障34.8%,平均修复时间1.8小时

-机械传动故障:6次,占总故障26.1%,平均修复时间3.2小时

-制动系统故障:5次,占总故障21.7%,平均修复时间2.1小时

-钢丝绳相关问题:4次,占总故障17.4%,平均修复时间4.5小时

四、安全操作规范执行

4.1安全培训与考核

参加安全培训48学时,通过安全操作考核4次,成绩均在95分以上。完成应急演练12次,包括:

-突断电应急处理:3次,平均响应时间45秒

-重物坠落预防:4次,成功率100%

-设备故障停机:5次,平均处理时间8分钟

4.2安全检查与隐患排查

累计开展安全自查156次,发现并整改安全隐患37项:

-吊具检查:52次,更换不合格吊具7套

-限位装置测试:36次,调整限位开关9处

-钢丝绳状态监测:48次,更换钢丝绳4根

-电气系统绝缘测试:20次,处理绝缘问题3处

五、工作成效数据统计

5.1工作效率指标

-吊装作业完成率:100%,无超时任务

-设备利用率:92.3%,日均运行7.4小时

-吊装精度控制:偏差控制在±2mm内,达标率98.7%

-任务响应时间:平均3分钟内到达作业现场

5.2质量控制数据

-吊装物品完好率:99.8%,全年仅出现2起轻微磕碰

-精密设备安装精度:达到设计要求的100%,最大偏差0.8mm

-吊装方案优化:通过改进吊装方法,减少辅助时间15.3%

-工装夹具使用:自制专用吊具5套,提高特殊工件吊装效率28%

六、技术能力提升

6.1专业技能培训

参加各类专业技能培训共计120学时:

-天车高级操作技术:40学时

-起重设备安全规范:24学时

-液压系统原理与维护:16学时

-电气控制系统故障诊断:20学时

-精密吊装技术:20学时

6.2技术创新与应用

完成技术改进项目3项:

-吊装路径优化系统:减少无效移动距离18.7%

-自适应吊具设计:提高特殊形状工件吊装成功率32%

-负载监测预警装置:实现超载预警提前5-8秒,避免安全隐患4起

七、设备故障处理经验

7.1常见故障分析

通过对全年23起故障的分析总结:

-电气接触器故障:占总故障21.7%,主要原因为粉尘积累和触点磨损

-减速箱异响:占总故障1

文档评论(0)

雪雪子 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档