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2025年路桥工程施工个人年度工作总结

2025年是我在路桥工程施工岗位上深耕的第7个年头,这一年全程参与了XX市快速路改造工程(二期)项目,主责3标段(K12+300至K16+800段)的现场施工管理,涵盖2座跨线桥、5公里路基及3处互通匝道的施工任务。全年累计完成混凝土浇筑8.2万立方米、钢筋制安1.3万吨、路基填筑35万立方米,项目整体进度超计划5%,质量验收一次性通过率99.2%,获业主“月度进度标杆标段”称号2次,团队获评“市级工人先锋号”。

年初进场时,面临最大挑战是跨铁路桥(主桥跨径65m)的钢箱梁吊装。原设计采用满堂支架法,但铁路部门限高令要求支架顶部距接触网安全距离不小于5m,现场实测净空仅4.8m,常规支架无法满足。我牵头组织技术组与设计、铁路运维单位多次踏勘,提出“临时支墩+跨线导梁”方案:在铁路两侧增设2组钢筋混凝土临时支墩,采用400吨级导梁跨越铁路线,将钢箱梁分3段吊装,单段吊装时间压缩至4小时,避开铁路高峰期作业。方案经专家论证通过后,仅用28天完成钢箱梁安装,较原计划提前12天,且未影响铁路正常运营,该工艺被业主列为“跨线施工示范案例”。

质量管控贯穿全流程。针对大体积混凝土(主桥墩承台尺寸18m×12m×4m),提前3个月模拟温控方案,采用“双掺技术”(粉煤灰+矿粉)降低水化热,预埋5层24根测温管,安排专人每2小时记录数据,当发现中心温度与表面温差达22℃(超规范15℃)时,立即启动冷却水管循环(水温15℃),并覆盖保温棉,最终混凝土内外温差控制在18℃以内,未出现贯穿性裂缝。日常巡查中,对路基填筑严格执行“三阶段、四区段、八流程”工艺,发现2次压实度不足(分别为92%、93%,设计要求96%),立即要求返工:第一层翻晒3天后补压,第二层换填50cm级配碎石重新碾压,经检测均达标,后续将压实度检测频率从每2000㎡4点提升至6点,确保过程可控。

安全管理坚持“零容忍”。全年组织安全培训12次(含消防、吊装、临时用电专项),覆盖作业人员260人次,考核通过率100%;推行“班前5分钟”安全交底,制作12类风险点可视化卡片(如高空作业防坠、机械操作盲区),粘贴于工具棚及机械驾驶室;建立“隐患台账整改复查”闭环机制,累计排查隐患63项(其中高风险8项:如支架基础沉降、吊装钢丝绳磨损),均在24小时内整改,整改率100%。6月连续暴雨期间,2处边坡出现局部滑塌(最大滑距1.2m),立即启动应急预案:组织3台挖掘机、15人连夜清淤,增设3道截水沟,对边坡补打12根土钉并挂网喷浆,48小时内恢复施工,未发生人员伤亡及重大财产损失。

技术创新方面,主导应用BIM+GIS技术优化施工方案:通过无人机倾斜摄影建立场地三维模型,叠加BIM施工模型后,发现原设计排水边沟与现状地下管线(电信光缆)冲突12处,提前调整边沟走向,避免了2次开挖;利用BIM5D模拟钢箱梁吊装过程,预演碰撞风险3处(如导梁与接触网距离、吊机站位空间),调整吊点位置后消除隐患,节约工期7天。此外,针对混凝土养护,试验推广“智能喷淋系统”,通过温湿度传感器自动控制喷淋时间,较人工养护节水40%,养护覆盖均匀度提升30%,已在项目全线推广。

全年也暴露出不足:9月因水泥供应商运输延误(暴雨导致高速封路),造成2天停工,反映出材料供应应急机制不完善,后续建立“1主2备”供应商库,并与物流企业签订紧急运输协议;11月某班组为抢进度,擅自缩短钢筋焊接冷却时间,虽及时发现整改,但暴露出一线工人质量意识参差不齐,后续增加“质量积分制”(违规扣积分,达标奖绩效),当月违规次数下降60%。

这一年,从技术攻关到现场协调,从质量把控到团队管理,每一次挑战都成为成长的阶梯。未来将继续深耕专业,在装配式桥梁施工、低碳材料应用等领域加强学习,以更严谨的态度、更创新的思维,为路桥工程高质量发展贡献力量。

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